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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO 
“SANTIAGO MARIÑO” 
EXTENSIÓN VALENCIA 
PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO 
DE LA CELDA TOALLA ROLO DE COCINA EN EL 
ÁREA DE CONVERSIÓN SUR 
Caso: Empresa Papeles Venezolanos, C.A. 
Propuesta de Trabajo de Grado para optar al Título de Ingeniero Industrial 
i 
Autor: Pedro Rojas 
Tutora Académica: Jesali León 
Tutora Metodológica: Yaruma Rojas 
Valencia, Julio 2014
ACEPTACIÓN DEL TUTOR 
Por la presente hago constar que he leído el Proyecto de Investigación, 
que como Propuesta de Trabajo de Grado ha presentado por el ciudadano 
Pedro Rojas, Cédula de Identidad N°18.240.606 de Ingeniería de Industrial; 
autor del proyecto titulado: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN 
EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLO DE COCINA 
EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR, Caso: Empresa Papeles 
Venezolanos, C.A., y acepto actuar como Tutor durante la fase de ejecución 
y presentación de dicho trabajo. 
En la ciudad de Valencia, a los 22 días del mes de Julio de 2014. 
___________________ 
Ing. Jesali León 
C.I.: 11.520.824 
ii
DEDICATORIA 
Primeramente a Dios y a la virgen quienes por sobre todas las cosas me 
han guiado en la mejor dirección, a mis padres por el apoyo incondicional y 
por confiar en mi capacidad de superación, a ti CIELO ese ser tan especial 
quien de una u otra manera impulso el logro obtenido, a mis compañeros de 
clase y mis profesores, a todas aquellas personas que de una u otra forma 
han colaborado en la realización de mis metas. 
iii 
Pedro Rojas
AGRADECIMIENTO 
Quiero dar mi más sincero agradecimiento al Instituto Universitario 
Politécnico " Santiago Mariño " Extensión Valencia (IUPSM), por ser la casa 
de estudio que me recibió e hizo posible alcanzar una de mis metas más 
anheladas. 
A la empresa Papeles Venezolanos, C.A., por permitirme desarrollar mi 
trabajo de grado en sus instalaciones, a todos los compañeros que allí 
laboran, gracias por su apoyo para el desarrollo de esta investigación. 
A todos los Superintendentes y Gerente de Conversión en especial a 
Rafael Fernández, Kenny Abreu, José Ricardo Pérez, de no ser por su apoyo 
no hubiera sido posible la realización de mi trabajo de grado, gracias por su 
incondicional ayuda e interés en el desarrollo de mi propuesta. 
Mi tutor académica la Ing. Jesali León, por ser una excelente docente, 
profesional, a ella, mil gracias por su apoyo y contribución a lograr mi meta 
anhelada. 
iv 
Pedro Rojas
ÍNDICE GENERAL 
v 
pp. 
LISTA DE CUADROS.……………………...………………………......….. vi 
LISTA DE FIGURAS...……………………...………………………......….. vii 
LISTA DE GRÁFICOS........................................................................... viii 
RESUMEN……………………………………………………..…………….. i x 
INTRODUCCIÓN…………………………………………..……….…….…. 0 1 
CAPÍTULOS 
I. EL PROBLEMA 
Contextualización del Problema……………………………..…......... 03 
Objetivos de la Investigación……………………..............……….…. 09 
Objetivo General…………………………….....…………........... 09 
Objetivos Específicos………………………........………...……. 10 
Justificación de la Investigación……………………......................... 10 
II. MARCO REFERENCIAL 
Reseña Histórica del Problema……………………………………… 13 
Antecedentes de la Investigación………………...………………….. 14 
Bases Teóricas………………………………...….....………………… 17 
Los Procesos............................................................................ 18 
Diagrama de Proceso................................................................ 23 
Diagrama Causa-Efecto............................................................. 25 
Técnica de Grupo Nominal………………………………………. 26 
Diagrama de Pareto................................................................... 27 
Definición de Términos Básicos……….....................……………… 28 
III. MARCO METODOLÓGICO 
Modalidad de Investigación…..........................…..……………..….. 30 
Tipo de Investigación………………………...................................... 31 
Procedimientos……………………………….…….......................... 32 
Población y Muestra……………...….........................................….. 34 
Técnicas de Recolección de Datos….................................………. 36 
Técnicas de Análisis e Interpretación de la Información............... 37 
IV. LOS RESULTADOS 
Fase I: Diagnostico de la situación actual del proceso productivo 
de la celda toalla rollo de cocina……………………………………. 
39 
Fase II: Análisis de las debilidades encontradas en el proceso 
productivo de la celda toalla rollo de cocina en el área de 
conversión…………………………………………………………….. 
49 
Fase III: Estructuración de un plan de mejoras en el proceso 
productivo de la celda toalla rollo en el área de 
conversión…………………………..………………………………… 
55
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones………….……………………………………………….. 77 
Recomendación………………………………………………………. 79 
REFERENCIAS………………………………………………………………. 
ANEXOS……………………………………………………………………… 83 
A Cotización Wiking……………….…………………………….……. 84 
vi
LISTA DE CUADROS 
CUADRO pp. 
1. Producción programa Vs. Producción Alcanzada……………….. 07 
2. Distribución del Personal……………………………………………. 34 
3. Resultado de la muestra de la Celda Toalla Rollo…………….. 35 
4. Criterios para la asignación de los niveles de importancia…… 42 
5. Ficha de Chequeo…………………………………………………. 43 
6. Técnica de Grupo Nominal………………………………………… 52 
7. Jerarquización Porcentual de las Causas……………………….. 53 
8. Ventajas y desventajas de la Máquina Embultadora Wiking…. 57 
9. Plan de Mantenimiento Preventivo………………………………. 63 
10. Situación actual del área versus la propuesta………………….. 65 
11. Factibilidad Técnica………………………………………………… 73 
12. Factibilidad Económica…………………………………………….. 74 
13. Análisis del Ahorro Anual…………………………………………… 76 
vii
LISTA DE FIGURAS 
FIGURA pp. 
1. Diagrama de Flujo del Proceso de Toalla Rollo de Cocina…… 05 
2. Diagrama de Proceso……………………………………………… 24 
3. Diagrama de Causa-Efecto……………………………………….. 26 
4. Diagrama de Pareto………………………………………………… 27 
5. Condiciones Ambientales Inadecuadas………………………….. 40 
6. Poco Espacio Físico en el Área de Trabajo……………………… 41 
7. Diagrama de Proceso del Método Actual………………………… 48 
8. Diagrama de Causa-efecto…………………………………………. 50 
9. Máquina Embultadora Wiking……………………………………… 58 
10. Cassette Embultadora Wiking…………………………………….. 59 
11. Acumulador Embultadora Wiking……………………………….. 59 
12. Plancha Embultadora Wiking…………………………………….. 60 
13. Distribución Actual del Área de Conversión Sur de la Empresa 
Paveca………………………………………………………………… 
viii 
66 
14. Distribución Actual del Área de Conversión Sur de la Empresa 
Paveca………………………………………………………………… 
67 
15. Modelo de letrero de identificación de equipo…………………… 69 
16. Modelo del Carro broke para el depósito de desechos………. 70 
17. Dimensiones del Carro broke para el depósito de desechos… 71
LISTA DE GRÁFICOS 
GRÁFICO pp. 
1. Frecuencia de los tiempos del proceso productivo Toalla Rollo 
de Cocina desde Enero a Mayo de 2014……………………… 
ix 
08 
2. Diagrama de Pareto de las causas encontradas en el proceso 
productivo de Toalla Rollo de Cocina de la Empresa Paveca. 
54
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO 
“SANTIAGO MARIÑO” 
EXTENSIÓN VALENCIA 
CARRERA: INGENIERIA INDUSTRIAL 
PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO 
PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLO DE COCINA EN EL ÁREA 
DE CONVERSIÓN SUR 
Caso: Empresa Papeles Venezolanos, C.A. 
PROPUESTA DEL TRABAJO DE GRADO 
LINEA DE INVESTIGACIÓN: Mejora Continua (Producción) 
x 
Autor: Pedro Rojas 
Tutora Académica: Jesali León 
Julio 2014 
Resumen 
La investigación fue titulada como “propuesta de un plan de mejoras en el 
proceso productivo de celda toalla rollo de cocina en el área de conversión 
sur, caso: Papeles Venezolanos, C.A.” De este modo, el estudio se realizó 
bajo la modalidad de un proyecto factible con el apoyo de las investigaciones 
descriptiva y documental. Mientras, que la población estuvo constituida por 
07 trabajadores que laboran en la nave 1, a esta muestra se suman las 
máquinas cortadoras utilizadas en el proceso para un total de (07) equipos. 
Para ello, se desarrolló el estudio en tres fases, en la primera de ellas se 
diagnosticó la situación actual del proceso productivo en donde se aplicó 
técnicas como la observación directa, entrevista no estructura y el diagrama 
de proceso. Seguidamente, en la segunda fase se analizó las deficiencia 
operacionales del proceso por lo que se construyó un diagrama de causa-efecto, 
además, de la aplicación de la técnica de grupo nominal en donde se 
obtuvo las causas principales que afectan a la empresa, la cual permitió 
tener una idea clara del origen y solución del problema. Ahora bien, en la 
tercera fase se estructuró un plan de mejoras para la disminución de 
desperdicios en la organización, el cual estuvo conformado con la 
adquisición de una nueva máquina cortadora, el diseño de un plan de 
mantenimiento preventivo para los equipos, la capacitación del personal y el 
diseño de una nueva distribución de las áreas a través de un Lay-Out. Para 
finalizar, se estableció con inversión inicial Bs. 979.154,29 con un tiempo 
estimado de retorno de inversión de un año. 
Descriptores: Plan, Mejoras, Proceso Productivo, Productividad.
INTRODUCCIÓN 
Papeles Venezolanos C.A., (PAVECA) empresa líder en el mercado de 
productos papeleros, reconocida por sus proveedores como una empresa 
confiable que ofrece calidad y buen servicio al cliente, permitiendo que éste 
se sienta complacido en cuanto al producto servido. Ahora bien, en el 
Departamento de Conversión, el cual interviene de manera notable en el 
proceso de producción de la empresa con la inspección, planificación y 
producción de la toalla de cocina durante el transcurso de todo el año siendo 
este un proceso continuo. 
En tal sentido, en dicha área antes mencionada, se ha visto afectado 
generando pérdidas en su productividad ya que existen fallas en la celda 
toalla rollo la cual representa un papel importante en el óptimo 
funcionamiento para fabricar el producto antes indicado. Es por lo que se 
propone un plan de mejoras en el proceso productivo de la celda toalla rollo 
de cocina en la empresa Papeles Venezolanos C.A. En el mismo orden de 
ideas, se presenta de manera cronológica el contenido de la misma: 
En este sentido, en el Capítulo I, se enfoca la contextualización del 
problema, definiendo el planteamiento con la descripción de las causas y 
consecuencia de las deficiencias observadas en el Departamento de 
Conversión, por lo que se plantearon los objetivos que definen este proyecto, 
su justificación y beneficio al desarrollar dichos objetivos. 
En el Capítulo II, se muestran las referencias de los trabajos similares 
que anteceden a la investigación, dichos estudio guardaban vinculación con 
el proyecto, lo que sirvió para la orientación de los objetivos, con la finalidad 
de disponer de un amplio conocimiento que fungieron de sustento a la 
investigadora. De igual forma, se detalló el marco referencial en que estuvo 
basado el desarrollo conceptual de la misma, donde se definieron las 
diferentes técnicas básicas que servirán de base teórica para el desarrollo de 
la propuesta y la definición de términos básicos. 
1
Al mismo tiempo, en el Capítulo III, se describió la metodología a utilizar 
basada en un proyecto factible ya que de acuerdo a los propósitos, esta 
investigación tendrá como cometido, presentar una solución práctica en el 
almacén. Por otro lado, se detallaron las técnicas de recolección de 
información utilizadas para su desarrollo. Para posteriormente, se 
presentaron las fases de la investigación, en la cuales se puntualizó de qué 
manera se desarrollarán los objetivos específicos planteados en dicha 
investigación. 
Seguidamente, en el Capítulo IV, en él se desarrolló las fases de la 
investigación con la aplicación de los instrumentos para la obtención de los 
resultados, para el diagnóstico de la situación actual del proceso productivo 
de la celda toalla rollo de cocina, determinar las características operaciones 
de los procesos, los cuales sirvió de base para estructurar un plan de 
mejoras basados en los resultados obtenidos. 
Por último, se describieron las conclusiones que se obtuvieron para 
lograr con la aplicación del proceso de investigación, destacando el 
cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos planteados, como 
medios para conseguir el objetivo general que enmarca el presente estudio. 
Además, se presentan las recomendaciones que se consideran relevantes 
para la empresa. 
2
CAPÍTULO I 
PROBLEMA 
Contextualización del Problema 
En la actualidad existen empresas que presentan problemas de 
planificación y organización en los procesos de producción; estos problemas 
a su vez afectan de manera directa a la productividad y la rentabilidad de la 
empresa, ya que, en muchas ocasiones solo se busca cumplir con las 
ordenes de trabajo (clientes) y no en resolver los problemas de eficiencia de 
las líneas de producción. En el mundo actual existe una verdadera necesidad 
de mejorar continuamente por las exigencias cada vez más creciente de los 
mercados y junto a ello han evolucionado las técnicas y teorías de expertos 
para llegar al éxito empresarial. 
Para ello, es necesario que no solamente contar con trabajadores 
habilidosos, motivados y dispuestos al cambio sino también con ejecutivos 
capaces de liderar dicho cambio, con una visión futura y disposición 
verdadera hacia la mejora. Por otra parte, cuando las empresas incluyen en 
sus estrategias operativas, que satisfacen comercialmente sus proyecciones 
pautadas, para poder mantener un estatus de dominio con un producto 
determinado debe en todo momento realizar métodos y maniobras 
tecnológicas que sean captadas lo mejor posible entre todos los 
departamentos de la organización y así poder enfrentar todos los retos para 
mantener esta posición de privilegio en un mercado. 
En otro orden de ideas el conocimiento de las maquinas y de los 
procesos es un imperativo cuando se pretende mejorar los métodos de 
3
trabajo y reducir los costos; constantemente se desarrollan procesos nuevos 
y mejorados donde la información al igual que el conocimiento a fondo de la 
operación tienen un factor clave en el desarrollo del rendimiento productivo 
de las maquinarias que busca como optimizar las mejoras que puedan 
brindar un cumplimiento a cabalidad de los objetivos planteados en la 
organización. 
El mejoramiento continuo, más que un enfoque es una estrategia y 
como tal constituye una serie de programas generales de acción y 
despliegue de recursos para lograr objetivos completos en todos los 
procesos en que se aplique. En tal sentido, la empresa Papeles Venezolanos 
C.A., (PAVECA) tiene un proceso de manufactura continuo, donde sus 
volúmenes de producción se han incrementado de acuerdo al aumento de 
sus ventas, pero con el pasar de los años esto también ha incrementado el 
número de problemas o faltas que se puedan derivar del proceso de 
producción. 
En tal sentido, la empresa PAVECA, ubicada en la Zona Industrial El 
Tigre, Carretera Nacional, Guacara - San Joaquín, Edo. Carabobo, siendo 
un importante Centro Industrial que está ubicado a 150 Km. de Caracas, a 
solo 16 Km. de Valencia, así como también a 70 Km. de Puerto Cabello, lo 
cual facilita las exportaciones a través de este importante puerto venezolano. 
Hay que acotar, que dicha organización representa una de las principales 
empresas privadas del mundo dedicada a la fabricación de papel higiénico y 
otros productos de consume masivo, siendo hoy en día una de las más 
importantes firmas dedicadas a la fabricación de productos de primera 
necesidad del país. 
Dentro este panorama, la empresa comenzó a operar con un solo 
molino. En la actualidad cuenta con siete molinos capaces de producir 
106.000 toneladas anuales de papel; también cuenta con 21 celdas 
convertidores que pueden producir anualmente 5,4 millones de cajas de 
papel higiénico, 3,01 millones de cajas de faciales, toallas, servilletas y papel 
4
para envolver. Igualmente, brinda empleo a más de 1.600 trabajadores; es 
líder en el mercado nacional en la fabricación y ventas de este tipo de 
productos. 
En cuanto a facilidades industriales se refiere, la empresa cuenta con 
tres turbinas para la autogeneración de la electricidad, con calderas para la 
generación de vapor utilizado en el secado del papel y otros usos. Para el 
tratamiento de las aguas cuenta con tres sistemas de limpieza denominados 
clarificadores, los cuales se encargan de separar el agua del lodo por medio 
de sedimentación, para así aprovechar esta agua clarificada en el proceso 
nuevamente. Por consiguiente en la figura 1 se ilustra un diagrama de flujo 
del proceso productivo de dicha organización. 
Figura 1. Diagrama de Flujo del Proceso Toalla Rollo de Cocina. Tomado del Departamento 
de Ingeniería Industrial. (2014). 
5
En tal sentido, con la ayuda visual que muestra la figura 1, se ilustró en 
detalle el proceso productivo de la línea de Toalla Rollo de Cocina en la 
empresa PAVECA, el cual inicia con la inspección de la bobina, seguido del 
retiro de la protección del mismo, posteriormente, se efectúa de forma 
manual el montaje de dicha bobina en la celda para proseguir con el 
acoplamiento del papel en los rodillos, una vez concluido esta tarea se 
ejecuta el proceso de formación y corte de la toalla, el cual es automatizado. 
Consecutivamente, se traslada el empaque del producto, así como 
también, del sellado del mismo, para llegar a la etapa de empacado y 
embalaje en cajas contentivas de 24 unidades del producto final, que se 
realiza de forma manual, ocasionando pérdidas de tiempo de producción. 
Cabe mencionar, que en dicha área se encuentran un (01) Supervisor y dos 
(02) Operarios, constituidos por un (01) Encajador y un (01) ayudante del 
mismo, los cuales se ven obligados a bajar velocidad a la máquina ya que se 
crea un cuello de botella debido a la capacidad humana de trabajo que se 
ejerce durante su rutina diaria. 
Hay que acotar, que la puesta a punto de la máquina es ejecutada por 
los operadores en cada uno de los turnos de trabajo, que debe ser aplicada 
según un control de especificaciones trazados en los parámetros que están 
organizados y validados por el personal técnico, aunque se encuentra un 
formato que indica al operador a qué velocidad se debe correr el equipo el 
cual es de 200m/hora para la fabricación de la toalla rollo de cocina. Sin 
embargo, actualmente se maneja en el orden de 140m/hora. 
Esto debido a que al final de la línea de producción se encuentran los 
operarios encajadores y su condición de velocidad humana obliga a bajar el 
ritmo productivo de la máquina, ya que, los paquetes caen al piso por lo 
rápido que salen de la celda, produciendo defecto al producto. Por tal motivo, 
dicha situación ante expuesta trae como consecuencias paradas no 
programadas en la estación. Ahora bien, según información suministrada por 
6
el supervisor del área, aquí se presentan deficiencias por el incumplimiento 
de la producción planificada por la organización. 
En tal sentido, la meta de producción estandarizada por la empresa es 
de 3.000 cajas por día, es decir, de 1.000 cajas por turno y en la actualidad 
se alcanzan 750 cajas por turno, representando esto el 75% de la producción 
requerida, por lo que se está dejando de producir el 25% que constituyen un 
total de 250 cajas por turno y que llevados al total de la jornada laboral serian 
2.250 cajas por día. (Ver Cuadro 1). 
7 
Cuadro 1 
Producción Programada Vs. Producción Alcanzada 
Año 
2014 
Descripción del 
Producto 
Producción Diaria 
Incumplimiento 
% 
Mes 
Programada 
(cajas de 24 
Unidades) 
Alcanzada 
(cajas de 24 
Unidades) 
Enero 
Toalla Rollo de 
Cocina 
3.000 2.250 25 
Febrero 3.000 2.025 32,5 
Marzo 3.000 1.950 35 
Abril 3.000 2.100 30 
Mayo 3.000 1.800 40 
Total 15.000 10.125 162,5 
Nota: Tomado de la Data de la Empresa PAVECA. desde Enero hasta Mayo del 2014. 
Dentro de esta perspectiva, se puede desprender que basados en la 
información suministrada por el área de conversión zona sur de la empresa 
PAVECA, desde Enero hasta Mayo del 2014, no se están alcanzando las 
producciones programas versus las alcanzadas. Entre ellas se puede 
destacar que para el mes de mayo solo se tiene el 60% de cumplimiento con
un total de 1.800 cajas producidas al día. De tal modo, que todo lo antes 
señalado trae como efectos negativos a la empresa en su productividad, para 
ello se procede a detallar la gráfica 1 en donde se describe el tiempo en 
minutos respectivos consumidos por turno en el proceso productivo según 
datos que maneja el departamento que van desde Enero hasta Mayo del 
2014 y las cuales fueron suministradas por el supervisor como resultado de 
las paradas no programas en la empresa objeto de estudio en la presente 
investigación. 
337 
3er - Turno 
2do - Turno 
Gráfico 1. Frecuencia de los tiempos del proceso productivo Toalla Rollo de Cocina 
desde Enero a Mayo de 2014. Tomado de PAVECA. (2014). 
De ahí que las cifras mostradas en el gráfico son el reflejo de las 
frecuencias de los tiempos consumidos por turnos para el desarrollo de las 
actividades del proceso productivo de la toalla rollo de cocina en el área de 
conversión de la empresa PAVECA, la cual se ha visto afectada por la 
ocurrencia de paradas no programas, se puede acotar, que durante el cierre 
del primer semestre del año 2014 hubo una constante en cada uno de los 
8 
510 
480 
450 
435 
360 
0 100 200 300 400 500 600 
1er - Turno 
Tiempo Estandar Tiempo Real 
Minutos
tres turnos con los que labora la organización, en este caso en específico 
para el 1er turno se tiene un total de 435 min como tiempo estandarizado, sin 
embargo, se están consumiendo 510 min, es decir, se pierde 135 min. 
Para el 2do turno el tiempo de producción preestablecido es de 360 min 
y en la actualidad se producen 480 min, con un exceso de 120 min. Por 
último, el 3er turno su tiempo estandarizado es de 337 min y son 450 min los 
requeridos por los trabajadores para cumplir con sus funciones en el 
departamento, con un total de 113 min que se inutilizan del proceso. Por 
consiguiente, el tiempo por día requerido para el proceso productivo seria 
1440 min y el tiempo efectivo de producción es de 1132 min y el tiempo 
perdido es de 368 min. 
En consecuencia, se requiere de la solución inmediata de las fallas 
detectadas puesto que la empresa se ve seriamente comprometida en su 
capacidad de producción y ante la respuesta de las solicitudes de incremento 
de su cartera de clientes, lo que provocará la disminución de las ventas para 
la organización por no cubrir la demanda del producto en el mercado actual . 
Por lo antes expuesto, se plantea la siguiente interrogante: 
¿De qué manera se podría llevar a cabo una mejora continua en la 
celda toalla rollo del Departamento de Conversión Zona Sur de PAVECA 
para reducir los costos e incrementar los niveles productivos de la línea 
evitando así la pérdida de producción e insumos? 
Objetivos de la Investigación 
Objetivo General 
Proponer un plan de mejora en el proceso productivo de la Celda Toalla 
Rollo de Cocina en el Área de Conversión Sur de la empresa Papeles 
Venezolanos C.A. (PAVECA), con la finalidad de disminuir los costos e 
incrementar los niveles de producción. 
9
Objetivos Específicos 
Diagnosticar la situación actual del proceso productivo de la celda toalla 
rollo de cocina, mediante la observación directa, entrevista no estructurada y 
revisión documental, detectando las debilidades en el área de trabajo. 
Analizar las debilidades encontradas en el proceso productivo de la 
celda toalla rollo de cocina, por medio de técnicas de análisis, estableciendo 
las oportunidades de mejoras. 
Estructurar un plan de mejoras en el proceso productivo de la celda 
toalla rollo de cocina, mediante la aplicación de herramientas de 
mejoramiento continuo, con la finalidad de aumentar la producción. 
Justificación de la Investigación 
Toda investigación tiene como propósito principal, explicar las acciones 
a tomar para resolver una determinada situación. Partiendo de un problema y 
una corrección específica. Tomando como base el estudio del sistema 
actual, con la finalidad de buscar una solución viable que resuelva y consiga 
las posibles fallas presentadas en el proceso productivo de la Celda Toalla 
Rollo de Cocina en el Área de Conversión Sur de la empresa Papeles 
Venezolanos C.A. (PAVECA), la cual requiere la realización de una mejora 
en los procedimientos a nivel general, para aumentar la eficiencia en los 
mismos. 
En este sentido, dicha investigación se justifica ya que las mejoras 
propuestas garantizaran la reducción de las deficiencias detectadas, y 
asegurar un producto terminado de alta calidad, involucrando en las mismas 
un equipo multidisciplinario encargado de evaluarlas e implementarlas, lo 
cual permitirá el intercambio de conocimientos y criterios en búsqueda del 
éxito empresarial de la organización. Por lo tanto, los beneficios que 
percibiría la empresa con la aplicación de la propuesta sería, el aumentar la 
10
productividad por parte del trabajador, además, de estimular a los 
trabajadores a ejercer sus labores con más ánimos y garantizará una mayor 
productividad en el proceso productivo de fabricación de la toalla rollo de 
cocina. A esto se suma, que se disminuyen los porcentajes por 
incumplimiento de la producción requerida de 3.000 cajas por día, que según 
data estadística desde Enero a Mayo del 2014 la producción programada fue 
de 15.000 cajas y la alcanzada fue de 10.125 cajas, dejando de producir 
4.875 cajas, lo cual se traduce en el 162.5 % de producción por alcanzar. 
Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto el desarrollo de un 
modelo de mejora de trabajo en PAVECA, permite identificar y prevenir las 
causas de las fallas potenciales como sea posible en el proceso de 
fabricación de la toalla rollo de cocina. El objetivo de tener parámetros 
puntuales y confiables en la máquina es para asegurar una operación 
estable, uniforme, repetitiva en las líneas de producción, es el proceso que 
cualquier empresa debe tener para garantizar que durante el proceso de 
producción no existan paradas no programadas y lograr disminuir las 
pérdidas de materia prima. 
De esta manera lograr una mayor motivación del personal se refleja en 
la disminución del desperdicio y prevenir y/o reducir el retrabajo, labores de 
reinspección, es más económico prevenir los problemas que corregirlos una 
vez detectados, esto traerá diferentes beneficios como: económicos, 
sociales, técnicos y laborales entre otros. Una mayor productividad con 
calidad de la empresa se traduce en ingresos más altos para los 
trabajadores, esto implica trabajadores satisfechos que contribuyen a 
fomentar un buen ambiente laboral. Productividad con calidad implica 
reducción de costos y la reducción de costos implica menores precios en los 
productos lo cual será un gran aporte a la población Venezolana. 
En cuanto al aspecto institucional, este tipo de investigación, estrecha 
las relaciones entre institutos de educación superior como el Instituto 
Universitario Politécnico Santiago Mariño, Extensión Valencia y las diferentes 
11
empresas PAVECA, ya que les brinda la oportunidad a sus estudiantes de 
poder colaborar y contribuir de manera directa a solucionar problemas de 
diversa índole en las compañías, y ofreciendo posibilidades en el campo 
laboral a sus egresados en la región, apoyando el crecimiento del sector 
educativo-empresarial. 
12
CAPÍTULO II 
MARCO REFERENCIAL 
Gonzales, S. (2004), menciona al respecto que “el marco teórico de la 
investigación o marco referencial, es definido como el resumen de una serie 
de elementos conceptuales que sirven de base a la búsqueda por realizar” 
(p. 106). Generalmente, se estructura en tres secciones más comunes como 
lo son: antecedentes de la investigación, bases teóricas y definición de 
términos básicos. Todas estas variables hacen del marco conceptual un 
aporte al investigador para crear un sistema coordinado y coherente de 
conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema. 
Reseña Histórica del Problema 
La empresa PAVECA, ubicada en la Zona Industrial El Tigre, 
Carretera Nacional, Guacara - San Joaquín, Edo. Carabobo, dedicada a la 
fabricación de papel higiénico y otros productos de consume masivo, siendo 
hoy en día una de las más importantes firmas dedicadas a la fabricación de 
productos de primera necesidad del país. En la actualidad se está 
presentando una problemática en una de sus celdas de producción de toalla 
rollo de cocina donde el encajado del producto se realiza de forma manual. 
Hay que destacar, que dicha situación está ocasionando pérdida de 
tiempo de producción, exceso de broke, riesgo de lesión por condición 
disergonómica, falta de corrugado y mala calidad de la cinta de embalaje por 
lo cual, se propone un plan de mejora mediante la aplicación de las técnicas 
de Ingeniera Industrial para la producción de la celda Toalla Rollo de Cocina 
en el Área de Conversión Sur de PAVECA. 
13
Antecedentes de la Investigación 
Para la elaboración de este proyecto se tomó en consideración una 
serie de trabajos y estudios previos similares al tema que de alguna forma 
brindaron al investigador una base de antecedentes significativos, que 
permitirá desarrollar un marco referencial con un importante soporte teórico. 
Entre las investigaciones consultadas, se destacan las siguientes: 
Contreras, (2013) de la Universidad José Antonio Páez, ubicada en 
San Diego Estado Carabobo, en su trabajo especial de grado “Propuesta de 
un Plan de Mejoras en las Líneas de Decoración de Envases de Aluminio de 
la Empresa Cervecería Polar C.A. Planta Súper Envases”, para optar por el 
Titulo Ingeniera Industrial. La investigación se desarrolló en la empresa 
Cervecería Polar C.A; la cual es una empresa del sector manufacturera 
dedicada a la fabricación de envases y tapas de aluminio para bebidas. 
En dicha organización existían la necesidad de un estudio que 
permitirá la evaluación y disminución de los defectos críticos en el proceso de 
producción específicamente en el área de decoración, por esta razón se hizo 
necesario proponer un plan de mejoras en dicha área, de este modo, se llevó 
a cabo un diagnóstico de la situación actual, análisis de las causas que 
origina el problema para así proponer un plan de mejoras que conllevó a 
minimizar los defectos y finalmente un análisis de costo beneficio de la 
mejora. 
La investigación se elaboró bajo la modalidad de un proyecto factible 
con un diseño de campo y nivel de investigación descriptiva, se aplicó la 
observación directa no participativa, la entrevista informal y la revisión 
documental como técnicas de recolección de información. Así como también, 
técnicas industriales como el diagrama de causa-efecto, la técnica de grupo 
nominal, el diagrama de pareto y por último, la técnica de los 5 ¿Por qué? 
Una vez obtenidos los resultados, se diseñó un plan de mejoras 
propuesto por el autor de la investigación, mediante la Metodología DMAIC, 
14
basado en la Teoría de seis sigma, en donde se desarrolló a través de los 
siguientes pasos como fue el Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar. 
Por lo tanto, con la aplicación de estas fases se enfocó a obtener los mejores 
resultados posibles para minimizar la posibilidad de error. 
Este antecedente le permitió al investigador conocer algunos aspectos 
técnicos, métodos de trabajo que fueron utilizados en este estudio para la 
búsqueda de una solución a la problemática de esa empresa, que fueron 
aplicados en la implementación de las mejoras en las Líneas de Decoración 
de Envases de Aluminio de la Empresa Cervecería Polar C.A. Planta Súper 
Envases. De igual forma, refleja cierta similitud al objeto de estudio en el 
desarrollo de un plan de mejoras continuas que permitan incrementar los 
niveles de eficiencia en el área de trabajo, todo ello a través de una 
propuesta viable a la solución. 
Simancas, M. (2009), en Instituto Universitario Politécnico “Santiago 
Mariño” Extensión Valencia, en su trabajo de grado titulado “Propuesta de un 
Plan de Mejoras en los Métodos de Trabajo del Área de Producción de 
Mayonesa, caso Alimentos Polar Comercial, Planta Salsas y Untables.” 
Trabajo desarrollado para optar al título de Ingeniero Industrial. Dentro de 
esta perspectiva, dicha investigación tuvo como finalidad el proponer mejoras 
para la reducción de los tiempos de las actividades, aumentado de esta 
forma los volúmenes de producción 
La misma, se basó en los lineamientos de un proyecto factible con el 
apoyo de una investigación de descriptiva, puesto que a través de la 
metodología que se empleó para el desarrollo del estudio se buscó una serie 
de soluciones prácticas para la mejora en los Métodos de Trabajo del Área 
de Producción de Mayonesa, caso Alimentos Polar Comercial, Planta Salsas 
y Untables. Además, se utilizaron técnicas de recolección de información 
tales como: la observación directa, entrevista informal, revisión documental, 
para recabar los datos de mayor relevancia para el análisis de las causas 
generados de tiempos improductivos. De igual forma, se aplicaron para el 
15
análisis herramientas de Ingeniería de Métodos tales como: Estudio Continuo 
de Tiempos y Técnicas de Mejora Continua como: Técnicas de Grupo 
Nominal, Tormenta de Ideas, Diagrama de Pareto y la Técnicas de los Cinco 
¿Por Qué?, permitiendo establecer las alternativas de mejoras 
correspondientes. 
La misma llegó a la conclusión, de que el problema radicaba en el 
tiempo perdido el cual repercutía en la eficiencia, lo cual generaba una 
cantidad de tiempo improductivo que no permitía alcanzar los objetivos 
esperados, para lo cual se propuso mejoras en los equipos y/o 
herramientas, para hacer más eficiente el trabajo de los operarios en el área. 
Por último, se propuso un método de programación de la producción diaria, 
con el fin de reducir tiempos y así lograr el máximo beneficio de los recursos 
disponibles. 
Dicho antecedente sirvió de aporte a ésta investigación y de ayuda en 
cuanto a la utilización de mejoras de métodos relacionadas con los equipos y 
herramientas utilizadas en las industrias tan necesarias para el trabajo, para 
mejor eficiencia en la redistribución de las líneas de producción y el aumento 
de la productividad. 
Colmenares, Y. (2008), en Instituto Universitario Politécnico “Santiago 
Mariño” Extensión Valencia, en su trabajo de grado titulado “Propuesta de 
Mejoras en el Proceso Productivo de la Línea de Toronto de la Empresa 
Nestlé de Venezuela Fabrica Santa Cruz ubicada en Maracay, Estado 
Aragua” para optar al título de Ingeniero Industrial. La investigación tuvo 
como objetivo principal proponer mejoras en el proceso productivo, por la 
problemática planteada en el área de empaque ya que presentaba retrasos 
en los programas de producción, por paradas no programadas y demora en 
las operaciones de empaque produciendo cuellos de botellas al final de la 
línea, con la finalidad de aumentar la producción. 
Ahora bien, la modalidad de la investigación fue enmarcada en un 
proyecto factible, sustentado en un modelo de investigación campo y 
16
documental, se realizó la observación directa, entrevista informal no 
estructurada, revisión bibliográfica y tormentas de ideas, la población estuvo 
constituida por cada una de las unidades que conforman dicha población 
reduciéndose en la muestra lo más exactamente posible, el estudio se 
sintetizó con una muestra censal al departamento de estudio que está 
compuesto por el área de elaboración y empaque de dicha organización. 
Dentro de esta perspectiva, los datos se obtuvieron con la aplicación de 
técnicas como el diagrama de pareto, diagrama causa-efecto, registros 
estadísticos, diagrama de flujo del proceso y tormentas de ideas. 
Así mismo, la población estuvo conformada por la totalidad del recurso 
humano del área de empaque de dicha organización. Ahora bien, luego de 
que se obtuvieron los resultados se propuso como acciones de mejoras 
como el establecer la reubicación de la máquina (Van Dam CP), así como la 
incorporación de una mesa de trabajo, con el fin de trasladar los materiales. 
De este modo, el investigador concluyó que los beneficios obtenidos con las 
mejoras propuestas son considerables y factibles puesto que representa una 
oportunidad de aumentar los niveles de rendimiento del área incrementando 
la producción. 
Dentro de este marco de ideas, se dice que el antecedente está 
relacionado con la presente investigación, ya que muestra una visión real de 
los problemas en que incurren las organizaciones por no considerar la 
importancia de los procesos eficientes dentro de ellas Adicionalmente, brindó 
apoyo teórico y conceptual en temas referidos a los procesos de ejecución 
de los diagrama de causa-efecto y técnica de grupo nominal, entre otros, 
para la determinación de las fallas de la problemática. 
Bases Teóricas 
Para la elaboración del presente trabajo de grado, fue necesario 
seleccionar los textos para el levantamiento de la información, con el objetivo 
17
principal de presentar un marco referencial basado en el conocimiento de la 
ciencia, que permita situar el tema de estudio dentro de un marco de teorías. 
Para Otero (2011), “son el sustento de la investigación desde un punto de 
vista conceptual, por lo cual se deberán organizar de acuerdo con las 
temáticas que se investigan, y una buena guía para ello es leer en forma 
cuidadosa nuevamente los objetivos que han sido planteados” (p. 101). 
De este modo, con la idea fundamental de exponer los aspectos 
teóricos principales relacionados con el tema de investigación; se vislumbrar 
a continuación los basamentos que aumenta el estudio: 
Los Procesos 
Solórzano (2008) define el proceso como las “Fases sucesivas, tareas 
o actividades inherentes a la ejecución de un producto, objetivo de un 
proceso”. (p.14). Por lo tanto, es considerado un sistema operativo donde se 
le dan uso de recursos de una organización, cuya meta es conseguir un 
valor. Además, los procesos son actividades de trabajo inmersos en toda 
empresa que genera acciones laborales y significan a esta en todas sus 
funciones. La autora explica que los procesos son sistemas interconectados 
que forman cadenas de suministros, la cual denomina como: 
Al conjunto de eslabones (conocida a veces como la cadena 
de valor), que se establece entre proveedores de materiales y 
servicios. Abarca los procesos de transformaciones mediante 
los cuales las ideas y las materias primas se convierten en 
bienes y servicios terminados para proveer a los clientes de una 
compañía. (p. 21). 
Por ello, un proceso toma insumos para procesarlos mediante una 
serie de operaciones cuya secuencia y número se especifica para cada caso. 
Las operaciones pueden ser simples o múltiples y asumen características 
diferentes según se desee: mecánica, química, de ensamblado, de 
18
inspección o control, de recepción, entre otro. Los sistema operativo pueden 
representarse en diagramas de flujo que simplifican y agilitan el análisis de 
los procesos. Ahora bien, en todo proceso se involucran características 
como: 
Capacidad: Característica que determina la tasa máxima disponible de 
19 
producción por unidad de tiempo. 
Eficiencia: Es la relación entre la generación total de los productos o 
servicios y los insumos en materiales, capital o mano de obra. La utilización 
eficiente de los recursos (insumos) permitirá lograr una producción mayor 
con la misma cantidad de insumos. Esto permite lograr el uso racional de la 
materia prima, eliminar desperdicios, optimizar la mano de obra, estandarizar 
los tiempos adecuadamente, el diseño del proceso la distribución de planta, y 
otros factores relacionados. 
Eficacia: Es la magnitud que permite medir el resultado real con lo 
planificado, mediante la comparación entre los dos. Es plantearse y 
establecer un plan estándar antes que el proceso comience a producir un 
resultado, implica fijar metas y mediciones de ejecutoria relativas a las metas 
propuestas. 
Calidad: Condiciones que cumple el producto de acuerdo a las 
especificaciones de diseño dadas por el mercado. Las políticas sobre calidad 
se basan necesariamente en una valuación de mercados. Tales estrategias 
involucran interrogantes acerca de la forma en que los consumidores miden 
realmente la calidad del producto: apariencia, diseño, aspereza, 
confiabilidad, larga duración u otros criterios. Los niveles de calidad afectan 
el costo de producción y la inversión necesaria en la planta para cumplir con 
los requerimientos. 
Flexibilidad: Es la capacidad de acelerar o refrenar rápidamente la 
tasa de producción para lidiar con grandes fluctuaciones de la demanda. La 
flexibilidad del volumen es una importante capacidad de operación que a 
menudo ofrece un respaldo para el logro de otras prioridades competitivas.
20 
Tipos de Procesos 
Para Solórzano (2008) para cualquier gerente de una organización 
dispone de cinco procesos que le ayudarán a diseñar una operación de la 
mejor manera de acuerdo a su estrategia de flujo entre los cuales se tienen: 
1. De proyecto. 
2. De producción intermitente. 
3. Por lote o partida. 
4. En línea. 
5. Continuos. 
Proceso Por Proyectos: Se caracteriza por la alta personalización y el 
bajo volumen. No existe un flujo del producto, sino que cada unidad se 
elabora como un solo artículo. Este proceso se basa en una estrategia 
flexible por lo cual resulta difícil automatizar debido a que solamente se 
hacen una vez, en consecuencia son costosos y difíciles de planear. En 
general, los proyectos utilizan intensamente ciertas habilidades y recursos en 
determinadas etapas, pero las usan poco en todo el tiempo restante. 
Procesos de Producción Intermitente (Taller De Pedidos): Se basa en 
una estrategia de flujo flexible en la cual la mano de obra y la maquinaria se 
ocupan de diversas tareas creando artículos o servicios en cantidades 
significativas. La personalización es relativamente alta y el volumen en 
particular es bajo. Sin embargo los volúmenes no son tan bajos como para 
los procesos de proyecto, los cuales por definición no producen grandes 
cantidades. Algunos ejemplos: producción de un vaciado de metal para 
atender un pedido, personalizado, atención médica, Manejo de correo y la 
fabricación de gabinetes personalizados. 
Proceso Por Lotes: Se caracteriza por su volumen, variedad y 
cantidad; magnitudes que lo diferencian de un proceso de producción 
intermitente. Su principal diferencia está en los volúmenes que son más 
altos, porque los mismos productos, servicios, u otros similares se
suministran continuamente. Se diferencia también en que solo provee una 
gama más estrecha de productos y servicios. 
Proceso En Línea: Cuando se habla de proceso en línea, se refiere a 
la secuencia de operaciones lineales que utiliza el fabricante de un producto 
o en brindar un servicio. Hay ocasiones en que las operaciones de flujo lineal 
se dividen en dos clases: producción: masiva y continua. 
Procesos Continuos: Son el resultado final o extrema de la producción 
estandarizada, de alto volumen y con flujos de línea rígidos. Su nombre 
proviene de la forma como los materiales se desplazan en el curso del 
proceso, son de frecuencia intensiva tanto en capital, y procesos de 
producción, no se interrumpe las 24 horas del día, esto permite maximizar la 
utilización de equipos y evitar costosos paros y arranques de los mismos. La 
maquinaria y equipo están diseñados para realizar siempre la misma 
operación; así como para receptar automáticamente el proceso anterior de la 
cadena de producción. 
21 
Procesos Productivos 
Los procesos productivos pueden ser considerados una sucesión de 
actividades y acciones requeridas para elaborar un producto, ya sea bienes o 
servicios. Chacón (2009) expresa que es “Es aquel conjunto de elementos, 
personas, y acciones, que transforman materiales y/o brindan servicios de 
cualquier índole, es decir, que se agrega algún tipo de valor”. (p.156). Es por 
ello, que resulta muy importante dominar el proceso a partir de sus 
componentes. 
El no hacerlo, puede significar que el resultado final no es el deseado, 
con el consiguiente derroche de materiales, energía, tiempo, y por sobre todo 
con la insatisfacción del cliente de dicho proceso. En ese sentido, cada vez 
más resulta imposible pensar en un arranque de proceso sin la previa 
validación del mismo, con la consiguiente comprobación del estado de las
cosas, de manera de asegurar que el producto final sea el que se busca, 
optimizando recursos y disminuyendo costos innecesarios. 
Inspección de los Procesos Productivos 
Chacón (2009). El propósito final de todo sistema de inspección en los 
procesos es asegurar que los productos que llegan al cliente sean portadores 
al menos de una calidad aceptable, para lo cual se recurre a dos vías 
fundamentales: la inspección de los productos al final del proceso con el 
objetivo de separar los buenos de los malos y la inspección con el fin de 
regular el proceso. La primera constituye la última alternativa con que cuenta 
un productor para mantener una buena imagen frente a sus clientes, 
presentando como desventaja fundamental que no contribuye a la 
disminución de los costos por conceptos de producciones defectuosa, 
reprocesos, entre otros, y sí al incremento de los costos totales por los 
gastos propios de la actividad de inspección. 
El objetivo de esto es establecer los elementos generales a considerar 
en el diseño de un sistema de inspección con fines de control del proceso. 
Para lograr controlar el proceso, el hombre deberá recurrir ante todo a la 
verificación del comportamiento de las variables propias del mismo como vía 
más económica de garantizar la calidad de los productos a producir, pero 
debido a que no siempre se conoce la relación directa entre las 
características del proceso y las del producto, y aún conociéndola en 
ocasiones no existen formas ni medios para evaluar y regular el estado de 
las primeras, este se ve obligado a recurrir la mayoría de las veces a la 
verificación o inspección de las características del producto como única 
forma de regulación del proceso. 
Si el objetivo de la inspección es asegurar que la calidad final del 
producto sea la especificada, se debe comenzar por conocer cuáles son las 
características que debe contener el producto para que sea posible afirmar 
22
que el mismo presenta calidad, de aquí que el primer paso en el diseño del 
sistema sea obtener un listado de todas las características a evaluar, una vez 
que se cuenta con este listado surge la siguiente interrogante, ¿deben 
evaluarse todas las características o sólo algunas?, si el proceso de 
inspección no contribuyera al incremento de los costos claro que sería 
conveniente verificarlas todas pero como esto no es posible existe la 
necesidad de establecer mecanismos de decantación de algunas 
características con el fin de disminuir los costos de inspección, surgiendo de 
esta forma el segundo paso en la planificación del sistema: establecer las 
características necesarias a evaluar. 
Por ello, una de las premisas fundamentales del control de la calidad 
es detectar las deficiencias en la elaboración de los productos durante todo 
el proceso productivo y de esta forma analizar las causas que originan las no 
conformidades y eliminarlas. Cada etapa del proceso de fabricación debe 
estar controlada, de ahí la necesidad de un sistema de inspección que 
permita incrementar la probabilidad de que el producto terminado cumpla con 
todas sus especificaciones de calidad y diseño. De este modo, la actividad 
de inspección tiene por objetivo auditar continuamente la calidad de los 
productos a lo largo de todo el proceso productivo, incluyendo los materiales 
recibidos de los proveedores, los semiterminados en etapas intermedias de 
fabricación y los productos finales. 
Diagrama de Proceso 
Al respecto, Burgos (2012), señala “es una representación gráfica que 
desglosa un proceso en cualquier tipo de actividad a desarrollarse tanto en 
empresas industriales o de servicios y en sus departamentos, secciones u 
áreas de su estructura organizativa” (p.78). Se basan en la utilización de 
diversos símbolos para representar operaciones específicas. Dicha técnica 
tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en cuestión, las unidades 
23
involucradas y los responsables de su ejecución, es decir, viene a ser la 
representación simbólica o pictórica de un procedimiento. En ese sentido, se 
pueden mencionar algunas de las ventajas que se pueden obtener: 
1. Ayudan a las personas que trabajan en el proceso a entender el mismo, 
con lo que facilitaran su incorporación a la organización e incluso, su 
colaboración en la búsqueda de mejoras del proceso y sus deficiencias. 
2. Al presentarse el proceso de una manera objetiva, se permite con mayor 
facilidad la identificación de forma clara de las mejoras a proponer. 
3. Permite que cada persona de la empresa se sitúe dentro del proceso, lo 
que conlleva a poder identificar perfectamente quien es su cliente y 
proveedor interno dentro del proceso y su cadena de relaciones, por lo que 
se mejora considerablemente la comunicación entre los departamentos y 
personas de la organización. (ver Figura 2). 
Figura 2. Diagrama de Proceso. Información Tomada de Burgos (2012) 
24
Diagrama de Causa-Efecto 
La Asociación Venezolana de Logística (2005), en su Manual Impulsador 
de la Memoria, define el diagrama causa-efecto como una “forma de 
organizar y representar las diferentes teorías propuestas sobre las causas de 
un problema”. (p.96). Se interpreta de la siguiente manera: es un vehículo 
para ordenar, de forma muy concentrada, todas las causas que 
supuestamente pueden contribuir a un determinado efecto. Es importante ser 
conscientes de que los diagramas de causa-efecto presentan y organizan 
teorías. Sólo cuando estas teorías son contrastadas con datos se pueden 
probar las causas de los fenómenos observables. 
Errores comunes son construir el diagrama antes de analizar globalmente 
los síntomas, limitar las teorías propuestas enmascarando involuntariamente 
la causa raíz, o cometer errores tanto en la relación causal como en el orden 
de las teorías, suponiendo un gasto de tiempo importante. Entre los pasos 
para realizar un Diagrama de Causa – Efecto se encuentran: 
1. Elegir el objeto de una forma sencilla y clara. 
2. Se identifica las causas mayores, reconociendo las causas principales 
mediante tormentas de ideas. 
3. Se traza una línea horizontal, con un recuadro al extremo donde se 
indica el problema. 
4. Se hace un recuadro de las causas relacionadas con el problema y se 
dibujan tantas líneas como causas existan, se listan todos los factores que 
tengan algunas influencias sobre el resultado. 
5. Dibujar las pequeñas flechas (ramas) para cada subdivisión de las 
principales flechas. Este proceso de subdivisión es llevado a cabo hasta que 
todos los factores o variables estén reflejados. 
6. Arreglar y estatificar, seleccionar factores o actividades principales y 
subdivisiones de las actividades principales. Para luego, chequear y 
25
preguntar si todas las causas de variación están ya inscritas en el diagrama. 
(ver Figura 3). 
Figura 3. Diagrama de Causa Efecto. Información Tomada de la Asociación Venezolana de 
Logística (2005). 
Técnica de Grupo Nominal 
Según el autor Riggs, J. (2002) describe que “Es una forma particular de 
tormenta de ideas, esto se logra haciendo que cada participante exprese su 
idea en forma secreta, luego el facilitador resume todas las ideas y expone al 
grupo las conclusiones”. (p.32). Dentro de este contexto, la técnica del grupo 
nominal, combina los aspectos del voto silencioso con la discusión limitada 
para ayudar a conseguir el consenso y así llegar a una decisión de grupo. 
Para ello, se debe utilizarse cuando: 
1. Se trata de un problema sensible, que genere controversia, o sea muy 
importante, y que se piense que las opiniones contrarias y una infinidad de 
detalles pueda paralizar la discusión. 
2. Se desea asegurar una participación igual de todos los miembros del 
grupo (al utilizar la técnica, cada miembro del grupo tiene una oportunidad 
igual de contribuir, sin tener en cuenta su rango, su edad y su personalidad). 
26
1. Cuando un equipo ha identificado la causa real de un problema, pero es 
difícil identificar la dirección de la acción entre muchas alternativas. 
Cabe mencionar, que las siete etapas de dicha técnica son: a) Defina el 
problema o la decisión que va a tomar; b) Genere las ideas 
silenciosamente (el grupo); c) Establezca y registre las ideas; d) 
Clarifique cada idea sobre la lista; e) Organice las ideas según su 
importancia (el grupo); f) Compute los diferentes resultados en una tabla 
y g) Evaluación de cada participante según sus criterios. 
Diagrama de Pareto 
Según Besterfield, D. (2003), afirma que un diagrama de pareto “es una 
gráfica en donde se organiza diversas clasificaciones de datos por orden 
descendentes, de izquierda a derecha” (p.25). Mediante los diagramas de 
pareto se pueden detectar los problemas que tienen más relevancia por lo 
general, el 80 por ciento de los resultados totales se originan en el 20 por 
ciento de los elementos, la gráfica es muy útil al permitir identificar 
visualmente en una sola revisión tales minorías de características visuales a 
la que es importante prestarle atención. (Ver Figura 4). 
Figura 4. Diagrama de Pareto. Información Tomada del Libro Besterfield, D. (2003). 
27
Definición de Términos Básicos 
Eficiencia: Es la forma en que se utilizan los recursos para lograr los 
objetivos. La comparación de los recursos que deben gastarse para alcanzar 
un determinado resultado con los que realmente se gastan es lo que 
comúnmente se denomina eficiencia. 
Herramienta: Una herramienta es un objeto elaborado a fin de facilitar la 
realización de una tarea mecánica, que requiere la aplicación correcta de 
energía. 
Indicadores de Gestión: Es una relación entre variables que permite 
observar aspectos de una situación y compararlos con las metas y los 
objetivos propuestos. Dicha comparación permite observar la situación y las 
tendencias de evolución de la situación o fenómenos observados”. 
Manejo de Materiales: Estructura de manejo y control de todo lo relativo a 
inventarios para asegurar la eficiencia productiva de la organización 
Materia Prima: Son todos aquellos elementos físicos susceptibles de 
almacenamiento ó stock. Contablemente se ubicará dentro del rubro de 
bienes de cambio y su naturaleza podrá variar según el elemento a producir 
pero es el único elemento del costo de fabricación nítidamente variable. 
Materiales: Son elementos agrupados en un conjunto el cual es, o puede 
ser, usado con algún fin específico. Es una sustancia (elemento o, más 
comúnmente, compuesto químico) con alguna propiedad útil, sea mecánica, 
eléctrica, óptica, térmica o magnética. 
Métodos de Trabajo: El estudio de los métodos, materiales, equipos y 
herramientas involucrados en una tarea particular, con la finalidad de 
encontrar el mejor método de ejecución, normalizar el método, los materiales, 
los equipos y las herramientas, determinar el tiempo necesario para que una 
persona calificada y debidamente entrenada realice la tarea, trabajando a 
ritmo normal y ayudar al operario a adiestrarse siguiendo el mejor método. 
(p.5). 
28
Procedimientos: Es cómo se debe aplicar los métodos para mejorar 
actividades en el trabajo. 
Operario: Se denomina operario a las personas, hombres o mujeres que 
realizan una tarea determinada, generalmente de carácter técnico y que es 
recompensada mediante el pago de un salario 
29
CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
Los aspectos metodológicos orientan el proceso de investigación del 
estudio desarrollado, por cuanto esos procedimientos ubican cualquier 
proyecto científico que se quiera realizar. Es así, como el Trabajo de Grado 
según la finalidad, se centra básicamente en un estudio aplicado, para la 
resolución de problemas inmediatos en el orden de transformar las 
condiciones del acto didáctico y mejorar la calidad de la investigación con 
procedimientos claros y precisos. De acuerdo con Balestrini (2006) define el 
marco metodológico como: 
El fin esencial del marco metodológico es el de situar en el 
lenguaje de investigación los métodos e instrumentos que se 
emplearan en el trabajo planteado, desde la ubicación acerca del 
tipo de estudio y el diseño de la investigación, su universo o 
población, su muestra, los instrumentos y técnicas de recolección 
de datos, la medición, hasta la codificación, análisis y presentación 
de datos. De esta manera, se proporcionará al lector una 
información detallada sobre cómo se realizará la investigación 
(p.114). 
Modalidad de la Investigación 
Por otra parte, la modalidad de la investigación estuvo enmarcada en 
Proyecto Factible debido que la solución se realizó a través de un método 
científico que permitió solucionar una problemática de forma efectiva en el 
área del proceso productivo Conversión Sur de la empresa Paveca C.A, con 
la finalidad de establecer las causas y consecuencias de las variables que 
30
están involucradas en el mismo. Por lo antes expuesto, la presente 
investigación es factible apoyada en una investigación de campo, tal como lo 
indica el Manual de Trabajo de Grado de especialización, maestría y tesis 
Doctorales de la Universidad Experimental Libertador (UPEL 2005), dispone 
que: 
La modalidad de proyecto Factible, consiste en la 
investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un 
modelo operativo viables para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de la organización o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 
tecnologías, métodos o procesos”. (p. 16). 
Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2006) la 
31 
Investigación de Campo es: 
El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el 
propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 
naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y 
efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 
característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de 
investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son 
recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido se trata 
de investigaciones a partir de datos originales o primarios”. (p. 5). 
Tipo de Investigación 
Por lo antes expuesto, se concluye que la investigación es de Campo, 
debido que los datos se obtendrán directamente de realidad donde ocurre la 
problemática actual, en este caso en el Departamento de Conversión Sur de 
la empresa Paveca C.A. Así mismo, la investigación es descriptiva por lo que 
trata sobre realidades de hecho y sus características fundamentales es la de 
presentarnos una interpretación correcta. De la misma forma, Tamayo y 
Tamayo (2001) la define como: la descripción, registro, análisis e
interpretación de la naturaleza actual y la composición o proceso de los 
fenómenos. (p.58). 
Procedimientos 
Para Coll (2002), los procedimientos son “un conjunto de acciones 
ordenadas y orientadas a la consecución de una meta. En esta definición se 
incluye la idea de destrezas, de técnicas y de estrategias” (p.158). Se debe 
tomar en cuenta que no existe una metodología o regla obligatoria por tanto 
la elección de la recolección de datos es la más apropiada para los procesos 
de manufactura y en este caso aplica dicha metodología con sus respectivas 
fases y actividades que funcionan como herramientas claves para el 
desarrollo y solución de la problemática ante planteada. 
Fase I. Diagnóstico de la situación actual del proceso productivo de la 
celda toalla rollo de cocina en el área de conversión 
En esta fase se realizó el diagnóstico de la situación actual del proceso 
productivo de la celda toalla rollo de cocina en el área de conversión de la 
empresa Papeles Venezolanos C.A. (PAVECA), la cual se desarrolló de la 
siguiente manera: inicialmente, se aplicó la técnica de observación directa en 
el lugar donde se ejecutan las actividades; de donde se tomaron los datos 
para describir cómo se realizan las acciones y en un cuadro se detallan todas 
las actividades que la conforman, con el establecimiento de criterios, los 
cuales demostraron los factores de riesgos que afectan el proceso productivo 
del área en estudio. 
Luego, se efectuó una entrevista no estructurada, con el fin de conocer 
las opiniones del personal sobre cómo es la ejecución del proceso 
actualmente. Además, se realizó la revisión documental, que se efectuó con 
una lectura general de los registros y data sobre los niveles de producción, 
de igual forma, se realizó la búsqueda y observación de los hechos presentes 
32
en los materiales escritos consultados que son de interés para esta 
investigación. En este mismo orden de ideas, una vez recolectada la 
información, se describió las actividades que se realizan en el proceso 
productivo, para ello, se construyó un diagrama de proceso con los tiempos 
de duración del método actual de ejecución del proceso y se describió cada 
una de las actividades realizadas por los trabajadores, así como también, las 
distintas observaciones que se detecten. 
Fase II. Análisis de las debilidades encontradas en el proceso 
productivo de la celda toalla rollo de cocina en el área de conversión 
Inicialmente, se realizó un diagrama de causa-efecto, para ello se usó la 
información recopilada y se describió cada una de las fallas detectadas 
durante la observación del proceso, así como también, según lo manifestado 
por el personal involucrado en las operaciones productivas de la empresa. 
Luego, se presentó las causas plasmadas en el diagrama, para ser divididas 
en: métodos, mano de obra, máquinas y equipos y por último, medio 
ambiente. 
Posteriormente, se empleó la técnica del grupo nominal, para estudiar 
las causas más relevantes que se presentan en la empresa, la cual fue 
aplicada al personal; en el cual cada participante evaluó los criterios 
asignados con una puntación de 1 a 5. De este modo, con los datos 
encontrados permitió la jerarquización de las causas más recurrentes y 
significativas sobre el proceso productivo de la organización. 
Consecutivamente, se construyó un diagrama de pareto, para detectar 
la causa raíz que estaba originando el problema en el proceso productivo de 
la celda Toalla Rollo de Cocina en el Área de Conversión Sur. Finalmente, 
con los resultados obtenidos se pudo tener una idea más de las causas que 
lo originan, así se poder trazar estrategias que lleven a una solución viable. 
33
Fase III. Estructuración de un plan de mejoras en el proceso productivo 
de la celda toalla rollo de cocina en el área de conversión 
Por último esta fase se desarrolló un plan de mejora de acuerdo a los 
resultados obtenidos de la fase anterior, se identificó las acciones y medidas 
correctivas necesarias para la mejora, donde se determinarán las acciones, 
definidas por un valor a ser alcanzado y el plazo en el cual se debe lograr 
este valor, para el aumento de la producción en la organización. En tal 
sentido, dicho plan se presentó en una hoja de trabajo donde se identificó la 
situación a mejorar, la acción de mejora y el responsable de su ejecución. 
Población y Muestra 
34 
Población 
Arias (2006), indica que “la población es un conjunto finito o infinito de 
elementos con características comunes para las cuales serán extensivas las 
conclusiones de la investigación”. (p.77). En esta investigación la misma 
estuvo constituida por ocho (08) trabajadores que laboran directamente en el 
área objeto de estudio. (Ver cuadro 2) 
Cuadro 2 
Distribución del personal 
Población Mano de Obra Directa 
Bobinero 01 
Corte y Perforación de Papel 01 
Tubo de Cartón (Core) 01 
Sierra 01 
Envolvedora 01 
Embalaje 03 
Total 08 Trabajadores 
Nota: Los datos fueron tomados del Departamento de Producción (2014)
35 
Muestra 
Habitualmente, el investigador no trabaja con todos los elementos de la 
población que estudia, sino sólo con una parte o fracción de ella; a veces, 
porque es muy grande y no es fácil abarcarla en su totalidad. Por ello, se 
elige una muestra representativa de los datos obtenidos en ella para 
utilizarse en pronósticos de poblaciones futuras de las mismas 
características. La muestra según Arias (2006) es “un subconjunto 
representativo y finito que se extrae de la población accesible. (p. 83). Por 
ello, se elige una muestra representativa y los datos obtenidos en ella se 
utilizan para realizar pronósticos en la presente investigación. 
Al mismo tiempo, la muestra es intencional, tal como lo define Arias 
(2006) “es un procedimiento de selección en el que se desconoce la 
probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar la 
muestra”. (p. 85). Dicha muestra es la elección de los elementos que no 
depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 
características del investigador o del que hace la muestra. (Ver cuadro 3) 
Cuadro 3 
Resultado de la muestra de la celda Toalla Rollo 
Muestra 
Mano de Obra Directa 
Envolvedora 01 Máquina 
Embalaje 03 Trabajadores 
Total 04 
Nota: Los datos fueron tomados del Departamento de Producción (2014)
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En primer lugar, Para Arias (2006) las técnicas y recolección de datos: 
“Son las distintas formas o manera de obtener información, los instrumentos 
son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la 
información”. (p.53). Para la presente investigación, se utilizaran varias 
técnicas e instrumentos que permitieron recopilar la información necesaria 
para luego ser abordada con confiabilidad. 
Por otra parte, para Hernández y otros (1998), “la observación consiste 
en el registro sistemático, valido, confiable, de comportamiento o conducta 
manifiesta” (p.309). La observación permitió concentrar la atención en los 
problemas específicos en el proceso de llenado en una forma precisa que 
facilitó la sistematización de la información recogida la cual se llevó a cabo 
durante las diferentes fases de ejecución del proyecto de investigación. De 
igual manera, esta técnica permita al investigador conocer la realidad que 
rodea la problemática, tal como lo indica Sabino (2002), “Una técnica 
consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 
información y registrarla para su posterior análisis” (p.181). 
En el mismo orden de ideas, se escogió la entrevista no estructurada 
que según Sabino (2008), “es aquella donde existe un margen más o menos 
grande para formular las preguntas y las respuestas.” (p.97). La misma, fue 
efectuada a la población sujeta a ser estudiada, ya que facilita la expresión 
de opiniones, por lo que se puede obtener información acerca de cómo los 
sujetos diversos actúan y reconstruyen el sistema en sus prácticas 
individuales. 
A su vez la revisión documental es una técnica que está referida a 
examinar datos y descripciones que están registradas en documentos 
relativos al tema o trabajo que se está realizando. Dicha técnica se orienta a 
la lectura y análisis de textos bibliográficos como tesis de grado, proyectos, 
36
guías, manuales de procedimiento y material proporcionado en el 
departamento en estudio. 
En la revisión documental, el autor Acevedo (1998) asevera que “es el 
paso donde el investigador acude a las fuentes directas de información, visita 
a las bibliotecas y sitios de interés, donde puede obtener la información 
requerida para la compilación de una bibliografía general sobre el tema”. 
(p.136). Con dicha técnica se estuvo revisando datas estadísticas, 
recopilando datos de la línea de producción, sus principales problemas que le 
impiden cumplir con los estándares de producción. 
Técnicas de Análisis de Datos 
Según Arias (2006) expone que el análisis de datos: “describe las 
distintas operaciones a las que serán sometidos los datos que se obtengan, 
en referencia al análisis se definirán las técnicas lógicas o estadísticas, que 
serán empleadas para descifrar lo que revelan los datos recolectados” (p. 
11). En tal sentido, la técnica de análisis de datos representa la forma de 
cómo fue procesada la información recolectada, esta se puede procesar de 
dos maneras cualitativa o cuantitativa. 
Ahora bien, UPEL (2010) expresa que “el análisis cualitativo es una 
técnica que indaga para conseguir información de sujetos, comunidades, 
contextos, variables o ambientes en profundidad, asumiendo una actitud 
absorta y previniendo a toda costa no involucrar sus afirmaciones o prácti ca” 
(p 56). Es así como en la investigación se combinan el análisis cualitativo de 
los resultados de la observación directa, la entrevista no estructurada, la 
revisión documental, el diagrama de proceso, así como también, del 
diagrama de causa-efecto. 
Puesto que la información recabada en la fase de análisis de contenido, 
una vez identificada la estructura y analizado el esquema de sus principales 
contenidos, se presentaron las conclusiones de la valoración global mediante 
37
el análisis crítico y contextual; en tanto que los resultados de la observación, 
una vez organizados en función de las dimensiones establecidos, se 
presentó en cuadros, para una mejor comprensión de sus contenidos. 
En lo que se refiera a la cuantitativa, la información recabada a través de 
la técnica de grupo nominal y diagrama de pareto, que ayudó al desarrollo de 
las interpretaciones y logros de conclusiones, a través de los datos 
obtenidos, en todo lo que se refiere a las sumatorias de las ponderaciones y 
jerarquización porcentual de las causas que afectan el proceso productivo de 
la celda toalla rollo de cocina en el área de conversión. En este sentido, 
Sabino (2007) expone que el análisis cuantitativo se define como: “una 
operación que se efectúa, con toda la información numérica resultante de la 
investigación. Esta, luego del procesamiento que ya se le habrá hecho, se 
presentan un conjunto de cuadros y medidas, con porcentajes ya calculados” 
(p.451). 
Entre tanto, luego de analizar todas aquellas informaciones recopiladas en 
el estudio, que fueron planteadas como posibles causas del problema; se 
procedió a aplicar la clasificación, ordenación y manipulación de los datos, 
para lograr una buena interpretación en función de establecer una propuesta 
para mejorar los procesos y así alcanzar el progreso continuo de la 
producción. 
38
CAPÍTULO IV 
RESULTADOS 
En lo que concierne al análisis y presentación de los resultados, según 
el autor Tamayo y Tamayo, M. (2009), opina lo siguiente: “los datos tienen su 
significado únicamente en función de las interpretaciones que les da el 
investigador. De nada sirve una abundante información si no se somete a un 
adecuado tratamiento analítico; pueden utilizarse técnicas lógicas y 
estadísticas”. (p.160). 
En tal sentido, a continuación se muestran los resultados obtenidos en 
las técnicas de recolección de información seleccionadas para la obtención 
de la misma siendo más pertinente a la problemática planteada detectada en 
el área de conversión sur, la cual se encarga del proceso productivo de la 
celda toalla rollo de cocina de la empresa Papeles Venezolanos, C.A. 
(PAVECA), el cual accede a obtener las posteriores conclusiones de la 
investigación. 
Fase I. Diagnóstico de la situación actual del proceso productivo de la 
celda toalla rollo de cocina. 
En este sentido, se realizó una observación directa dentro de la 
empresa Papeles Venezolanos, C.A. (PAVECA), lo cual permitió el 
conocimiento de las actividades productivas realizadas por los trabajadores 
en la elaboracion celda toalla rollo de cocina. Y de esta forma poder evaluar 
cada uno de los puntos observados, con la finalidad de detectar las 
debilidades en el área de trabajo. Entonces, el proceso productivo de la línea 
39
de Toalla Rollo de Cocina, el cual inicia con la inspección de la bobina, 
seguido del retiro de la protección del mismo, consecutivamente, se 
desarrolla de forma manual el montaje de la bobina en la celda para 
proseguir con el acoplamiento del papel en los rodillos, una vez cumplido con 
esta actividad se pasa al proceso de formación y corte de la toalla, el cual es 
desarrollado de forma automatizada. 
Luego, se traslada el empaque para el sellado del mismo, para llegar a 
la fase de empacado y embalaje en cajas contentivas de 24 unidades, este 
último, se efectúa de forma manual, ocasionando pérdidas de tiempo de 
producción, por lo que los operarios se ven obligados a bajar velocidad a la 
máquina ya que se crea un cuello de botella debido a la capacidad humana 
de trabajo que se ejerce durante su rutina diaria. De igual forma, se visualizó 
colocación de materiales acumulados alrededor de la máquina de trabajo, 
generando desorden y mala apariencia debido a que no hay un sistema de 
limpieza y prevención útil. (Ver Figura 5). 
Figura 5. Condiciones Ambientales Inadecuadas. Datos suministrados por el Área de 
Conversión Sur de Papeles Venezolanos, C.A. (2014) 
Además, el investigador observó que existe retraso considerable en el 
ritmo de producción en celda toalla rollo, lo cual afecta el cumplimiento de 
40
metas de producción, la cual según datos suministrados por la empresa es 
de 3000 cajas por día, es decir 1000 cajas por turno y se produce 
actualmente un promedio de 750 cajas por turno siendo esto el 75% de la 
producción requerida por lo cual se está dejando de producir el 25% que son 
250 cajas por turno. 
Igualmente, tal como se ilustra en la figura 6, se evidenció la falta de 
espacio físico para colocación del producto terminado, generando de esta 
manera un ambiente inadecuado para el trabajador, puesto que se observó 
la presencia de fatiga física por parte de los operarios del área debido al 
incremento de temperatura en la línea de producción y a la velocidad con 
que debe llevar el ritmo de trabajo. 
Figura 6. Poco Espacio Físico en el Área de Trabajo. Datos suministrados por el Área de 
Conversión Sur de Papeles Venezolanos, C.A. (2014) 
Dentro de esta perspectiva, se presentar los resultados de la observación 
directa la cual fue ejecutada a través de los siguientes los pasos, esto con el 
fin de identificar las magnitudes de los riesgos y la probabilidad de que 
determinados factores de riesgos se materialicen en daños, los cuales son: 
1. Consideración de los factores que afectan las actividades desarrolladas 
en el área de conversión sur de la empresa Papeles Venezolanos, C.A. 
41
2. Elaboración de la ficha de chequeo sobre los factores de riesgo que 
posibiliten su materialización. 
3. Asignación del nivel de importancia a cada uno de los factores 
observados, según los criterios preestablecidos, los cuales son: Muy 
Deficiente (MF); Deficiente (D); Mejorable (M); y Aceptable (A). Cabe 
mencionar, el significado de cada uno de estas nomenclaturas, 
preestablecidas por el propio investigador del estudio, las cuales se presenta 
en el Cuadro 4. 
42 
Cuadro 4 
Criterios para la asignación de los niveles de importancia 
CRITERIOS NOMENCLATURAS DEFINICIONES 
Muy Deficiente 
(MF) 
Se han detectado 
factores de riesgo 
significativos que 
determinan como muy 
posible la generación 
de fallas. 
Deficiente 
(D) 
Se han detectado 
factores de riesgo 
significativos que 
precisan ser 
corregidos. 
Mejorable 
(M) 
Se han detectado 
factores de riesgo 
significativos de menor 
importancia. 
Aceptable 
(A) 
No se ha detectado 
anomalías destacables 
alguna. No se Valoran 
en el estudio. 
Nota: Datos aportados por Rojas, P. (2014). 
Ahora bien, se procede a detallar las distintas observaciones que se 
detectaron en el momento de realizar los recorridos en el área de planta las 
cuales se describen en el cuadro 5, el cual representa los resultados del
diagnóstico de la situación actual en el departamento de conversión sur de la 
empresa Papeles Venezolanos, C.A. (PAVECA) 
43 
Cuadro 5 
Ficha de Chequeo 
Observaciones 
Criterios 
Factores MD D M A 
Condiciones de Infraestructura (Piso, 
Techos, Paredes) 
X 
Orden y Limpieza X 
Espacios Físicos del área X 
Ubicación de las Máquinas X 
Formatos de Reportes X 
Puesta a Punto de la Máquina X 
Mantenimiento Preventivo de las 
Máquinas 
X 
Identificación de los Equipos X 
Calidad del Producto X 
Nota: Tomado del departamento de conversión sur de la empresa Papeles Venezolanos, 
C.A. (PAVECA) 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro anterior con la 
aplicación de observación directa, para la cual se empleó la ficha de 
chequeo. Se pudo que los factores que se pudieron observar en el área de 
producción se encuentran bajo el criterio (MD) se observaron los siguientes 
factores que afectan el proceso productivo de la empresa objeto de estudio 
las cuales se detallan a continuación: la primera de ellas es el orden y 
limpieza, donde se evidenció la acumulación de desperdicios materiales 
impropio alrededor de la máquina de trabajo, generando de este manera
desorden en el área de trabajo, esto como resultado de la falta de aplicación 
de los procedimientos adecuadas para el diario mantenimiento en los 
puestos de trabajo. 
Por otra parte, debido a la falta de espacios físicos en la planta para la 
colocación de los productos terminados, se está generando un ambiente no 
propicio para desarrollo con fluidez las actividades de los trabajadores, 
aunado, al incremento de temperatura en el área y velocidad con que debe 
llevar el ritmo de trabajo. En cuanto a la ubicación de las máquinas, se pudo 
observar que no existe una secuencia lógica de las mismas que permita 
agilizar las operaciones del departamento. 
Para los aspectos observados clasificadas como deficiente (D), se 
tienen: los formatos de reportes de producción, para lo cual se comprobó la 
falta de un formulario adecuado en donde se registren la producción 
obtenida, así como también, indicar las fallas en las maquinarias incurridas 
en cada turno laboral. Además, se evidenció fallas en la puesta a punto de la 
máquina que es ejecutada por los operadores, que debe ser aplicada según 
un control de especificaciones trazados en los parámetros validados por el 
personal técnico, aunque se encuentra un formato que indica al operador a 
qué velocidad se debe correr el equipo el cual es de 200m/hora para la 
fabricación de la toalla rollo de cocina, pero en la actualmente se maneja en 
el orden de 140m/hora de velocidad de la máquina. 
Igualmente, se presentan frecuentemente fallas en la máquina, estas 
ocurren por falta de mantenimiento preventivo, asimismo por obsolencia de 
las piezas mecánicas de la misma. Finalmente, bajo este criterio se 
comprobó la falta de identificación de los equipos y piezas por carecer de un 
manual indicativo de nombre, características y código de cada pieza y parte 
de las máquinas. Ahora bien, bajo el criterio de aceptable (A) se encuentran 
las condiciones de infraestructura como son el piso, techos y paredes del 
área de conversión sur, observándose que las mismas se encuentran en 
44
óptimas condiciones ambientales para el desarrollo de las actividades 
laborales del personal. 
Por otra parte, se realizó una entrevista no estructurada a los siete 
trabajadores que conforman el área de conversión y están involucrados en 
el proceso productivo de la celda toalla rollo de cocina en la empresa caso en 
estudio, entre ellos se tienen específicamente como muestra seleccionada a 
tres (03) trabajadores de embalaje, para así conocer las opiniones sobre 
cómo son efectuadas las actividades en el departamento, para lograr obtener 
información pertinente sobre el incumplimiento de la producción. 
Ahora bien, a continuación se exponen las respuestas obtenidas de los 
entrevistados, respondiendo que una de las causas que afectan el desarrollo 
del proceso productivo, es el incumplimiento del manual de operaciones para 
la realización de las actividades en el área de conversión. De igual forma, 
ratificaron que las fallas ocurridas al momento de realizar el empacado y 
embalaje en cajas contentivas de 24 unidades, ya que este se ejecuta de 
forma manual, ocasionando pérdidas de tiempo de producción, en tal 
sentido, los operarios se ven obligados a bajar velocidad a la máquina ya que 
se crea un cuello de botella debido a la capacidad humana de trabajo que se 
ejerce durante su rutina diaria. 
Además, los embaladores manifestaron que existe un supervisor para el 
área de conversión sur por cada turno, pero este no tiene rutina de 
inspección adecuada, ni tiempo para interactuar con las problemáticas del 
rendimiento productivo en el departamento. También, expresaron que no se 
toman en cuenta las sugerencias por el trabajador para el mejoramiento del 
área, igualmente, consideran que no hay una descripción de los cargos 
definida, por lo que tanto el operador, como el ayudante, realizan la misma 
actividad, debido a que no tienen las tareas de trabajos delimitadas. 
Por último, el personal de departamento comentó al investigador que 
no existe estudio de movimiento y tiempos, debido a que no se registran 
valores de ahorro de operaciones, por lo tanto el método utilizado es 
45
empírico y sin un tiempo estándar determinado. Dentro de esta perspectiva, 
se confirmado por tres operarios la presencia de trastornos músculos-esqueléticos, 
por las lesiones en la zona lumbar, dorsal y cervical del cuerpo, 
esto como consecuencia de los movimientos repetitivos para el 
levantamiento de las cajas contentiva de 24 productos y que luego son 
armadas 40 paletas con 20 cajas por turno para una producción aproximada 
de 800 cajas por jornada laboral en el área de conversión. 
Culminada la entrevista, con las respuestas de los trabajadores, quien 
considera que se ven afectada el desenvolvimiento de las funciones a su 
cargo, por la acumulación de materiales dañados, falta de orden y limpieza, 
inadecuada distribución de los espacios físicos en el área, provocando 
demoras para el traslado de los productos. Así como también, las 
condiciones disergonómicas presentes por las labores ejecutadas de forma 
manual para el empacado y embalaje de las cajas. 
Dicha situación fue constatada como la revisión de documentos como 
son los informes médicos suministrados por el Supervisor, por lo que 
sugieren en el mismo mejorar las condiciones laborales clasificadas en la 
actualidad como inseguras con la incorporación de equipos que puedan 
sustituir las labores manuales para el empacado y embalaje. 
En tal sentido, dicha acción según lo establecido por la empresa solo se 
debe realizar 360 movimientos por personas. Sin embargo, se han presenta 
un alta rotación del personal dentro del área, las cuales han manifestado en 
particular lesiones en el dorso lumbar, tales como hernias, por lo que han 
requerido de reposos y tratamientos médicos, lo cual evidencia que las 
actividades se están llevando a cabo incorrectamente. 
No obstantes, partiendo de las fallas obtenidas en el diagnóstico, se 
procedió a desarrollar la descripción de las actividades del proceso 
productivo de la empresa, a través de un diagrama de proceso, ya que es 
una herramienta que permite representar gráficamente en forma consecutiva 
y sincronizada las operaciones, transportes, almacenamiento y demoras 
46
posibles en la ejecución de las funciones de los trabajadores, en este caso 
en específicos del área de conversión. 
Por consiguiente, a través del diagrama de proceso, se pueden indicar 
los tiempos de duración del método actual de ejecución de los 
procedimientos, el cual fue basado por el puro juicio del investigador, 
además, de la utilización de un cronómetro analógico, para la estimación de 
los tiempos de ejecución de las actividades. De igual forma, se destacan las 
distintas observaciones que se detectaron en el momento de efectuar el 
mismo. Sin embargo, con el fin de proporcionar un conocimiento preciso 
sobre las actividades ejecutadas actualmente, se presenta una descripción 
de las operaciones diarias en Papelea Venezolanos, C.A. 
De tal modo, que el proceso inicia con la inspección general de la 
bobina, efectuada de forma visual, seguido del retiro de la protección del 
mismo, posteriormente, se efectúa de forma manual el montaje de dicha 
bobina en la celda para proseguir con el acoplamiento del papel en los 
rodillos, una vez concluido esta tarea se ejecuta el proceso de formación y 
corte de la toalla, el cual es automatizado. 
Inmediatamente, se efectúa un traslada del empaque con los productos, 
así como también, del sellado de los mismos, para llegar a la etapa de 
empacado y embalaje en cajas contentivas de 24 unidades del producto final, 
para el armado de las paletas con 20 cajas que se realiza de forma manual, 
cabe mencionar que dichas labores son efectuadas por tres (03) operarios, 
quienes requieren de efectuar rotaciones por manifestar fatigas, cansancio, y 
lesiones lumbares por los movimientos repetitivos para el levantamiento de 
las cajas, y en algunas ocasiones se producen paradas en la línea lo que 
ocasionan demoras y pérdidas de tiempo de producción de 
aproximadamente 6000 segundos en el proceso productivo de la empresa 
PAVECA. 
A continuación se presenta el diagrama de proceso del método actual 
efectuado en el área de conversión con el establecimiento aproximado de los 
47
tiempos de ejecución de las actividades realizadas por los trabajadores. (Ver 
Figura 7). 
Resumen ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA 
Tiempo 
Cantidad 
Tiempo 
48 
Nombre del Proceso: 
Hombre Material: 
Se Inicia en: Área de Conversión 
Se Termina en: Almacén de Producto Terminado 
Hecho por: Rojas, Pedro 
Fecha: 2014 
OPERACIONES 
Nro. Tiempo Nro. Tiempo 
Nro 
. 
7 
2.440 
seg 
TRANSPORTE 1 300 seg. 
INSPECCIÓN 3 105 seg. 
DEMORAS 1 
5.000 
seg. 
ALMACENAJE 1 300 seg. 
DISTANCIA RECORRIDO 
TIEMPO TOTAL 8.145 segundos 
ANÁLISIS ACCIÓN 
¿Por qué? CAMBIO 
DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 
Operación 
Transporte 
Inspección 
Demora 
Almacenaje 
Distancia En Mts 
¿Qué es? 
¿Dónde es? 
¿Cuándo es? 
¿Quién? 
¿Cómo? 
OBSERVACIONES 
Eliminar 
Continuar 
Secuencia 
Lugar 
Personas 
Figura 7. Diagrama de Proceso del Método Actual. Datos suministrados por el Área de 
Conversión Sur de Papeles Venezolanos, C.A. (2014) 
Mejorar 
Inspección de la bobina 
60 seg 
x 
Visual 
x 
Retiro de la protección de 
la bobina 
60 seg 
x 
Manual x 
Inspección de la bobina 
15 seg 
x Visual 
x 
Montaje de bobinas en la 
celda 
300 seg 
x 
Hombre- 
Máquina 
x 
Acoplamiento del papel 
en los rodillo 
300 seg 
x 
Hombre- 
Máquina 
x 
Formación y corte de la 
toalla rollo de cocina 
120 seg 
x Máquina x 
Inspección del corte de la 
toalla rollo de cocina 
30 seg 
x Visual x 
Traslado de empaque 
120 
seg 
x Máquina x 
Sellado del rollo 
60 
seg. 
x Máquina x 
Empacado y sellado de 
las cajas 
1440 seg 
x Manual x 
Armado de las paletas 
160 
seg. 
x Manual x 
Rotación del personal 
5000 
seg. 
x 
Tres operarios por 
fatiga 
x 
Traslado al almacén 
300 
seg. 
x Montacarga x 
Almacenamiento del 
producto final 
300 seg. 
x Montacarga x 
Actual 
Propuest 
o 
Propuest 
o
Ahora bien, en esta primera fase de diagnóstico de la situación actual en el 
proceso productivo, se constató las condiciones a las que está expuesto el 
trabajador para desarrollar sus actividades, entre ellas se puede mencionar 
la falta de orden y limpieza en el área de trabajo, lo que obstaculiza el libre 
traslados de los materiales de una zona a otra. De igual forma, lo limitado de 
los espacios físicos del área de trabajo, la inadecuada ubicación de las 
máquinas, la ausencia de la aplicación de los mantenimientos preventivos de 
los equipos de forma periódica, así como también, la falta de identificación de 
las maquinarias, entre otras. 
En tal sentido, las causas que se lograron detectar durante esta fase 
inicial permiten establecer las debilidades operacionales del proceso 
productivo de la empresa PAVECA, a través de técnicas industriales que 
ayuden a clarificar las posibles soluciones del problema con el fin de mejorar 
los procedimientos a nivel general, y de esta forma aumentar la eficiencia en 
los mismos. 
Fase II. Análisis de las debilidades encontradas en el proceso 
productivo de la celda toalla rollo de cocina en el área de conversión 
Seguidamente, se construye un diagrama de causa –efecto, en donde 
se presentan las causas obtenidas en el diagnóstico de la situación actual del 
proceso productivo de la empresa PAVECA; mediante la aplicación de la 
observación directa, entrevista no estructurada con el personal involucrado 
que realiza las actividades en la organización, iniciando con la inspección de 
la bobinas, pasando por el proceso de montaje y acoplamiento del papel en 
los rodillos, seguidamente de la ejecución de las operaciones productivas y 
por último, con la ubicación el empacado y embalaje del producto final. 
Con dicha información se estableció el método actual de la 
organización, destacando las deficiencias detectadas en cada uno de los 
procesos antes mencionados, las cuales se presentan en la Figura 8. 
49
2 
Maquinarias y 
Equipos 
Falta de Mantenimiento 
Preventivo 
Deficiencias en la Puesta a Punto de la 
Máquina 
Figura 8. Diagrama de Causa-Efecto (2014). 
Desconocimiento de los Procedimientos 
INCUMPLIMIENTO DE LOS 
NIVELES DE PRODUCCIÓN EN 
LA EMPRESA PAVECA 
Falta de Identificación 
de los Equipos 
Mano de Obra 
Inadecuada Ubicación de las 
Máquinas 
Materiales 
Fallas Frecuentes 
Productos Defectuosos 
Paquetes que caen al piso 
Supervisión Deficiente 
Incumplimiento de Manual de Procedimientos 
Falta de Estudios de Movimientos y 
Tiempos 
Falta de Orden y Limpieza 
Limitado Espacios Físicos en el Área de 
Trabajo 
Ubicación Inadecuadamente de los 
Materiales 
Acumulación de Materiales Dañados en el área 
de trabajo 
Medio Ambiente 
Métodos 
Condiciones Disergonómicas 
Trabajo Manual
Ya presentado el respectivo diagrama de causa-efecto, en donde se 
presentaron las diversas causas del problema que no es más que las 
deficiencias operacionales en el proceso productivo, las cuales fueron 
obtenidas con la aplicación de las técnicas de recolección de datos previas 
como la observación directa, la entrevista no estructurada y la revisión 
documental; que posteriormente son distribuidas en variables como: 
maquinarias y equipos, materiales, mano de obra, medio ambiente y 
métodos se procede a aplicar la Técnica de Grupo Nominal (TGN), la cual 
fue aplicada a cuatro (04) personas que laboran en el área de conversión 
sur, desglosados de la siguiente manera: un (01) Supervisor y tres (03) 
Operadores. 
Cabe señalar, que cada participante evaluó las causas probables entre 
las que se tienes: a) inadecuada ubicación de las máquinas; b) falta de 
identificación de los equipos; c) falta de mantenimiento preventivo de los 
equipos, d) productos defectuosos; e) desconocimiento de los 
procedimientos; f) condiciones disergonómicas; g) ubicación inadecuada de 
los materiales; h) acumulación de los materiales dañados en el área de 
trabajo; i) falta de estudios de movimientos y tiempos; j) falta de orden y 
limpieza; k) limitación de loes espacios físicos en el área de trabajo; l) 
deficiencias en la puesta a punta de la máquina y m) incumplimiento de los 
procedimientos. 
Ahora bien, las causas antes mencionadas fueron presentadas a los 
trabajadores que se seleccionó como muestra de la investigación constituido 
por cuatro trabajadores, para su posterior asignación de la puntuación con 
una escala preestablecida por el investigador del 1 a 4 por cada causa, 
tomando en cuenta que 4 es la puntuación más alta que se puede asignar 
por cada criterio que ellos consideran que tienen más afectación en el 
proceso productivo de la empresa Papales Venezolanos, C.A. (Ver cuadro 
6). 
51
52 
Cuadro 6 
Técnica de Grupo Nominal 
Causas 
Ponderación 
Total 
1 2 3 4 
Inadecuada ubicación de la máquina. 0 0 1 3 15 
Desconocimientos de los procedimientos. 1 2 0 1 07 
Productos defectuosos. 0 2 1 1 11 
Falta de estudios de movimientos y tiempos. 0 0 0 4 16 
Falta de orden y limpieza. 0 2 0 2 12 
Incumplimientos de manual de procedimientos. 0 1 2 1 08 
Falta de mantenimiento preventivo. 0 0 2 2 14 
Deficiencias en la puesta de la máquina. 2 2 0 0 04 
Falta de identificación de los equipos. 0 1 1 2 13 
Condiciones Disergonómicas 0 0 0 4 16 
Limitado espacios físicos en el área de trabajo. 0 1 1 2 13 
Ubicación inadecuadamente de los materiales 1 1 1 1 10 
Acumulación de materiales dañados en el área 
de trabajo 
0 0 2 2 14 
Nota: Tomado de la empresa Paveca. (2014) 
En consecuencia a los resultados obtenidos en el Cuadro 6, se manifiesta 
de manera gráfica las respuestas dada en puntuación de las personas que 
labora en la empresa, se calcularon y se enumeraron de acuerdo a su 
acumulación obtenida, por tal razón son las que deben atacarse en primer 
orden. Serán colocadas en manera porcentual de mayor a menor para su 
mejor entendimiento. (Ver Cuadro 7).
53 
Cuadro 7 
Jerarquización Porcentual de las Causas 
Causas Total Porcentaje 
(%) 
Acumulado 
(%) 
A Condiciones Disergonómicas 16 10,46 10,46 
B Falta de estudios de movimientos y 
tiempos. 16 10,46 20,92 
C Inadecuada ubicación de la 
maquina. 
15 9,80 30,72 
D Falta de mantenimiento preventivo. 14 9,15 39,87 
E Acumulación de materiales dañados 
en el área de trabajo 
14 9,15 49,02 
F Limitado espacios físicos en el área 
de trabajo. 13 8,50 57,52 
H Falta de identificación de los 
equipos. 
13 8,50 66,02 
I Falta de orden y limpieza. 12 7,84 73,86 
J 
Productos defectuosos. 11 7,19 81,05 
K Ubicación inadecuadamente de los 
materiales 10 6,54 87,59 
L Incumplimientos de manual de 
procedimientos. 
08 5,23 92,82 
M Desconocimientos de los 
procedimientos. 
07 4,58 97,40 
N Deficiencias en la puesta de la 
maquina. 
04 2,60 100% 
Total 153 100,00 
Nota: Tomado de la empresa Paveca. (2014) 
Ahora bien, las resultados presentado en el Cuadro 8 son los que permiten 
construir el diagrama de pareto el cual se muestra como el Gráfico 2, con la 
finalidad de tener una mayor visualización de las causas que representan el 
ochenta por ciento de la problemática existente en la empresa y cuál son las 
causas que representa el 20 % de las oportunidades de mejoras, se realizó
dicho diagrama para priorizar causas y así atacar los más relevantes, es 
decir, que más afectan el proceso productivo de la organización. 
30,72 
49,02 
73,86 
87,59 
A B C D E F H I J K L M N 
100,00 
90,00 
80,00 
70,00 
60,00 
50,00 
40,00 
30,00 
20,00 
10,00 
Puntos 10,46 10,46 9,80 9,15 9,15 8,50 8,50 7,84 7,19 6,54 5,23 4,58 2,60 
% Acumulado 10,46 20,92 30,72 39,87 49,02 57,52 66,02 73,86 81,05 87,59 92,82 97,40 100 
100,00 
90,00 
80,00 
70,00 
60,00 
50,00 
40,00 
30,00 
20,00 
10,00 
Grafico 2. Diagrama de Pareto de las causas encontradas en el Proceso Productivo de 
Toalla Rollo de Cocina en la empresa Paveca. 
El gráfico anterior, demostró que el 80 % de las causas son atribuidas a la 
condiciones disergonómicas (10,46%); falta de estudios de movimientos y 
tiempos. (10,46%); inadecuada ubicación de la máquina (9,80%); falta de 
mantenimiento preventivo (9,15%); acumulación de materiales dañados en el 
área de trabajo (9,15%); limitado espacios físicos en el área de trabajo 
(8,50%); falta de identificación de los equipos (8,50%) y falta de orden y 
limpieza (7,84%).Todas las causas antes mencionadas representan un total 
sumatorio del 73,86% del 100% de las fallas detectadas en la empresa 
Paveca. 
54 
10,46 10,46 
9,80 9,15 9,15 8,50 8,50 7,84 7,19 6,54 5,23 4,58 
2,60 
20,92 
39,87 
57,52 
66,02 
81,05 
92,82 
97,40 
100 
0,00 
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Acumulado 
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PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR

  • 1. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO “SANTIAGO MARIÑO” EXTENSIÓN VALENCIA PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR Caso: Empresa Papeles Venezolanos, C.A. Propuesta de Trabajo de Grado para optar al Título de Ingeniero Industrial i Autor: Pedro Rojas Tutora Académica: Jesali León Tutora Metodológica: Yaruma Rojas Valencia, Julio 2014
  • 2. ACEPTACIÓN DEL TUTOR Por la presente hago constar que he leído el Proyecto de Investigación, que como Propuesta de Trabajo de Grado ha presentado por el ciudadano Pedro Rojas, Cédula de Identidad N°18.240.606 de Ingeniería de Industrial; autor del proyecto titulado: PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR, Caso: Empresa Papeles Venezolanos, C.A., y acepto actuar como Tutor durante la fase de ejecución y presentación de dicho trabajo. En la ciudad de Valencia, a los 22 días del mes de Julio de 2014. ___________________ Ing. Jesali León C.I.: 11.520.824 ii
  • 3. DEDICATORIA Primeramente a Dios y a la virgen quienes por sobre todas las cosas me han guiado en la mejor dirección, a mis padres por el apoyo incondicional y por confiar en mi capacidad de superación, a ti CIELO ese ser tan especial quien de una u otra manera impulso el logro obtenido, a mis compañeros de clase y mis profesores, a todas aquellas personas que de una u otra forma han colaborado en la realización de mis metas. iii Pedro Rojas
  • 4. AGRADECIMIENTO Quiero dar mi más sincero agradecimiento al Instituto Universitario Politécnico " Santiago Mariño " Extensión Valencia (IUPSM), por ser la casa de estudio que me recibió e hizo posible alcanzar una de mis metas más anheladas. A la empresa Papeles Venezolanos, C.A., por permitirme desarrollar mi trabajo de grado en sus instalaciones, a todos los compañeros que allí laboran, gracias por su apoyo para el desarrollo de esta investigación. A todos los Superintendentes y Gerente de Conversión en especial a Rafael Fernández, Kenny Abreu, José Ricardo Pérez, de no ser por su apoyo no hubiera sido posible la realización de mi trabajo de grado, gracias por su incondicional ayuda e interés en el desarrollo de mi propuesta. Mi tutor académica la Ing. Jesali León, por ser una excelente docente, profesional, a ella, mil gracias por su apoyo y contribución a lograr mi meta anhelada. iv Pedro Rojas
  • 5. ÍNDICE GENERAL v pp. LISTA DE CUADROS.……………………...………………………......….. vi LISTA DE FIGURAS...……………………...………………………......….. vii LISTA DE GRÁFICOS........................................................................... viii RESUMEN……………………………………………………..…………….. i x INTRODUCCIÓN…………………………………………..……….…….…. 0 1 CAPÍTULOS I. EL PROBLEMA Contextualización del Problema……………………………..…......... 03 Objetivos de la Investigación……………………..............……….…. 09 Objetivo General…………………………….....…………........... 09 Objetivos Específicos………………………........………...……. 10 Justificación de la Investigación……………………......................... 10 II. MARCO REFERENCIAL Reseña Histórica del Problema……………………………………… 13 Antecedentes de la Investigación………………...………………….. 14 Bases Teóricas………………………………...….....………………… 17 Los Procesos............................................................................ 18 Diagrama de Proceso................................................................ 23 Diagrama Causa-Efecto............................................................. 25 Técnica de Grupo Nominal………………………………………. 26 Diagrama de Pareto................................................................... 27 Definición de Términos Básicos……….....................……………… 28 III. MARCO METODOLÓGICO Modalidad de Investigación…..........................…..……………..….. 30 Tipo de Investigación………………………...................................... 31 Procedimientos……………………………….…….......................... 32 Población y Muestra……………...….........................................….. 34 Técnicas de Recolección de Datos….................................………. 36 Técnicas de Análisis e Interpretación de la Información............... 37 IV. LOS RESULTADOS Fase I: Diagnostico de la situación actual del proceso productivo de la celda toalla rollo de cocina……………………………………. 39 Fase II: Análisis de las debilidades encontradas en el proceso productivo de la celda toalla rollo de cocina en el área de conversión…………………………………………………………….. 49 Fase III: Estructuración de un plan de mejoras en el proceso productivo de la celda toalla rollo en el área de conversión…………………………..………………………………… 55
  • 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones………….……………………………………………….. 77 Recomendación………………………………………………………. 79 REFERENCIAS………………………………………………………………. ANEXOS……………………………………………………………………… 83 A Cotización Wiking……………….…………………………….……. 84 vi
  • 7. LISTA DE CUADROS CUADRO pp. 1. Producción programa Vs. Producción Alcanzada……………….. 07 2. Distribución del Personal……………………………………………. 34 3. Resultado de la muestra de la Celda Toalla Rollo…………….. 35 4. Criterios para la asignación de los niveles de importancia…… 42 5. Ficha de Chequeo…………………………………………………. 43 6. Técnica de Grupo Nominal………………………………………… 52 7. Jerarquización Porcentual de las Causas……………………….. 53 8. Ventajas y desventajas de la Máquina Embultadora Wiking…. 57 9. Plan de Mantenimiento Preventivo………………………………. 63 10. Situación actual del área versus la propuesta………………….. 65 11. Factibilidad Técnica………………………………………………… 73 12. Factibilidad Económica…………………………………………….. 74 13. Análisis del Ahorro Anual…………………………………………… 76 vii
  • 8. LISTA DE FIGURAS FIGURA pp. 1. Diagrama de Flujo del Proceso de Toalla Rollo de Cocina…… 05 2. Diagrama de Proceso……………………………………………… 24 3. Diagrama de Causa-Efecto……………………………………….. 26 4. Diagrama de Pareto………………………………………………… 27 5. Condiciones Ambientales Inadecuadas………………………….. 40 6. Poco Espacio Físico en el Área de Trabajo……………………… 41 7. Diagrama de Proceso del Método Actual………………………… 48 8. Diagrama de Causa-efecto…………………………………………. 50 9. Máquina Embultadora Wiking……………………………………… 58 10. Cassette Embultadora Wiking…………………………………….. 59 11. Acumulador Embultadora Wiking……………………………….. 59 12. Plancha Embultadora Wiking…………………………………….. 60 13. Distribución Actual del Área de Conversión Sur de la Empresa Paveca………………………………………………………………… viii 66 14. Distribución Actual del Área de Conversión Sur de la Empresa Paveca………………………………………………………………… 67 15. Modelo de letrero de identificación de equipo…………………… 69 16. Modelo del Carro broke para el depósito de desechos………. 70 17. Dimensiones del Carro broke para el depósito de desechos… 71
  • 9. LISTA DE GRÁFICOS GRÁFICO pp. 1. Frecuencia de los tiempos del proceso productivo Toalla Rollo de Cocina desde Enero a Mayo de 2014……………………… ix 08 2. Diagrama de Pareto de las causas encontradas en el proceso productivo de Toalla Rollo de Cocina de la Empresa Paveca. 54
  • 10. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO “SANTIAGO MARIÑO” EXTENSIÓN VALENCIA CARRERA: INGENIERIA INDUSTRIAL PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CELDA TOALLA ROLO DE COCINA EN EL ÁREA DE CONVERSIÓN SUR Caso: Empresa Papeles Venezolanos, C.A. PROPUESTA DEL TRABAJO DE GRADO LINEA DE INVESTIGACIÓN: Mejora Continua (Producción) x Autor: Pedro Rojas Tutora Académica: Jesali León Julio 2014 Resumen La investigación fue titulada como “propuesta de un plan de mejoras en el proceso productivo de celda toalla rollo de cocina en el área de conversión sur, caso: Papeles Venezolanos, C.A.” De este modo, el estudio se realizó bajo la modalidad de un proyecto factible con el apoyo de las investigaciones descriptiva y documental. Mientras, que la población estuvo constituida por 07 trabajadores que laboran en la nave 1, a esta muestra se suman las máquinas cortadoras utilizadas en el proceso para un total de (07) equipos. Para ello, se desarrolló el estudio en tres fases, en la primera de ellas se diagnosticó la situación actual del proceso productivo en donde se aplicó técnicas como la observación directa, entrevista no estructura y el diagrama de proceso. Seguidamente, en la segunda fase se analizó las deficiencia operacionales del proceso por lo que se construyó un diagrama de causa-efecto, además, de la aplicación de la técnica de grupo nominal en donde se obtuvo las causas principales que afectan a la empresa, la cual permitió tener una idea clara del origen y solución del problema. Ahora bien, en la tercera fase se estructuró un plan de mejoras para la disminución de desperdicios en la organización, el cual estuvo conformado con la adquisición de una nueva máquina cortadora, el diseño de un plan de mantenimiento preventivo para los equipos, la capacitación del personal y el diseño de una nueva distribución de las áreas a través de un Lay-Out. Para finalizar, se estableció con inversión inicial Bs. 979.154,29 con un tiempo estimado de retorno de inversión de un año. Descriptores: Plan, Mejoras, Proceso Productivo, Productividad.
  • 11. INTRODUCCIÓN Papeles Venezolanos C.A., (PAVECA) empresa líder en el mercado de productos papeleros, reconocida por sus proveedores como una empresa confiable que ofrece calidad y buen servicio al cliente, permitiendo que éste se sienta complacido en cuanto al producto servido. Ahora bien, en el Departamento de Conversión, el cual interviene de manera notable en el proceso de producción de la empresa con la inspección, planificación y producción de la toalla de cocina durante el transcurso de todo el año siendo este un proceso continuo. En tal sentido, en dicha área antes mencionada, se ha visto afectado generando pérdidas en su productividad ya que existen fallas en la celda toalla rollo la cual representa un papel importante en el óptimo funcionamiento para fabricar el producto antes indicado. Es por lo que se propone un plan de mejoras en el proceso productivo de la celda toalla rollo de cocina en la empresa Papeles Venezolanos C.A. En el mismo orden de ideas, se presenta de manera cronológica el contenido de la misma: En este sentido, en el Capítulo I, se enfoca la contextualización del problema, definiendo el planteamiento con la descripción de las causas y consecuencia de las deficiencias observadas en el Departamento de Conversión, por lo que se plantearon los objetivos que definen este proyecto, su justificación y beneficio al desarrollar dichos objetivos. En el Capítulo II, se muestran las referencias de los trabajos similares que anteceden a la investigación, dichos estudio guardaban vinculación con el proyecto, lo que sirvió para la orientación de los objetivos, con la finalidad de disponer de un amplio conocimiento que fungieron de sustento a la investigadora. De igual forma, se detalló el marco referencial en que estuvo basado el desarrollo conceptual de la misma, donde se definieron las diferentes técnicas básicas que servirán de base teórica para el desarrollo de la propuesta y la definición de términos básicos. 1
  • 12. Al mismo tiempo, en el Capítulo III, se describió la metodología a utilizar basada en un proyecto factible ya que de acuerdo a los propósitos, esta investigación tendrá como cometido, presentar una solución práctica en el almacén. Por otro lado, se detallaron las técnicas de recolección de información utilizadas para su desarrollo. Para posteriormente, se presentaron las fases de la investigación, en la cuales se puntualizó de qué manera se desarrollarán los objetivos específicos planteados en dicha investigación. Seguidamente, en el Capítulo IV, en él se desarrolló las fases de la investigación con la aplicación de los instrumentos para la obtención de los resultados, para el diagnóstico de la situación actual del proceso productivo de la celda toalla rollo de cocina, determinar las características operaciones de los procesos, los cuales sirvió de base para estructurar un plan de mejoras basados en los resultados obtenidos. Por último, se describieron las conclusiones que se obtuvieron para lograr con la aplicación del proceso de investigación, destacando el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos planteados, como medios para conseguir el objetivo general que enmarca el presente estudio. Además, se presentan las recomendaciones que se consideran relevantes para la empresa. 2
  • 13. CAPÍTULO I PROBLEMA Contextualización del Problema En la actualidad existen empresas que presentan problemas de planificación y organización en los procesos de producción; estos problemas a su vez afectan de manera directa a la productividad y la rentabilidad de la empresa, ya que, en muchas ocasiones solo se busca cumplir con las ordenes de trabajo (clientes) y no en resolver los problemas de eficiencia de las líneas de producción. En el mundo actual existe una verdadera necesidad de mejorar continuamente por las exigencias cada vez más creciente de los mercados y junto a ello han evolucionado las técnicas y teorías de expertos para llegar al éxito empresarial. Para ello, es necesario que no solamente contar con trabajadores habilidosos, motivados y dispuestos al cambio sino también con ejecutivos capaces de liderar dicho cambio, con una visión futura y disposición verdadera hacia la mejora. Por otra parte, cuando las empresas incluyen en sus estrategias operativas, que satisfacen comercialmente sus proyecciones pautadas, para poder mantener un estatus de dominio con un producto determinado debe en todo momento realizar métodos y maniobras tecnológicas que sean captadas lo mejor posible entre todos los departamentos de la organización y así poder enfrentar todos los retos para mantener esta posición de privilegio en un mercado. En otro orden de ideas el conocimiento de las maquinas y de los procesos es un imperativo cuando se pretende mejorar los métodos de 3
  • 14. trabajo y reducir los costos; constantemente se desarrollan procesos nuevos y mejorados donde la información al igual que el conocimiento a fondo de la operación tienen un factor clave en el desarrollo del rendimiento productivo de las maquinarias que busca como optimizar las mejoras que puedan brindar un cumplimiento a cabalidad de los objetivos planteados en la organización. El mejoramiento continuo, más que un enfoque es una estrategia y como tal constituye una serie de programas generales de acción y despliegue de recursos para lograr objetivos completos en todos los procesos en que se aplique. En tal sentido, la empresa Papeles Venezolanos C.A., (PAVECA) tiene un proceso de manufactura continuo, donde sus volúmenes de producción se han incrementado de acuerdo al aumento de sus ventas, pero con el pasar de los años esto también ha incrementado el número de problemas o faltas que se puedan derivar del proceso de producción. En tal sentido, la empresa PAVECA, ubicada en la Zona Industrial El Tigre, Carretera Nacional, Guacara - San Joaquín, Edo. Carabobo, siendo un importante Centro Industrial que está ubicado a 150 Km. de Caracas, a solo 16 Km. de Valencia, así como también a 70 Km. de Puerto Cabello, lo cual facilita las exportaciones a través de este importante puerto venezolano. Hay que acotar, que dicha organización representa una de las principales empresas privadas del mundo dedicada a la fabricación de papel higiénico y otros productos de consume masivo, siendo hoy en día una de las más importantes firmas dedicadas a la fabricación de productos de primera necesidad del país. Dentro este panorama, la empresa comenzó a operar con un solo molino. En la actualidad cuenta con siete molinos capaces de producir 106.000 toneladas anuales de papel; también cuenta con 21 celdas convertidores que pueden producir anualmente 5,4 millones de cajas de papel higiénico, 3,01 millones de cajas de faciales, toallas, servilletas y papel 4
  • 15. para envolver. Igualmente, brinda empleo a más de 1.600 trabajadores; es líder en el mercado nacional en la fabricación y ventas de este tipo de productos. En cuanto a facilidades industriales se refiere, la empresa cuenta con tres turbinas para la autogeneración de la electricidad, con calderas para la generación de vapor utilizado en el secado del papel y otros usos. Para el tratamiento de las aguas cuenta con tres sistemas de limpieza denominados clarificadores, los cuales se encargan de separar el agua del lodo por medio de sedimentación, para así aprovechar esta agua clarificada en el proceso nuevamente. Por consiguiente en la figura 1 se ilustra un diagrama de flujo del proceso productivo de dicha organización. Figura 1. Diagrama de Flujo del Proceso Toalla Rollo de Cocina. Tomado del Departamento de Ingeniería Industrial. (2014). 5
  • 16. En tal sentido, con la ayuda visual que muestra la figura 1, se ilustró en detalle el proceso productivo de la línea de Toalla Rollo de Cocina en la empresa PAVECA, el cual inicia con la inspección de la bobina, seguido del retiro de la protección del mismo, posteriormente, se efectúa de forma manual el montaje de dicha bobina en la celda para proseguir con el acoplamiento del papel en los rodillos, una vez concluido esta tarea se ejecuta el proceso de formación y corte de la toalla, el cual es automatizado. Consecutivamente, se traslada el empaque del producto, así como también, del sellado del mismo, para llegar a la etapa de empacado y embalaje en cajas contentivas de 24 unidades del producto final, que se realiza de forma manual, ocasionando pérdidas de tiempo de producción. Cabe mencionar, que en dicha área se encuentran un (01) Supervisor y dos (02) Operarios, constituidos por un (01) Encajador y un (01) ayudante del mismo, los cuales se ven obligados a bajar velocidad a la máquina ya que se crea un cuello de botella debido a la capacidad humana de trabajo que se ejerce durante su rutina diaria. Hay que acotar, que la puesta a punto de la máquina es ejecutada por los operadores en cada uno de los turnos de trabajo, que debe ser aplicada según un control de especificaciones trazados en los parámetros que están organizados y validados por el personal técnico, aunque se encuentra un formato que indica al operador a qué velocidad se debe correr el equipo el cual es de 200m/hora para la fabricación de la toalla rollo de cocina. Sin embargo, actualmente se maneja en el orden de 140m/hora. Esto debido a que al final de la línea de producción se encuentran los operarios encajadores y su condición de velocidad humana obliga a bajar el ritmo productivo de la máquina, ya que, los paquetes caen al piso por lo rápido que salen de la celda, produciendo defecto al producto. Por tal motivo, dicha situación ante expuesta trae como consecuencias paradas no programadas en la estación. Ahora bien, según información suministrada por 6
  • 17. el supervisor del área, aquí se presentan deficiencias por el incumplimiento de la producción planificada por la organización. En tal sentido, la meta de producción estandarizada por la empresa es de 3.000 cajas por día, es decir, de 1.000 cajas por turno y en la actualidad se alcanzan 750 cajas por turno, representando esto el 75% de la producción requerida, por lo que se está dejando de producir el 25% que constituyen un total de 250 cajas por turno y que llevados al total de la jornada laboral serian 2.250 cajas por día. (Ver Cuadro 1). 7 Cuadro 1 Producción Programada Vs. Producción Alcanzada Año 2014 Descripción del Producto Producción Diaria Incumplimiento % Mes Programada (cajas de 24 Unidades) Alcanzada (cajas de 24 Unidades) Enero Toalla Rollo de Cocina 3.000 2.250 25 Febrero 3.000 2.025 32,5 Marzo 3.000 1.950 35 Abril 3.000 2.100 30 Mayo 3.000 1.800 40 Total 15.000 10.125 162,5 Nota: Tomado de la Data de la Empresa PAVECA. desde Enero hasta Mayo del 2014. Dentro de esta perspectiva, se puede desprender que basados en la información suministrada por el área de conversión zona sur de la empresa PAVECA, desde Enero hasta Mayo del 2014, no se están alcanzando las producciones programas versus las alcanzadas. Entre ellas se puede destacar que para el mes de mayo solo se tiene el 60% de cumplimiento con
  • 18. un total de 1.800 cajas producidas al día. De tal modo, que todo lo antes señalado trae como efectos negativos a la empresa en su productividad, para ello se procede a detallar la gráfica 1 en donde se describe el tiempo en minutos respectivos consumidos por turno en el proceso productivo según datos que maneja el departamento que van desde Enero hasta Mayo del 2014 y las cuales fueron suministradas por el supervisor como resultado de las paradas no programas en la empresa objeto de estudio en la presente investigación. 337 3er - Turno 2do - Turno Gráfico 1. Frecuencia de los tiempos del proceso productivo Toalla Rollo de Cocina desde Enero a Mayo de 2014. Tomado de PAVECA. (2014). De ahí que las cifras mostradas en el gráfico son el reflejo de las frecuencias de los tiempos consumidos por turnos para el desarrollo de las actividades del proceso productivo de la toalla rollo de cocina en el área de conversión de la empresa PAVECA, la cual se ha visto afectada por la ocurrencia de paradas no programas, se puede acotar, que durante el cierre del primer semestre del año 2014 hubo una constante en cada uno de los 8 510 480 450 435 360 0 100 200 300 400 500 600 1er - Turno Tiempo Estandar Tiempo Real Minutos
  • 19. tres turnos con los que labora la organización, en este caso en específico para el 1er turno se tiene un total de 435 min como tiempo estandarizado, sin embargo, se están consumiendo 510 min, es decir, se pierde 135 min. Para el 2do turno el tiempo de producción preestablecido es de 360 min y en la actualidad se producen 480 min, con un exceso de 120 min. Por último, el 3er turno su tiempo estandarizado es de 337 min y son 450 min los requeridos por los trabajadores para cumplir con sus funciones en el departamento, con un total de 113 min que se inutilizan del proceso. Por consiguiente, el tiempo por día requerido para el proceso productivo seria 1440 min y el tiempo efectivo de producción es de 1132 min y el tiempo perdido es de 368 min. En consecuencia, se requiere de la solución inmediata de las fallas detectadas puesto que la empresa se ve seriamente comprometida en su capacidad de producción y ante la respuesta de las solicitudes de incremento de su cartera de clientes, lo que provocará la disminución de las ventas para la organización por no cubrir la demanda del producto en el mercado actual . Por lo antes expuesto, se plantea la siguiente interrogante: ¿De qué manera se podría llevar a cabo una mejora continua en la celda toalla rollo del Departamento de Conversión Zona Sur de PAVECA para reducir los costos e incrementar los niveles productivos de la línea evitando así la pérdida de producción e insumos? Objetivos de la Investigación Objetivo General Proponer un plan de mejora en el proceso productivo de la Celda Toalla Rollo de Cocina en el Área de Conversión Sur de la empresa Papeles Venezolanos C.A. (PAVECA), con la finalidad de disminuir los costos e incrementar los niveles de producción. 9
  • 20. Objetivos Específicos Diagnosticar la situación actual del proceso productivo de la celda toalla rollo de cocina, mediante la observación directa, entrevista no estructurada y revisión documental, detectando las debilidades en el área de trabajo. Analizar las debilidades encontradas en el proceso productivo de la celda toalla rollo de cocina, por medio de técnicas de análisis, estableciendo las oportunidades de mejoras. Estructurar un plan de mejoras en el proceso productivo de la celda toalla rollo de cocina, mediante la aplicación de herramientas de mejoramiento continuo, con la finalidad de aumentar la producción. Justificación de la Investigación Toda investigación tiene como propósito principal, explicar las acciones a tomar para resolver una determinada situación. Partiendo de un problema y una corrección específica. Tomando como base el estudio del sistema actual, con la finalidad de buscar una solución viable que resuelva y consiga las posibles fallas presentadas en el proceso productivo de la Celda Toalla Rollo de Cocina en el Área de Conversión Sur de la empresa Papeles Venezolanos C.A. (PAVECA), la cual requiere la realización de una mejora en los procedimientos a nivel general, para aumentar la eficiencia en los mismos. En este sentido, dicha investigación se justifica ya que las mejoras propuestas garantizaran la reducción de las deficiencias detectadas, y asegurar un producto terminado de alta calidad, involucrando en las mismas un equipo multidisciplinario encargado de evaluarlas e implementarlas, lo cual permitirá el intercambio de conocimientos y criterios en búsqueda del éxito empresarial de la organización. Por lo tanto, los beneficios que percibiría la empresa con la aplicación de la propuesta sería, el aumentar la 10
  • 21. productividad por parte del trabajador, además, de estimular a los trabajadores a ejercer sus labores con más ánimos y garantizará una mayor productividad en el proceso productivo de fabricación de la toalla rollo de cocina. A esto se suma, que se disminuyen los porcentajes por incumplimiento de la producción requerida de 3.000 cajas por día, que según data estadística desde Enero a Mayo del 2014 la producción programada fue de 15.000 cajas y la alcanzada fue de 10.125 cajas, dejando de producir 4.875 cajas, lo cual se traduce en el 162.5 % de producción por alcanzar. Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto el desarrollo de un modelo de mejora de trabajo en PAVECA, permite identificar y prevenir las causas de las fallas potenciales como sea posible en el proceso de fabricación de la toalla rollo de cocina. El objetivo de tener parámetros puntuales y confiables en la máquina es para asegurar una operación estable, uniforme, repetitiva en las líneas de producción, es el proceso que cualquier empresa debe tener para garantizar que durante el proceso de producción no existan paradas no programadas y lograr disminuir las pérdidas de materia prima. De esta manera lograr una mayor motivación del personal se refleja en la disminución del desperdicio y prevenir y/o reducir el retrabajo, labores de reinspección, es más económico prevenir los problemas que corregirlos una vez detectados, esto traerá diferentes beneficios como: económicos, sociales, técnicos y laborales entre otros. Una mayor productividad con calidad de la empresa se traduce en ingresos más altos para los trabajadores, esto implica trabajadores satisfechos que contribuyen a fomentar un buen ambiente laboral. Productividad con calidad implica reducción de costos y la reducción de costos implica menores precios en los productos lo cual será un gran aporte a la población Venezolana. En cuanto al aspecto institucional, este tipo de investigación, estrecha las relaciones entre institutos de educación superior como el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, Extensión Valencia y las diferentes 11
  • 22. empresas PAVECA, ya que les brinda la oportunidad a sus estudiantes de poder colaborar y contribuir de manera directa a solucionar problemas de diversa índole en las compañías, y ofreciendo posibilidades en el campo laboral a sus egresados en la región, apoyando el crecimiento del sector educativo-empresarial. 12
  • 23. CAPÍTULO II MARCO REFERENCIAL Gonzales, S. (2004), menciona al respecto que “el marco teórico de la investigación o marco referencial, es definido como el resumen de una serie de elementos conceptuales que sirven de base a la búsqueda por realizar” (p. 106). Generalmente, se estructura en tres secciones más comunes como lo son: antecedentes de la investigación, bases teóricas y definición de términos básicos. Todas estas variables hacen del marco conceptual un aporte al investigador para crear un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema. Reseña Histórica del Problema La empresa PAVECA, ubicada en la Zona Industrial El Tigre, Carretera Nacional, Guacara - San Joaquín, Edo. Carabobo, dedicada a la fabricación de papel higiénico y otros productos de consume masivo, siendo hoy en día una de las más importantes firmas dedicadas a la fabricación de productos de primera necesidad del país. En la actualidad se está presentando una problemática en una de sus celdas de producción de toalla rollo de cocina donde el encajado del producto se realiza de forma manual. Hay que destacar, que dicha situación está ocasionando pérdida de tiempo de producción, exceso de broke, riesgo de lesión por condición disergonómica, falta de corrugado y mala calidad de la cinta de embalaje por lo cual, se propone un plan de mejora mediante la aplicación de las técnicas de Ingeniera Industrial para la producción de la celda Toalla Rollo de Cocina en el Área de Conversión Sur de PAVECA. 13
  • 24. Antecedentes de la Investigación Para la elaboración de este proyecto se tomó en consideración una serie de trabajos y estudios previos similares al tema que de alguna forma brindaron al investigador una base de antecedentes significativos, que permitirá desarrollar un marco referencial con un importante soporte teórico. Entre las investigaciones consultadas, se destacan las siguientes: Contreras, (2013) de la Universidad José Antonio Páez, ubicada en San Diego Estado Carabobo, en su trabajo especial de grado “Propuesta de un Plan de Mejoras en las Líneas de Decoración de Envases de Aluminio de la Empresa Cervecería Polar C.A. Planta Súper Envases”, para optar por el Titulo Ingeniera Industrial. La investigación se desarrolló en la empresa Cervecería Polar C.A; la cual es una empresa del sector manufacturera dedicada a la fabricación de envases y tapas de aluminio para bebidas. En dicha organización existían la necesidad de un estudio que permitirá la evaluación y disminución de los defectos críticos en el proceso de producción específicamente en el área de decoración, por esta razón se hizo necesario proponer un plan de mejoras en dicha área, de este modo, se llevó a cabo un diagnóstico de la situación actual, análisis de las causas que origina el problema para así proponer un plan de mejoras que conllevó a minimizar los defectos y finalmente un análisis de costo beneficio de la mejora. La investigación se elaboró bajo la modalidad de un proyecto factible con un diseño de campo y nivel de investigación descriptiva, se aplicó la observación directa no participativa, la entrevista informal y la revisión documental como técnicas de recolección de información. Así como también, técnicas industriales como el diagrama de causa-efecto, la técnica de grupo nominal, el diagrama de pareto y por último, la técnica de los 5 ¿Por qué? Una vez obtenidos los resultados, se diseñó un plan de mejoras propuesto por el autor de la investigación, mediante la Metodología DMAIC, 14
  • 25. basado en la Teoría de seis sigma, en donde se desarrolló a través de los siguientes pasos como fue el Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar. Por lo tanto, con la aplicación de estas fases se enfocó a obtener los mejores resultados posibles para minimizar la posibilidad de error. Este antecedente le permitió al investigador conocer algunos aspectos técnicos, métodos de trabajo que fueron utilizados en este estudio para la búsqueda de una solución a la problemática de esa empresa, que fueron aplicados en la implementación de las mejoras en las Líneas de Decoración de Envases de Aluminio de la Empresa Cervecería Polar C.A. Planta Súper Envases. De igual forma, refleja cierta similitud al objeto de estudio en el desarrollo de un plan de mejoras continuas que permitan incrementar los niveles de eficiencia en el área de trabajo, todo ello a través de una propuesta viable a la solución. Simancas, M. (2009), en Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño” Extensión Valencia, en su trabajo de grado titulado “Propuesta de un Plan de Mejoras en los Métodos de Trabajo del Área de Producción de Mayonesa, caso Alimentos Polar Comercial, Planta Salsas y Untables.” Trabajo desarrollado para optar al título de Ingeniero Industrial. Dentro de esta perspectiva, dicha investigación tuvo como finalidad el proponer mejoras para la reducción de los tiempos de las actividades, aumentado de esta forma los volúmenes de producción La misma, se basó en los lineamientos de un proyecto factible con el apoyo de una investigación de descriptiva, puesto que a través de la metodología que se empleó para el desarrollo del estudio se buscó una serie de soluciones prácticas para la mejora en los Métodos de Trabajo del Área de Producción de Mayonesa, caso Alimentos Polar Comercial, Planta Salsas y Untables. Además, se utilizaron técnicas de recolección de información tales como: la observación directa, entrevista informal, revisión documental, para recabar los datos de mayor relevancia para el análisis de las causas generados de tiempos improductivos. De igual forma, se aplicaron para el 15
  • 26. análisis herramientas de Ingeniería de Métodos tales como: Estudio Continuo de Tiempos y Técnicas de Mejora Continua como: Técnicas de Grupo Nominal, Tormenta de Ideas, Diagrama de Pareto y la Técnicas de los Cinco ¿Por Qué?, permitiendo establecer las alternativas de mejoras correspondientes. La misma llegó a la conclusión, de que el problema radicaba en el tiempo perdido el cual repercutía en la eficiencia, lo cual generaba una cantidad de tiempo improductivo que no permitía alcanzar los objetivos esperados, para lo cual se propuso mejoras en los equipos y/o herramientas, para hacer más eficiente el trabajo de los operarios en el área. Por último, se propuso un método de programación de la producción diaria, con el fin de reducir tiempos y así lograr el máximo beneficio de los recursos disponibles. Dicho antecedente sirvió de aporte a ésta investigación y de ayuda en cuanto a la utilización de mejoras de métodos relacionadas con los equipos y herramientas utilizadas en las industrias tan necesarias para el trabajo, para mejor eficiencia en la redistribución de las líneas de producción y el aumento de la productividad. Colmenares, Y. (2008), en Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño” Extensión Valencia, en su trabajo de grado titulado “Propuesta de Mejoras en el Proceso Productivo de la Línea de Toronto de la Empresa Nestlé de Venezuela Fabrica Santa Cruz ubicada en Maracay, Estado Aragua” para optar al título de Ingeniero Industrial. La investigación tuvo como objetivo principal proponer mejoras en el proceso productivo, por la problemática planteada en el área de empaque ya que presentaba retrasos en los programas de producción, por paradas no programadas y demora en las operaciones de empaque produciendo cuellos de botellas al final de la línea, con la finalidad de aumentar la producción. Ahora bien, la modalidad de la investigación fue enmarcada en un proyecto factible, sustentado en un modelo de investigación campo y 16
  • 27. documental, se realizó la observación directa, entrevista informal no estructurada, revisión bibliográfica y tormentas de ideas, la población estuvo constituida por cada una de las unidades que conforman dicha población reduciéndose en la muestra lo más exactamente posible, el estudio se sintetizó con una muestra censal al departamento de estudio que está compuesto por el área de elaboración y empaque de dicha organización. Dentro de esta perspectiva, los datos se obtuvieron con la aplicación de técnicas como el diagrama de pareto, diagrama causa-efecto, registros estadísticos, diagrama de flujo del proceso y tormentas de ideas. Así mismo, la población estuvo conformada por la totalidad del recurso humano del área de empaque de dicha organización. Ahora bien, luego de que se obtuvieron los resultados se propuso como acciones de mejoras como el establecer la reubicación de la máquina (Van Dam CP), así como la incorporación de una mesa de trabajo, con el fin de trasladar los materiales. De este modo, el investigador concluyó que los beneficios obtenidos con las mejoras propuestas son considerables y factibles puesto que representa una oportunidad de aumentar los niveles de rendimiento del área incrementando la producción. Dentro de este marco de ideas, se dice que el antecedente está relacionado con la presente investigación, ya que muestra una visión real de los problemas en que incurren las organizaciones por no considerar la importancia de los procesos eficientes dentro de ellas Adicionalmente, brindó apoyo teórico y conceptual en temas referidos a los procesos de ejecución de los diagrama de causa-efecto y técnica de grupo nominal, entre otros, para la determinación de las fallas de la problemática. Bases Teóricas Para la elaboración del presente trabajo de grado, fue necesario seleccionar los textos para el levantamiento de la información, con el objetivo 17
  • 28. principal de presentar un marco referencial basado en el conocimiento de la ciencia, que permita situar el tema de estudio dentro de un marco de teorías. Para Otero (2011), “son el sustento de la investigación desde un punto de vista conceptual, por lo cual se deberán organizar de acuerdo con las temáticas que se investigan, y una buena guía para ello es leer en forma cuidadosa nuevamente los objetivos que han sido planteados” (p. 101). De este modo, con la idea fundamental de exponer los aspectos teóricos principales relacionados con el tema de investigación; se vislumbrar a continuación los basamentos que aumenta el estudio: Los Procesos Solórzano (2008) define el proceso como las “Fases sucesivas, tareas o actividades inherentes a la ejecución de un producto, objetivo de un proceso”. (p.14). Por lo tanto, es considerado un sistema operativo donde se le dan uso de recursos de una organización, cuya meta es conseguir un valor. Además, los procesos son actividades de trabajo inmersos en toda empresa que genera acciones laborales y significan a esta en todas sus funciones. La autora explica que los procesos son sistemas interconectados que forman cadenas de suministros, la cual denomina como: Al conjunto de eslabones (conocida a veces como la cadena de valor), que se establece entre proveedores de materiales y servicios. Abarca los procesos de transformaciones mediante los cuales las ideas y las materias primas se convierten en bienes y servicios terminados para proveer a los clientes de una compañía. (p. 21). Por ello, un proceso toma insumos para procesarlos mediante una serie de operaciones cuya secuencia y número se especifica para cada caso. Las operaciones pueden ser simples o múltiples y asumen características diferentes según se desee: mecánica, química, de ensamblado, de 18
  • 29. inspección o control, de recepción, entre otro. Los sistema operativo pueden representarse en diagramas de flujo que simplifican y agilitan el análisis de los procesos. Ahora bien, en todo proceso se involucran características como: Capacidad: Característica que determina la tasa máxima disponible de 19 producción por unidad de tiempo. Eficiencia: Es la relación entre la generación total de los productos o servicios y los insumos en materiales, capital o mano de obra. La utilización eficiente de los recursos (insumos) permitirá lograr una producción mayor con la misma cantidad de insumos. Esto permite lograr el uso racional de la materia prima, eliminar desperdicios, optimizar la mano de obra, estandarizar los tiempos adecuadamente, el diseño del proceso la distribución de planta, y otros factores relacionados. Eficacia: Es la magnitud que permite medir el resultado real con lo planificado, mediante la comparación entre los dos. Es plantearse y establecer un plan estándar antes que el proceso comience a producir un resultado, implica fijar metas y mediciones de ejecutoria relativas a las metas propuestas. Calidad: Condiciones que cumple el producto de acuerdo a las especificaciones de diseño dadas por el mercado. Las políticas sobre calidad se basan necesariamente en una valuación de mercados. Tales estrategias involucran interrogantes acerca de la forma en que los consumidores miden realmente la calidad del producto: apariencia, diseño, aspereza, confiabilidad, larga duración u otros criterios. Los niveles de calidad afectan el costo de producción y la inversión necesaria en la planta para cumplir con los requerimientos. Flexibilidad: Es la capacidad de acelerar o refrenar rápidamente la tasa de producción para lidiar con grandes fluctuaciones de la demanda. La flexibilidad del volumen es una importante capacidad de operación que a menudo ofrece un respaldo para el logro de otras prioridades competitivas.
  • 30. 20 Tipos de Procesos Para Solórzano (2008) para cualquier gerente de una organización dispone de cinco procesos que le ayudarán a diseñar una operación de la mejor manera de acuerdo a su estrategia de flujo entre los cuales se tienen: 1. De proyecto. 2. De producción intermitente. 3. Por lote o partida. 4. En línea. 5. Continuos. Proceso Por Proyectos: Se caracteriza por la alta personalización y el bajo volumen. No existe un flujo del producto, sino que cada unidad se elabora como un solo artículo. Este proceso se basa en una estrategia flexible por lo cual resulta difícil automatizar debido a que solamente se hacen una vez, en consecuencia son costosos y difíciles de planear. En general, los proyectos utilizan intensamente ciertas habilidades y recursos en determinadas etapas, pero las usan poco en todo el tiempo restante. Procesos de Producción Intermitente (Taller De Pedidos): Se basa en una estrategia de flujo flexible en la cual la mano de obra y la maquinaria se ocupan de diversas tareas creando artículos o servicios en cantidades significativas. La personalización es relativamente alta y el volumen en particular es bajo. Sin embargo los volúmenes no son tan bajos como para los procesos de proyecto, los cuales por definición no producen grandes cantidades. Algunos ejemplos: producción de un vaciado de metal para atender un pedido, personalizado, atención médica, Manejo de correo y la fabricación de gabinetes personalizados. Proceso Por Lotes: Se caracteriza por su volumen, variedad y cantidad; magnitudes que lo diferencian de un proceso de producción intermitente. Su principal diferencia está en los volúmenes que son más altos, porque los mismos productos, servicios, u otros similares se
  • 31. suministran continuamente. Se diferencia también en que solo provee una gama más estrecha de productos y servicios. Proceso En Línea: Cuando se habla de proceso en línea, se refiere a la secuencia de operaciones lineales que utiliza el fabricante de un producto o en brindar un servicio. Hay ocasiones en que las operaciones de flujo lineal se dividen en dos clases: producción: masiva y continua. Procesos Continuos: Son el resultado final o extrema de la producción estandarizada, de alto volumen y con flujos de línea rígidos. Su nombre proviene de la forma como los materiales se desplazan en el curso del proceso, son de frecuencia intensiva tanto en capital, y procesos de producción, no se interrumpe las 24 horas del día, esto permite maximizar la utilización de equipos y evitar costosos paros y arranques de los mismos. La maquinaria y equipo están diseñados para realizar siempre la misma operación; así como para receptar automáticamente el proceso anterior de la cadena de producción. 21 Procesos Productivos Los procesos productivos pueden ser considerados una sucesión de actividades y acciones requeridas para elaborar un producto, ya sea bienes o servicios. Chacón (2009) expresa que es “Es aquel conjunto de elementos, personas, y acciones, que transforman materiales y/o brindan servicios de cualquier índole, es decir, que se agrega algún tipo de valor”. (p.156). Es por ello, que resulta muy importante dominar el proceso a partir de sus componentes. El no hacerlo, puede significar que el resultado final no es el deseado, con el consiguiente derroche de materiales, energía, tiempo, y por sobre todo con la insatisfacción del cliente de dicho proceso. En ese sentido, cada vez más resulta imposible pensar en un arranque de proceso sin la previa validación del mismo, con la consiguiente comprobación del estado de las
  • 32. cosas, de manera de asegurar que el producto final sea el que se busca, optimizando recursos y disminuyendo costos innecesarios. Inspección de los Procesos Productivos Chacón (2009). El propósito final de todo sistema de inspección en los procesos es asegurar que los productos que llegan al cliente sean portadores al menos de una calidad aceptable, para lo cual se recurre a dos vías fundamentales: la inspección de los productos al final del proceso con el objetivo de separar los buenos de los malos y la inspección con el fin de regular el proceso. La primera constituye la última alternativa con que cuenta un productor para mantener una buena imagen frente a sus clientes, presentando como desventaja fundamental que no contribuye a la disminución de los costos por conceptos de producciones defectuosa, reprocesos, entre otros, y sí al incremento de los costos totales por los gastos propios de la actividad de inspección. El objetivo de esto es establecer los elementos generales a considerar en el diseño de un sistema de inspección con fines de control del proceso. Para lograr controlar el proceso, el hombre deberá recurrir ante todo a la verificación del comportamiento de las variables propias del mismo como vía más económica de garantizar la calidad de los productos a producir, pero debido a que no siempre se conoce la relación directa entre las características del proceso y las del producto, y aún conociéndola en ocasiones no existen formas ni medios para evaluar y regular el estado de las primeras, este se ve obligado a recurrir la mayoría de las veces a la verificación o inspección de las características del producto como única forma de regulación del proceso. Si el objetivo de la inspección es asegurar que la calidad final del producto sea la especificada, se debe comenzar por conocer cuáles son las características que debe contener el producto para que sea posible afirmar 22
  • 33. que el mismo presenta calidad, de aquí que el primer paso en el diseño del sistema sea obtener un listado de todas las características a evaluar, una vez que se cuenta con este listado surge la siguiente interrogante, ¿deben evaluarse todas las características o sólo algunas?, si el proceso de inspección no contribuyera al incremento de los costos claro que sería conveniente verificarlas todas pero como esto no es posible existe la necesidad de establecer mecanismos de decantación de algunas características con el fin de disminuir los costos de inspección, surgiendo de esta forma el segundo paso en la planificación del sistema: establecer las características necesarias a evaluar. Por ello, una de las premisas fundamentales del control de la calidad es detectar las deficiencias en la elaboración de los productos durante todo el proceso productivo y de esta forma analizar las causas que originan las no conformidades y eliminarlas. Cada etapa del proceso de fabricación debe estar controlada, de ahí la necesidad de un sistema de inspección que permita incrementar la probabilidad de que el producto terminado cumpla con todas sus especificaciones de calidad y diseño. De este modo, la actividad de inspección tiene por objetivo auditar continuamente la calidad de los productos a lo largo de todo el proceso productivo, incluyendo los materiales recibidos de los proveedores, los semiterminados en etapas intermedias de fabricación y los productos finales. Diagrama de Proceso Al respecto, Burgos (2012), señala “es una representación gráfica que desglosa un proceso en cualquier tipo de actividad a desarrollarse tanto en empresas industriales o de servicios y en sus departamentos, secciones u áreas de su estructura organizativa” (p.78). Se basan en la utilización de diversos símbolos para representar operaciones específicas. Dicha técnica tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en cuestión, las unidades 23
  • 34. involucradas y los responsables de su ejecución, es decir, viene a ser la representación simbólica o pictórica de un procedimiento. En ese sentido, se pueden mencionar algunas de las ventajas que se pueden obtener: 1. Ayudan a las personas que trabajan en el proceso a entender el mismo, con lo que facilitaran su incorporación a la organización e incluso, su colaboración en la búsqueda de mejoras del proceso y sus deficiencias. 2. Al presentarse el proceso de una manera objetiva, se permite con mayor facilidad la identificación de forma clara de las mejoras a proponer. 3. Permite que cada persona de la empresa se sitúe dentro del proceso, lo que conlleva a poder identificar perfectamente quien es su cliente y proveedor interno dentro del proceso y su cadena de relaciones, por lo que se mejora considerablemente la comunicación entre los departamentos y personas de la organización. (ver Figura 2). Figura 2. Diagrama de Proceso. Información Tomada de Burgos (2012) 24
  • 35. Diagrama de Causa-Efecto La Asociación Venezolana de Logística (2005), en su Manual Impulsador de la Memoria, define el diagrama causa-efecto como una “forma de organizar y representar las diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema”. (p.96). Se interpreta de la siguiente manera: es un vehículo para ordenar, de forma muy concentrada, todas las causas que supuestamente pueden contribuir a un determinado efecto. Es importante ser conscientes de que los diagramas de causa-efecto presentan y organizan teorías. Sólo cuando estas teorías son contrastadas con datos se pueden probar las causas de los fenómenos observables. Errores comunes son construir el diagrama antes de analizar globalmente los síntomas, limitar las teorías propuestas enmascarando involuntariamente la causa raíz, o cometer errores tanto en la relación causal como en el orden de las teorías, suponiendo un gasto de tiempo importante. Entre los pasos para realizar un Diagrama de Causa – Efecto se encuentran: 1. Elegir el objeto de una forma sencilla y clara. 2. Se identifica las causas mayores, reconociendo las causas principales mediante tormentas de ideas. 3. Se traza una línea horizontal, con un recuadro al extremo donde se indica el problema. 4. Se hace un recuadro de las causas relacionadas con el problema y se dibujan tantas líneas como causas existan, se listan todos los factores que tengan algunas influencias sobre el resultado. 5. Dibujar las pequeñas flechas (ramas) para cada subdivisión de las principales flechas. Este proceso de subdivisión es llevado a cabo hasta que todos los factores o variables estén reflejados. 6. Arreglar y estatificar, seleccionar factores o actividades principales y subdivisiones de las actividades principales. Para luego, chequear y 25
  • 36. preguntar si todas las causas de variación están ya inscritas en el diagrama. (ver Figura 3). Figura 3. Diagrama de Causa Efecto. Información Tomada de la Asociación Venezolana de Logística (2005). Técnica de Grupo Nominal Según el autor Riggs, J. (2002) describe que “Es una forma particular de tormenta de ideas, esto se logra haciendo que cada participante exprese su idea en forma secreta, luego el facilitador resume todas las ideas y expone al grupo las conclusiones”. (p.32). Dentro de este contexto, la técnica del grupo nominal, combina los aspectos del voto silencioso con la discusión limitada para ayudar a conseguir el consenso y así llegar a una decisión de grupo. Para ello, se debe utilizarse cuando: 1. Se trata de un problema sensible, que genere controversia, o sea muy importante, y que se piense que las opiniones contrarias y una infinidad de detalles pueda paralizar la discusión. 2. Se desea asegurar una participación igual de todos los miembros del grupo (al utilizar la técnica, cada miembro del grupo tiene una oportunidad igual de contribuir, sin tener en cuenta su rango, su edad y su personalidad). 26
  • 37. 1. Cuando un equipo ha identificado la causa real de un problema, pero es difícil identificar la dirección de la acción entre muchas alternativas. Cabe mencionar, que las siete etapas de dicha técnica son: a) Defina el problema o la decisión que va a tomar; b) Genere las ideas silenciosamente (el grupo); c) Establezca y registre las ideas; d) Clarifique cada idea sobre la lista; e) Organice las ideas según su importancia (el grupo); f) Compute los diferentes resultados en una tabla y g) Evaluación de cada participante según sus criterios. Diagrama de Pareto Según Besterfield, D. (2003), afirma que un diagrama de pareto “es una gráfica en donde se organiza diversas clasificaciones de datos por orden descendentes, de izquierda a derecha” (p.25). Mediante los diagramas de pareto se pueden detectar los problemas que tienen más relevancia por lo general, el 80 por ciento de los resultados totales se originan en el 20 por ciento de los elementos, la gráfica es muy útil al permitir identificar visualmente en una sola revisión tales minorías de características visuales a la que es importante prestarle atención. (Ver Figura 4). Figura 4. Diagrama de Pareto. Información Tomada del Libro Besterfield, D. (2003). 27
  • 38. Definición de Términos Básicos Eficiencia: Es la forma en que se utilizan los recursos para lograr los objetivos. La comparación de los recursos que deben gastarse para alcanzar un determinado resultado con los que realmente se gastan es lo que comúnmente se denomina eficiencia. Herramienta: Una herramienta es un objeto elaborado a fin de facilitar la realización de una tarea mecánica, que requiere la aplicación correcta de energía. Indicadores de Gestión: Es una relación entre variables que permite observar aspectos de una situación y compararlos con las metas y los objetivos propuestos. Dicha comparación permite observar la situación y las tendencias de evolución de la situación o fenómenos observados”. Manejo de Materiales: Estructura de manejo y control de todo lo relativo a inventarios para asegurar la eficiencia productiva de la organización Materia Prima: Son todos aquellos elementos físicos susceptibles de almacenamiento ó stock. Contablemente se ubicará dentro del rubro de bienes de cambio y su naturaleza podrá variar según el elemento a producir pero es el único elemento del costo de fabricación nítidamente variable. Materiales: Son elementos agrupados en un conjunto el cual es, o puede ser, usado con algún fin específico. Es una sustancia (elemento o, más comúnmente, compuesto químico) con alguna propiedad útil, sea mecánica, eléctrica, óptica, térmica o magnética. Métodos de Trabajo: El estudio de los métodos, materiales, equipos y herramientas involucrados en una tarea particular, con la finalidad de encontrar el mejor método de ejecución, normalizar el método, los materiales, los equipos y las herramientas, determinar el tiempo necesario para que una persona calificada y debidamente entrenada realice la tarea, trabajando a ritmo normal y ayudar al operario a adiestrarse siguiendo el mejor método. (p.5). 28
  • 39. Procedimientos: Es cómo se debe aplicar los métodos para mejorar actividades en el trabajo. Operario: Se denomina operario a las personas, hombres o mujeres que realizan una tarea determinada, generalmente de carácter técnico y que es recompensada mediante el pago de un salario 29
  • 40. CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO Los aspectos metodológicos orientan el proceso de investigación del estudio desarrollado, por cuanto esos procedimientos ubican cualquier proyecto científico que se quiera realizar. Es así, como el Trabajo de Grado según la finalidad, se centra básicamente en un estudio aplicado, para la resolución de problemas inmediatos en el orden de transformar las condiciones del acto didáctico y mejorar la calidad de la investigación con procedimientos claros y precisos. De acuerdo con Balestrini (2006) define el marco metodológico como: El fin esencial del marco metodológico es el de situar en el lenguaje de investigación los métodos e instrumentos que se emplearan en el trabajo planteado, desde la ubicación acerca del tipo de estudio y el diseño de la investigación, su universo o población, su muestra, los instrumentos y técnicas de recolección de datos, la medición, hasta la codificación, análisis y presentación de datos. De esta manera, se proporcionará al lector una información detallada sobre cómo se realizará la investigación (p.114). Modalidad de la Investigación Por otra parte, la modalidad de la investigación estuvo enmarcada en Proyecto Factible debido que la solución se realizó a través de un método científico que permitió solucionar una problemática de forma efectiva en el área del proceso productivo Conversión Sur de la empresa Paveca C.A, con la finalidad de establecer las causas y consecuencias de las variables que 30
  • 41. están involucradas en el mismo. Por lo antes expuesto, la presente investigación es factible apoyada en una investigación de campo, tal como lo indica el Manual de Trabajo de Grado de especialización, maestría y tesis Doctorales de la Universidad Experimental Libertador (UPEL 2005), dispone que: La modalidad de proyecto Factible, consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viables para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de la organización o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos”. (p. 16). Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2006) la 31 Investigación de Campo es: El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales o primarios”. (p. 5). Tipo de Investigación Por lo antes expuesto, se concluye que la investigación es de Campo, debido que los datos se obtendrán directamente de realidad donde ocurre la problemática actual, en este caso en el Departamento de Conversión Sur de la empresa Paveca C.A. Así mismo, la investigación es descriptiva por lo que trata sobre realidades de hecho y sus características fundamentales es la de presentarnos una interpretación correcta. De la misma forma, Tamayo y Tamayo (2001) la define como: la descripción, registro, análisis e
  • 42. interpretación de la naturaleza actual y la composición o proceso de los fenómenos. (p.58). Procedimientos Para Coll (2002), los procedimientos son “un conjunto de acciones ordenadas y orientadas a la consecución de una meta. En esta definición se incluye la idea de destrezas, de técnicas y de estrategias” (p.158). Se debe tomar en cuenta que no existe una metodología o regla obligatoria por tanto la elección de la recolección de datos es la más apropiada para los procesos de manufactura y en este caso aplica dicha metodología con sus respectivas fases y actividades que funcionan como herramientas claves para el desarrollo y solución de la problemática ante planteada. Fase I. Diagnóstico de la situación actual del proceso productivo de la celda toalla rollo de cocina en el área de conversión En esta fase se realizó el diagnóstico de la situación actual del proceso productivo de la celda toalla rollo de cocina en el área de conversión de la empresa Papeles Venezolanos C.A. (PAVECA), la cual se desarrolló de la siguiente manera: inicialmente, se aplicó la técnica de observación directa en el lugar donde se ejecutan las actividades; de donde se tomaron los datos para describir cómo se realizan las acciones y en un cuadro se detallan todas las actividades que la conforman, con el establecimiento de criterios, los cuales demostraron los factores de riesgos que afectan el proceso productivo del área en estudio. Luego, se efectuó una entrevista no estructurada, con el fin de conocer las opiniones del personal sobre cómo es la ejecución del proceso actualmente. Además, se realizó la revisión documental, que se efectuó con una lectura general de los registros y data sobre los niveles de producción, de igual forma, se realizó la búsqueda y observación de los hechos presentes 32
  • 43. en los materiales escritos consultados que son de interés para esta investigación. En este mismo orden de ideas, una vez recolectada la información, se describió las actividades que se realizan en el proceso productivo, para ello, se construyó un diagrama de proceso con los tiempos de duración del método actual de ejecución del proceso y se describió cada una de las actividades realizadas por los trabajadores, así como también, las distintas observaciones que se detecten. Fase II. Análisis de las debilidades encontradas en el proceso productivo de la celda toalla rollo de cocina en el área de conversión Inicialmente, se realizó un diagrama de causa-efecto, para ello se usó la información recopilada y se describió cada una de las fallas detectadas durante la observación del proceso, así como también, según lo manifestado por el personal involucrado en las operaciones productivas de la empresa. Luego, se presentó las causas plasmadas en el diagrama, para ser divididas en: métodos, mano de obra, máquinas y equipos y por último, medio ambiente. Posteriormente, se empleó la técnica del grupo nominal, para estudiar las causas más relevantes que se presentan en la empresa, la cual fue aplicada al personal; en el cual cada participante evaluó los criterios asignados con una puntación de 1 a 5. De este modo, con los datos encontrados permitió la jerarquización de las causas más recurrentes y significativas sobre el proceso productivo de la organización. Consecutivamente, se construyó un diagrama de pareto, para detectar la causa raíz que estaba originando el problema en el proceso productivo de la celda Toalla Rollo de Cocina en el Área de Conversión Sur. Finalmente, con los resultados obtenidos se pudo tener una idea más de las causas que lo originan, así se poder trazar estrategias que lleven a una solución viable. 33
  • 44. Fase III. Estructuración de un plan de mejoras en el proceso productivo de la celda toalla rollo de cocina en el área de conversión Por último esta fase se desarrolló un plan de mejora de acuerdo a los resultados obtenidos de la fase anterior, se identificó las acciones y medidas correctivas necesarias para la mejora, donde se determinarán las acciones, definidas por un valor a ser alcanzado y el plazo en el cual se debe lograr este valor, para el aumento de la producción en la organización. En tal sentido, dicho plan se presentó en una hoja de trabajo donde se identificó la situación a mejorar, la acción de mejora y el responsable de su ejecución. Población y Muestra 34 Población Arias (2006), indica que “la población es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para las cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación”. (p.77). En esta investigación la misma estuvo constituida por ocho (08) trabajadores que laboran directamente en el área objeto de estudio. (Ver cuadro 2) Cuadro 2 Distribución del personal Población Mano de Obra Directa Bobinero 01 Corte y Perforación de Papel 01 Tubo de Cartón (Core) 01 Sierra 01 Envolvedora 01 Embalaje 03 Total 08 Trabajadores Nota: Los datos fueron tomados del Departamento de Producción (2014)
  • 45. 35 Muestra Habitualmente, el investigador no trabaja con todos los elementos de la población que estudia, sino sólo con una parte o fracción de ella; a veces, porque es muy grande y no es fácil abarcarla en su totalidad. Por ello, se elige una muestra representativa de los datos obtenidos en ella para utilizarse en pronósticos de poblaciones futuras de las mismas características. La muestra según Arias (2006) es “un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible. (p. 83). Por ello, se elige una muestra representativa y los datos obtenidos en ella se utilizan para realizar pronósticos en la presente investigación. Al mismo tiempo, la muestra es intencional, tal como lo define Arias (2006) “es un procedimiento de selección en el que se desconoce la probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar la muestra”. (p. 85). Dicha muestra es la elección de los elementos que no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características del investigador o del que hace la muestra. (Ver cuadro 3) Cuadro 3 Resultado de la muestra de la celda Toalla Rollo Muestra Mano de Obra Directa Envolvedora 01 Máquina Embalaje 03 Trabajadores Total 04 Nota: Los datos fueron tomados del Departamento de Producción (2014)
  • 46. Técnicas e instrumentos de recolección de datos En primer lugar, Para Arias (2006) las técnicas y recolección de datos: “Son las distintas formas o manera de obtener información, los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la información”. (p.53). Para la presente investigación, se utilizaran varias técnicas e instrumentos que permitieron recopilar la información necesaria para luego ser abordada con confiabilidad. Por otra parte, para Hernández y otros (1998), “la observación consiste en el registro sistemático, valido, confiable, de comportamiento o conducta manifiesta” (p.309). La observación permitió concentrar la atención en los problemas específicos en el proceso de llenado en una forma precisa que facilitó la sistematización de la información recogida la cual se llevó a cabo durante las diferentes fases de ejecución del proyecto de investigación. De igual manera, esta técnica permita al investigador conocer la realidad que rodea la problemática, tal como lo indica Sabino (2002), “Una técnica consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis” (p.181). En el mismo orden de ideas, se escogió la entrevista no estructurada que según Sabino (2008), “es aquella donde existe un margen más o menos grande para formular las preguntas y las respuestas.” (p.97). La misma, fue efectuada a la población sujeta a ser estudiada, ya que facilita la expresión de opiniones, por lo que se puede obtener información acerca de cómo los sujetos diversos actúan y reconstruyen el sistema en sus prácticas individuales. A su vez la revisión documental es una técnica que está referida a examinar datos y descripciones que están registradas en documentos relativos al tema o trabajo que se está realizando. Dicha técnica se orienta a la lectura y análisis de textos bibliográficos como tesis de grado, proyectos, 36
  • 47. guías, manuales de procedimiento y material proporcionado en el departamento en estudio. En la revisión documental, el autor Acevedo (1998) asevera que “es el paso donde el investigador acude a las fuentes directas de información, visita a las bibliotecas y sitios de interés, donde puede obtener la información requerida para la compilación de una bibliografía general sobre el tema”. (p.136). Con dicha técnica se estuvo revisando datas estadísticas, recopilando datos de la línea de producción, sus principales problemas que le impiden cumplir con los estándares de producción. Técnicas de Análisis de Datos Según Arias (2006) expone que el análisis de datos: “describe las distintas operaciones a las que serán sometidos los datos que se obtengan, en referencia al análisis se definirán las técnicas lógicas o estadísticas, que serán empleadas para descifrar lo que revelan los datos recolectados” (p. 11). En tal sentido, la técnica de análisis de datos representa la forma de cómo fue procesada la información recolectada, esta se puede procesar de dos maneras cualitativa o cuantitativa. Ahora bien, UPEL (2010) expresa que “el análisis cualitativo es una técnica que indaga para conseguir información de sujetos, comunidades, contextos, variables o ambientes en profundidad, asumiendo una actitud absorta y previniendo a toda costa no involucrar sus afirmaciones o prácti ca” (p 56). Es así como en la investigación se combinan el análisis cualitativo de los resultados de la observación directa, la entrevista no estructurada, la revisión documental, el diagrama de proceso, así como también, del diagrama de causa-efecto. Puesto que la información recabada en la fase de análisis de contenido, una vez identificada la estructura y analizado el esquema de sus principales contenidos, se presentaron las conclusiones de la valoración global mediante 37
  • 48. el análisis crítico y contextual; en tanto que los resultados de la observación, una vez organizados en función de las dimensiones establecidos, se presentó en cuadros, para una mejor comprensión de sus contenidos. En lo que se refiera a la cuantitativa, la información recabada a través de la técnica de grupo nominal y diagrama de pareto, que ayudó al desarrollo de las interpretaciones y logros de conclusiones, a través de los datos obtenidos, en todo lo que se refiere a las sumatorias de las ponderaciones y jerarquización porcentual de las causas que afectan el proceso productivo de la celda toalla rollo de cocina en el área de conversión. En este sentido, Sabino (2007) expone que el análisis cuantitativo se define como: “una operación que se efectúa, con toda la información numérica resultante de la investigación. Esta, luego del procesamiento que ya se le habrá hecho, se presentan un conjunto de cuadros y medidas, con porcentajes ya calculados” (p.451). Entre tanto, luego de analizar todas aquellas informaciones recopiladas en el estudio, que fueron planteadas como posibles causas del problema; se procedió a aplicar la clasificación, ordenación y manipulación de los datos, para lograr una buena interpretación en función de establecer una propuesta para mejorar los procesos y así alcanzar el progreso continuo de la producción. 38
  • 49. CAPÍTULO IV RESULTADOS En lo que concierne al análisis y presentación de los resultados, según el autor Tamayo y Tamayo, M. (2009), opina lo siguiente: “los datos tienen su significado únicamente en función de las interpretaciones que les da el investigador. De nada sirve una abundante información si no se somete a un adecuado tratamiento analítico; pueden utilizarse técnicas lógicas y estadísticas”. (p.160). En tal sentido, a continuación se muestran los resultados obtenidos en las técnicas de recolección de información seleccionadas para la obtención de la misma siendo más pertinente a la problemática planteada detectada en el área de conversión sur, la cual se encarga del proceso productivo de la celda toalla rollo de cocina de la empresa Papeles Venezolanos, C.A. (PAVECA), el cual accede a obtener las posteriores conclusiones de la investigación. Fase I. Diagnóstico de la situación actual del proceso productivo de la celda toalla rollo de cocina. En este sentido, se realizó una observación directa dentro de la empresa Papeles Venezolanos, C.A. (PAVECA), lo cual permitió el conocimiento de las actividades productivas realizadas por los trabajadores en la elaboracion celda toalla rollo de cocina. Y de esta forma poder evaluar cada uno de los puntos observados, con la finalidad de detectar las debilidades en el área de trabajo. Entonces, el proceso productivo de la línea 39
  • 50. de Toalla Rollo de Cocina, el cual inicia con la inspección de la bobina, seguido del retiro de la protección del mismo, consecutivamente, se desarrolla de forma manual el montaje de la bobina en la celda para proseguir con el acoplamiento del papel en los rodillos, una vez cumplido con esta actividad se pasa al proceso de formación y corte de la toalla, el cual es desarrollado de forma automatizada. Luego, se traslada el empaque para el sellado del mismo, para llegar a la fase de empacado y embalaje en cajas contentivas de 24 unidades, este último, se efectúa de forma manual, ocasionando pérdidas de tiempo de producción, por lo que los operarios se ven obligados a bajar velocidad a la máquina ya que se crea un cuello de botella debido a la capacidad humana de trabajo que se ejerce durante su rutina diaria. De igual forma, se visualizó colocación de materiales acumulados alrededor de la máquina de trabajo, generando desorden y mala apariencia debido a que no hay un sistema de limpieza y prevención útil. (Ver Figura 5). Figura 5. Condiciones Ambientales Inadecuadas. Datos suministrados por el Área de Conversión Sur de Papeles Venezolanos, C.A. (2014) Además, el investigador observó que existe retraso considerable en el ritmo de producción en celda toalla rollo, lo cual afecta el cumplimiento de 40
  • 51. metas de producción, la cual según datos suministrados por la empresa es de 3000 cajas por día, es decir 1000 cajas por turno y se produce actualmente un promedio de 750 cajas por turno siendo esto el 75% de la producción requerida por lo cual se está dejando de producir el 25% que son 250 cajas por turno. Igualmente, tal como se ilustra en la figura 6, se evidenció la falta de espacio físico para colocación del producto terminado, generando de esta manera un ambiente inadecuado para el trabajador, puesto que se observó la presencia de fatiga física por parte de los operarios del área debido al incremento de temperatura en la línea de producción y a la velocidad con que debe llevar el ritmo de trabajo. Figura 6. Poco Espacio Físico en el Área de Trabajo. Datos suministrados por el Área de Conversión Sur de Papeles Venezolanos, C.A. (2014) Dentro de esta perspectiva, se presentar los resultados de la observación directa la cual fue ejecutada a través de los siguientes los pasos, esto con el fin de identificar las magnitudes de los riesgos y la probabilidad de que determinados factores de riesgos se materialicen en daños, los cuales son: 1. Consideración de los factores que afectan las actividades desarrolladas en el área de conversión sur de la empresa Papeles Venezolanos, C.A. 41
  • 52. 2. Elaboración de la ficha de chequeo sobre los factores de riesgo que posibiliten su materialización. 3. Asignación del nivel de importancia a cada uno de los factores observados, según los criterios preestablecidos, los cuales son: Muy Deficiente (MF); Deficiente (D); Mejorable (M); y Aceptable (A). Cabe mencionar, el significado de cada uno de estas nomenclaturas, preestablecidas por el propio investigador del estudio, las cuales se presenta en el Cuadro 4. 42 Cuadro 4 Criterios para la asignación de los niveles de importancia CRITERIOS NOMENCLATURAS DEFINICIONES Muy Deficiente (MF) Se han detectado factores de riesgo significativos que determinan como muy posible la generación de fallas. Deficiente (D) Se han detectado factores de riesgo significativos que precisan ser corregidos. Mejorable (M) Se han detectado factores de riesgo significativos de menor importancia. Aceptable (A) No se ha detectado anomalías destacables alguna. No se Valoran en el estudio. Nota: Datos aportados por Rojas, P. (2014). Ahora bien, se procede a detallar las distintas observaciones que se detectaron en el momento de realizar los recorridos en el área de planta las cuales se describen en el cuadro 5, el cual representa los resultados del
  • 53. diagnóstico de la situación actual en el departamento de conversión sur de la empresa Papeles Venezolanos, C.A. (PAVECA) 43 Cuadro 5 Ficha de Chequeo Observaciones Criterios Factores MD D M A Condiciones de Infraestructura (Piso, Techos, Paredes) X Orden y Limpieza X Espacios Físicos del área X Ubicación de las Máquinas X Formatos de Reportes X Puesta a Punto de la Máquina X Mantenimiento Preventivo de las Máquinas X Identificación de los Equipos X Calidad del Producto X Nota: Tomado del departamento de conversión sur de la empresa Papeles Venezolanos, C.A. (PAVECA) De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro anterior con la aplicación de observación directa, para la cual se empleó la ficha de chequeo. Se pudo que los factores que se pudieron observar en el área de producción se encuentran bajo el criterio (MD) se observaron los siguientes factores que afectan el proceso productivo de la empresa objeto de estudio las cuales se detallan a continuación: la primera de ellas es el orden y limpieza, donde se evidenció la acumulación de desperdicios materiales impropio alrededor de la máquina de trabajo, generando de este manera
  • 54. desorden en el área de trabajo, esto como resultado de la falta de aplicación de los procedimientos adecuadas para el diario mantenimiento en los puestos de trabajo. Por otra parte, debido a la falta de espacios físicos en la planta para la colocación de los productos terminados, se está generando un ambiente no propicio para desarrollo con fluidez las actividades de los trabajadores, aunado, al incremento de temperatura en el área y velocidad con que debe llevar el ritmo de trabajo. En cuanto a la ubicación de las máquinas, se pudo observar que no existe una secuencia lógica de las mismas que permita agilizar las operaciones del departamento. Para los aspectos observados clasificadas como deficiente (D), se tienen: los formatos de reportes de producción, para lo cual se comprobó la falta de un formulario adecuado en donde se registren la producción obtenida, así como también, indicar las fallas en las maquinarias incurridas en cada turno laboral. Además, se evidenció fallas en la puesta a punto de la máquina que es ejecutada por los operadores, que debe ser aplicada según un control de especificaciones trazados en los parámetros validados por el personal técnico, aunque se encuentra un formato que indica al operador a qué velocidad se debe correr el equipo el cual es de 200m/hora para la fabricación de la toalla rollo de cocina, pero en la actualmente se maneja en el orden de 140m/hora de velocidad de la máquina. Igualmente, se presentan frecuentemente fallas en la máquina, estas ocurren por falta de mantenimiento preventivo, asimismo por obsolencia de las piezas mecánicas de la misma. Finalmente, bajo este criterio se comprobó la falta de identificación de los equipos y piezas por carecer de un manual indicativo de nombre, características y código de cada pieza y parte de las máquinas. Ahora bien, bajo el criterio de aceptable (A) se encuentran las condiciones de infraestructura como son el piso, techos y paredes del área de conversión sur, observándose que las mismas se encuentran en 44
  • 55. óptimas condiciones ambientales para el desarrollo de las actividades laborales del personal. Por otra parte, se realizó una entrevista no estructurada a los siete trabajadores que conforman el área de conversión y están involucrados en el proceso productivo de la celda toalla rollo de cocina en la empresa caso en estudio, entre ellos se tienen específicamente como muestra seleccionada a tres (03) trabajadores de embalaje, para así conocer las opiniones sobre cómo son efectuadas las actividades en el departamento, para lograr obtener información pertinente sobre el incumplimiento de la producción. Ahora bien, a continuación se exponen las respuestas obtenidas de los entrevistados, respondiendo que una de las causas que afectan el desarrollo del proceso productivo, es el incumplimiento del manual de operaciones para la realización de las actividades en el área de conversión. De igual forma, ratificaron que las fallas ocurridas al momento de realizar el empacado y embalaje en cajas contentivas de 24 unidades, ya que este se ejecuta de forma manual, ocasionando pérdidas de tiempo de producción, en tal sentido, los operarios se ven obligados a bajar velocidad a la máquina ya que se crea un cuello de botella debido a la capacidad humana de trabajo que se ejerce durante su rutina diaria. Además, los embaladores manifestaron que existe un supervisor para el área de conversión sur por cada turno, pero este no tiene rutina de inspección adecuada, ni tiempo para interactuar con las problemáticas del rendimiento productivo en el departamento. También, expresaron que no se toman en cuenta las sugerencias por el trabajador para el mejoramiento del área, igualmente, consideran que no hay una descripción de los cargos definida, por lo que tanto el operador, como el ayudante, realizan la misma actividad, debido a que no tienen las tareas de trabajos delimitadas. Por último, el personal de departamento comentó al investigador que no existe estudio de movimiento y tiempos, debido a que no se registran valores de ahorro de operaciones, por lo tanto el método utilizado es 45
  • 56. empírico y sin un tiempo estándar determinado. Dentro de esta perspectiva, se confirmado por tres operarios la presencia de trastornos músculos-esqueléticos, por las lesiones en la zona lumbar, dorsal y cervical del cuerpo, esto como consecuencia de los movimientos repetitivos para el levantamiento de las cajas contentiva de 24 productos y que luego son armadas 40 paletas con 20 cajas por turno para una producción aproximada de 800 cajas por jornada laboral en el área de conversión. Culminada la entrevista, con las respuestas de los trabajadores, quien considera que se ven afectada el desenvolvimiento de las funciones a su cargo, por la acumulación de materiales dañados, falta de orden y limpieza, inadecuada distribución de los espacios físicos en el área, provocando demoras para el traslado de los productos. Así como también, las condiciones disergonómicas presentes por las labores ejecutadas de forma manual para el empacado y embalaje de las cajas. Dicha situación fue constatada como la revisión de documentos como son los informes médicos suministrados por el Supervisor, por lo que sugieren en el mismo mejorar las condiciones laborales clasificadas en la actualidad como inseguras con la incorporación de equipos que puedan sustituir las labores manuales para el empacado y embalaje. En tal sentido, dicha acción según lo establecido por la empresa solo se debe realizar 360 movimientos por personas. Sin embargo, se han presenta un alta rotación del personal dentro del área, las cuales han manifestado en particular lesiones en el dorso lumbar, tales como hernias, por lo que han requerido de reposos y tratamientos médicos, lo cual evidencia que las actividades se están llevando a cabo incorrectamente. No obstantes, partiendo de las fallas obtenidas en el diagnóstico, se procedió a desarrollar la descripción de las actividades del proceso productivo de la empresa, a través de un diagrama de proceso, ya que es una herramienta que permite representar gráficamente en forma consecutiva y sincronizada las operaciones, transportes, almacenamiento y demoras 46
  • 57. posibles en la ejecución de las funciones de los trabajadores, en este caso en específicos del área de conversión. Por consiguiente, a través del diagrama de proceso, se pueden indicar los tiempos de duración del método actual de ejecución de los procedimientos, el cual fue basado por el puro juicio del investigador, además, de la utilización de un cronómetro analógico, para la estimación de los tiempos de ejecución de las actividades. De igual forma, se destacan las distintas observaciones que se detectaron en el momento de efectuar el mismo. Sin embargo, con el fin de proporcionar un conocimiento preciso sobre las actividades ejecutadas actualmente, se presenta una descripción de las operaciones diarias en Papelea Venezolanos, C.A. De tal modo, que el proceso inicia con la inspección general de la bobina, efectuada de forma visual, seguido del retiro de la protección del mismo, posteriormente, se efectúa de forma manual el montaje de dicha bobina en la celda para proseguir con el acoplamiento del papel en los rodillos, una vez concluido esta tarea se ejecuta el proceso de formación y corte de la toalla, el cual es automatizado. Inmediatamente, se efectúa un traslada del empaque con los productos, así como también, del sellado de los mismos, para llegar a la etapa de empacado y embalaje en cajas contentivas de 24 unidades del producto final, para el armado de las paletas con 20 cajas que se realiza de forma manual, cabe mencionar que dichas labores son efectuadas por tres (03) operarios, quienes requieren de efectuar rotaciones por manifestar fatigas, cansancio, y lesiones lumbares por los movimientos repetitivos para el levantamiento de las cajas, y en algunas ocasiones se producen paradas en la línea lo que ocasionan demoras y pérdidas de tiempo de producción de aproximadamente 6000 segundos en el proceso productivo de la empresa PAVECA. A continuación se presenta el diagrama de proceso del método actual efectuado en el área de conversión con el establecimiento aproximado de los 47
  • 58. tiempos de ejecución de las actividades realizadas por los trabajadores. (Ver Figura 7). Resumen ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA Tiempo Cantidad Tiempo 48 Nombre del Proceso: Hombre Material: Se Inicia en: Área de Conversión Se Termina en: Almacén de Producto Terminado Hecho por: Rojas, Pedro Fecha: 2014 OPERACIONES Nro. Tiempo Nro. Tiempo Nro . 7 2.440 seg TRANSPORTE 1 300 seg. INSPECCIÓN 3 105 seg. DEMORAS 1 5.000 seg. ALMACENAJE 1 300 seg. DISTANCIA RECORRIDO TIEMPO TOTAL 8.145 segundos ANÁLISIS ACCIÓN ¿Por qué? CAMBIO DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO Operación Transporte Inspección Demora Almacenaje Distancia En Mts ¿Qué es? ¿Dónde es? ¿Cuándo es? ¿Quién? ¿Cómo? OBSERVACIONES Eliminar Continuar Secuencia Lugar Personas Figura 7. Diagrama de Proceso del Método Actual. Datos suministrados por el Área de Conversión Sur de Papeles Venezolanos, C.A. (2014) Mejorar Inspección de la bobina 60 seg x Visual x Retiro de la protección de la bobina 60 seg x Manual x Inspección de la bobina 15 seg x Visual x Montaje de bobinas en la celda 300 seg x Hombre- Máquina x Acoplamiento del papel en los rodillo 300 seg x Hombre- Máquina x Formación y corte de la toalla rollo de cocina 120 seg x Máquina x Inspección del corte de la toalla rollo de cocina 30 seg x Visual x Traslado de empaque 120 seg x Máquina x Sellado del rollo 60 seg. x Máquina x Empacado y sellado de las cajas 1440 seg x Manual x Armado de las paletas 160 seg. x Manual x Rotación del personal 5000 seg. x Tres operarios por fatiga x Traslado al almacén 300 seg. x Montacarga x Almacenamiento del producto final 300 seg. x Montacarga x Actual Propuest o Propuest o
  • 59. Ahora bien, en esta primera fase de diagnóstico de la situación actual en el proceso productivo, se constató las condiciones a las que está expuesto el trabajador para desarrollar sus actividades, entre ellas se puede mencionar la falta de orden y limpieza en el área de trabajo, lo que obstaculiza el libre traslados de los materiales de una zona a otra. De igual forma, lo limitado de los espacios físicos del área de trabajo, la inadecuada ubicación de las máquinas, la ausencia de la aplicación de los mantenimientos preventivos de los equipos de forma periódica, así como también, la falta de identificación de las maquinarias, entre otras. En tal sentido, las causas que se lograron detectar durante esta fase inicial permiten establecer las debilidades operacionales del proceso productivo de la empresa PAVECA, a través de técnicas industriales que ayuden a clarificar las posibles soluciones del problema con el fin de mejorar los procedimientos a nivel general, y de esta forma aumentar la eficiencia en los mismos. Fase II. Análisis de las debilidades encontradas en el proceso productivo de la celda toalla rollo de cocina en el área de conversión Seguidamente, se construye un diagrama de causa –efecto, en donde se presentan las causas obtenidas en el diagnóstico de la situación actual del proceso productivo de la empresa PAVECA; mediante la aplicación de la observación directa, entrevista no estructurada con el personal involucrado que realiza las actividades en la organización, iniciando con la inspección de la bobinas, pasando por el proceso de montaje y acoplamiento del papel en los rodillos, seguidamente de la ejecución de las operaciones productivas y por último, con la ubicación el empacado y embalaje del producto final. Con dicha información se estableció el método actual de la organización, destacando las deficiencias detectadas en cada uno de los procesos antes mencionados, las cuales se presentan en la Figura 8. 49
  • 60. 2 Maquinarias y Equipos Falta de Mantenimiento Preventivo Deficiencias en la Puesta a Punto de la Máquina Figura 8. Diagrama de Causa-Efecto (2014). Desconocimiento de los Procedimientos INCUMPLIMIENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA PAVECA Falta de Identificación de los Equipos Mano de Obra Inadecuada Ubicación de las Máquinas Materiales Fallas Frecuentes Productos Defectuosos Paquetes que caen al piso Supervisión Deficiente Incumplimiento de Manual de Procedimientos Falta de Estudios de Movimientos y Tiempos Falta de Orden y Limpieza Limitado Espacios Físicos en el Área de Trabajo Ubicación Inadecuadamente de los Materiales Acumulación de Materiales Dañados en el área de trabajo Medio Ambiente Métodos Condiciones Disergonómicas Trabajo Manual
  • 61. Ya presentado el respectivo diagrama de causa-efecto, en donde se presentaron las diversas causas del problema que no es más que las deficiencias operacionales en el proceso productivo, las cuales fueron obtenidas con la aplicación de las técnicas de recolección de datos previas como la observación directa, la entrevista no estructurada y la revisión documental; que posteriormente son distribuidas en variables como: maquinarias y equipos, materiales, mano de obra, medio ambiente y métodos se procede a aplicar la Técnica de Grupo Nominal (TGN), la cual fue aplicada a cuatro (04) personas que laboran en el área de conversión sur, desglosados de la siguiente manera: un (01) Supervisor y tres (03) Operadores. Cabe señalar, que cada participante evaluó las causas probables entre las que se tienes: a) inadecuada ubicación de las máquinas; b) falta de identificación de los equipos; c) falta de mantenimiento preventivo de los equipos, d) productos defectuosos; e) desconocimiento de los procedimientos; f) condiciones disergonómicas; g) ubicación inadecuada de los materiales; h) acumulación de los materiales dañados en el área de trabajo; i) falta de estudios de movimientos y tiempos; j) falta de orden y limpieza; k) limitación de loes espacios físicos en el área de trabajo; l) deficiencias en la puesta a punta de la máquina y m) incumplimiento de los procedimientos. Ahora bien, las causas antes mencionadas fueron presentadas a los trabajadores que se seleccionó como muestra de la investigación constituido por cuatro trabajadores, para su posterior asignación de la puntuación con una escala preestablecida por el investigador del 1 a 4 por cada causa, tomando en cuenta que 4 es la puntuación más alta que se puede asignar por cada criterio que ellos consideran que tienen más afectación en el proceso productivo de la empresa Papales Venezolanos, C.A. (Ver cuadro 6). 51
  • 62. 52 Cuadro 6 Técnica de Grupo Nominal Causas Ponderación Total 1 2 3 4 Inadecuada ubicación de la máquina. 0 0 1 3 15 Desconocimientos de los procedimientos. 1 2 0 1 07 Productos defectuosos. 0 2 1 1 11 Falta de estudios de movimientos y tiempos. 0 0 0 4 16 Falta de orden y limpieza. 0 2 0 2 12 Incumplimientos de manual de procedimientos. 0 1 2 1 08 Falta de mantenimiento preventivo. 0 0 2 2 14 Deficiencias en la puesta de la máquina. 2 2 0 0 04 Falta de identificación de los equipos. 0 1 1 2 13 Condiciones Disergonómicas 0 0 0 4 16 Limitado espacios físicos en el área de trabajo. 0 1 1 2 13 Ubicación inadecuadamente de los materiales 1 1 1 1 10 Acumulación de materiales dañados en el área de trabajo 0 0 2 2 14 Nota: Tomado de la empresa Paveca. (2014) En consecuencia a los resultados obtenidos en el Cuadro 6, se manifiesta de manera gráfica las respuestas dada en puntuación de las personas que labora en la empresa, se calcularon y se enumeraron de acuerdo a su acumulación obtenida, por tal razón son las que deben atacarse en primer orden. Serán colocadas en manera porcentual de mayor a menor para su mejor entendimiento. (Ver Cuadro 7).
  • 63. 53 Cuadro 7 Jerarquización Porcentual de las Causas Causas Total Porcentaje (%) Acumulado (%) A Condiciones Disergonómicas 16 10,46 10,46 B Falta de estudios de movimientos y tiempos. 16 10,46 20,92 C Inadecuada ubicación de la maquina. 15 9,80 30,72 D Falta de mantenimiento preventivo. 14 9,15 39,87 E Acumulación de materiales dañados en el área de trabajo 14 9,15 49,02 F Limitado espacios físicos en el área de trabajo. 13 8,50 57,52 H Falta de identificación de los equipos. 13 8,50 66,02 I Falta de orden y limpieza. 12 7,84 73,86 J Productos defectuosos. 11 7,19 81,05 K Ubicación inadecuadamente de los materiales 10 6,54 87,59 L Incumplimientos de manual de procedimientos. 08 5,23 92,82 M Desconocimientos de los procedimientos. 07 4,58 97,40 N Deficiencias en la puesta de la maquina. 04 2,60 100% Total 153 100,00 Nota: Tomado de la empresa Paveca. (2014) Ahora bien, las resultados presentado en el Cuadro 8 son los que permiten construir el diagrama de pareto el cual se muestra como el Gráfico 2, con la finalidad de tener una mayor visualización de las causas que representan el ochenta por ciento de la problemática existente en la empresa y cuál son las causas que representa el 20 % de las oportunidades de mejoras, se realizó
  • 64. dicho diagrama para priorizar causas y así atacar los más relevantes, es decir, que más afectan el proceso productivo de la organización. 30,72 49,02 73,86 87,59 A B C D E F H I J K L M N 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 Puntos 10,46 10,46 9,80 9,15 9,15 8,50 8,50 7,84 7,19 6,54 5,23 4,58 2,60 % Acumulado 10,46 20,92 30,72 39,87 49,02 57,52 66,02 73,86 81,05 87,59 92,82 97,40 100 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 Grafico 2. Diagrama de Pareto de las causas encontradas en el Proceso Productivo de Toalla Rollo de Cocina en la empresa Paveca. El gráfico anterior, demostró que el 80 % de las causas son atribuidas a la condiciones disergonómicas (10,46%); falta de estudios de movimientos y tiempos. (10,46%); inadecuada ubicación de la máquina (9,80%); falta de mantenimiento preventivo (9,15%); acumulación de materiales dañados en el área de trabajo (9,15%); limitado espacios físicos en el área de trabajo (8,50%); falta de identificación de los equipos (8,50%) y falta de orden y limpieza (7,84%).Todas las causas antes mencionadas representan un total sumatorio del 73,86% del 100% de las fallas detectadas en la empresa Paveca. 54 10,46 10,46 9,80 9,15 9,15 8,50 8,50 7,84 7,19 6,54 5,23 4,58 2,60 20,92 39,87 57,52 66,02 81,05 92,82 97,40 100 0,00 0,00 Acumulado Puntuacion