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GB # 32.678
   Controle de Entregas Antecipadas ao Lead
   Time de Programação (Industrial Material)
Líder Projeto: Thiago Rocha
Champion Projeto: Luiz Carlos Silva
Black Belt: Marcos Silva Barbosa
Organização: MP&L Ford Taubate
Planta Projeto: Brasil – PlantaTaubate
Data de Fechamento Projeto: 12/nov/2012
6 - Sigma
Team Members
Nome                Função         Departamento
Luiz Carlos Silva   Champion       MP&L Site Manager
Marcos S. Barbosa   Black Belt     MP&L Logística Operativa
Thiago Rocha        Green Belt     MP&L Industrial Material
Sônia Gonçalves     Team Member    Infrastructure Technology (IT)
Gilson Santos       Team Member    MP&L Gate
Ana Cembranelli     Team Member    MP&L Gate
Juliana Serafim     Team Member    MP&L Gate
Leonardo Borrego    Team Member    MP&L Industrial Material
Michelle Santos     Team Member    MP&L Industrial Material
Andreza Silva       Team Member    MP&L Industrial Material
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 Classificação do Projeto              Indicador e Estratificação do Problema

 Controle de Processo.




 Declaração CTQ (Critical to Quality): Overshipment de material não produtivo.
 Declaração CTC (Critical to Cost): Antecipação de inventário Ford e antecipação de pagamento aos
 fornecedores.
 Declaração do Problema: O departamento de Logística do site de Taubaté recebe mensalmente dos fornecedores
 de materiais não produtivos entregas antecipadas de materiais em relação a data de programação do sistema IMIS (lead time
 de compra), gerando uma reposição de inventário não autorizada dentro do mês corrente e a antecipação de pagamento ao
 fornecedor, e assim comprometendo os objetivos de inventário de material não produtivo.

 Objetivo: Estabelecer um processo para controle e análise - pelo analista responsável - da necessidade de antecipação do
 material em relação ao mês da programação já no ato de recebimento da nota fiscal no Gate, reduzindo em 50% o volume (R$)
 de antecipações de materiais e gerando indicador para análise / controle / ações do time de material industrial.


Thiago Rocha – trocha@ford.com

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                                 I.M.F. – Fluxo de Material Industrial
 O objetivo do Fluxo de Material Industrial é fornecer os materiais onde e quando necessário, e ao menor custo
    total. Os Materiais Industriais são definidos como todos os materiais que são utilizados e dão suporte à
 manufatura, mas não saem da planta como produto. Eles incluem todo o material em inventário e as compras
                     realizadas conforme o orçamento e também os projetos capitalizados.

                                                               1. Metas e objetivos utilizando o
                                                                  desenvolvimento da política de IMF;

                                                               2. Acompanhamento e melhoria dos
                                                                  objetivos de custo de IM;

             5. Melhoria                                       3. Utilização de conceito master padrão (Ford
                                                 2. Custos
              Contínua                                            Production System);

                                                               4. Processo para coleta, análise e relatório de
                                                                  dados de materiais industriais;

                                                               5. Melhoría contínua baseada em dados.




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                                                                        DEFINE VOICE OF THE CUSTOMER


                                     Tela de Programação do Sistema IMIS
 05.08.2012: Data de Programação do Material para Entrega na Planta
 25.07.2012: Data de Recebimento Efetiva do Material << ANTECIPAÇÃO>>




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                   Fluxo Atual de Envio de Programação e Recebimento de Materiais




             Analista de IM                         Fornecedor                               Fornecedor
 Análise e Envio da Programação de    Recebimento da Programação contendo:        Entrega de Materiais Programados
       Materiais ao Fornecedor       Código do Material, Descrição, Quantidade
                                         e Data para Entrega (Lead Time)




            Almoxarifado                     Sistemas SIAM e IMIS                             Gate Ford
   Recebimento, Conferência e            Validação da Data e Volume de            Recebimento das Notas Fiscais para
   Confirmação da Programação                    Programação                              Entrada no Gate

                                                      GAP




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                                                                                                     A      I
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                                                                                                                    C
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                                              Mapeamento do Processo

                                               CTQ                                             CTQ
                                                ´s                                              ´s
 S uppliers                  I nputs                 P rocesses              O utputs                    C ustomers
 • Analista Ford de          • Analisar as           • Fornecedor:           • Entrada no sistema        • Time de Inventário
 Material Industrial;        necessidades de         Receber as              SIAM Ford                   de Industrial Material.
 • Sistema Ford IMIS –       materiais de acordo     programações e          (Recebimento de
 Controle de                 com os volumes e        separar, faturar e      Materiais) e IMIS
 Inventário.                 datas de reposição      transportar de acordo   (Controle de
                             (lead time do pedido    com os materiais,       Inventário) de acordo
                             de compra)              volumes e datas         com o material,
                             • Enviar as             solicitadas nas         volume e data de
                             programações aos        programações Ford.      programação (lead
                             fornecedores.                                   time)




                                                        Mapeamento
                                                        do Processo

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                                     MEASURE CTQ (y) CAPABILITY


 Coleta de Dados (Dez/10 a Set/11)




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                                 Nível Sigma no Período de Dez/10 a Set/11




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                         Identificação dos Problemas Apresentados no Processo Atual
                 MÁQUINA                MATERIAL                MEDIÇÃO
   O sistema SIAM – IMIS não                              Falta controle de
   esta capacitado a detectar                       volumes antecipados no
     se a entrega de material é                          mês para análise e
  antecipada em relação a data                            ações do time de
    de programação (lead time                             material industrial
       negociado no pedido de
                     compras)


                                                                                                   EFEITO (Y)

                                                                                             Entregas antecipadas de
                                                                                            materiais em relação a data
             Os analistas não têm                          Falta comprometimento            de programação do sistema
          condições de bloquear a
                                                          do fornecedor com a data          IMIS (lead time de compra)
    entrada de materiais entregues
                                                             correta de entrega dos
    antecipadamente ou analisar a
                                                                          materiais
      necessidade de antecipação




          MÃO DE OBRA                  AMBIENTE                  MÉTODO


Thiago Rocha – trocha@ford.com

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                                                                                   C
                                                            ANALYZE y= f (x)


                                 Matriz de Causa e Efeito




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                                                                    C
                                             ANALYZE y= f (x)




                                 Y = f (x)
        X1: O sistema SIAM – IMIS não esta
       capacitado a detectar se a entrega de
     material é antecipada em relação a data de
      programação (lead time negociado no
                 pedido de compras).
     X2: Falta controle de volumes antecipados
      no mês para análise e ações do time de
                 material industrial.
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       X1 = Y: O sistema SIAM – IMIS não esta capacitado a detectar se a
      entrega de material é antecipada em relação a data de programação
                  (lead time negociado no pedido de compras).
       X1’: Criar uma trava no sistema SIAM (*) que faça a leitura da data e volume
     programados no sistema IMIS (*) e possibilite a liberação em caso de antecipação
         de data ou excesso no volume através de análise do analista responsável.


   (*) Sistema SIAM (Sistema Integrado de Acompanhamento de Materiais): Sistema responsável pelo
   gerenciamento de entrada de notas fiscais.
   (*) Sistema IMIS (Industrial Material Inventory System): Sistema responsável pelo gerenciamento de
   inventário de material industrial.




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 Implementação da Trava de Antecipação (a partir de out/2011)

 Tentativa de entrega do material de part number 02.002.00038 no dia 06/nov/2012, sendo que o mesmo
 possui programação em aberto somente para o dia 20/dez/2012.
 O sistema SIAM faz a leitura no sistema IMIS e bloqueia a entrada do material, que somente será liberado
 mediante solicitação da fábrica e autorização da supervisão de MP&L. Com isto, o analista de material
 industrial realiza a liberação no sistema IMIS que registra a operação (motivo / data / bzb).




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    X2 = Y: Falta controle de volumes antecipados no mês para análise e
                     ações do time de material industrial.
     X2’: Criar indicador de entregas analisadas e liberadas para antecipação visando
                              análise, controle e ações do time.




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                                                            IMPROVE y= f (x)


                                 INDICADOR – FECHAMENTO JULHO/2012




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                                                                                                   A       I
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 Coleta de Dados (Out/11 a Jul/12)
 Após o mapeamento do processo, a implementação do controle via sistema SIAM e IMIS e a definição das regras para
 bloquear a entrada de materiais antecipados ao lead time de programação, os analistas passaram a ter controle para análise
 de liberação de antecipação de lead time e volumes programados de acordo com a necessidade de uso da planta de Taubaté,
 reduzindo em média 67 % o volume de antecipações.




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      Nível Sigma no Período de Dez/10 a Set/11             Nível Sigma no Período de Out/11 a Jul/12




                                                   DPMO:
                                                  Redução
                                                  de 69 %




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                                                                           I   C
                                                                               C
                                                         CONTROL X’s



 Controle do Processo
  Revisão de controle de antecipação de materiais (Over Shipment)

 -Revisão mensal com todo o time nas reuniões de P.O.R. (Plant Operation
 Review)

                   ** Ação de controle e monitoramento já implementada **




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                                       CONTROL X’s



 Indicador de Perfomance (P.O.R. Julho/2012)




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GB#32678 - Overshipment

  • 1. GB # 32.678 Controle de Entregas Antecipadas ao Lead Time de Programação (Industrial Material) Líder Projeto: Thiago Rocha Champion Projeto: Luiz Carlos Silva Black Belt: Marcos Silva Barbosa Organização: MP&L Ford Taubate Planta Projeto: Brasil – PlantaTaubate Data de Fechamento Projeto: 12/nov/2012
  • 2. 6 - Sigma Team Members Nome Função Departamento Luiz Carlos Silva Champion MP&L Site Manager Marcos S. Barbosa Black Belt MP&L Logística Operativa Thiago Rocha Green Belt MP&L Industrial Material Sônia Gonçalves Team Member Infrastructure Technology (IT) Gilson Santos Team Member MP&L Gate Ana Cembranelli Team Member MP&L Gate Juliana Serafim Team Member MP&L Gate Leonardo Borrego Team Member MP&L Industrial Material Michelle Santos Team Member MP&L Industrial Material Andreza Silva Team Member MP&L Industrial Material
  • 3. D D M M A A I I C C DEFINE VOICE OF THE CUSTOMER Classificação do Projeto Indicador e Estratificação do Problema Controle de Processo. Declaração CTQ (Critical to Quality): Overshipment de material não produtivo. Declaração CTC (Critical to Cost): Antecipação de inventário Ford e antecipação de pagamento aos fornecedores. Declaração do Problema: O departamento de Logística do site de Taubaté recebe mensalmente dos fornecedores de materiais não produtivos entregas antecipadas de materiais em relação a data de programação do sistema IMIS (lead time de compra), gerando uma reposição de inventário não autorizada dentro do mês corrente e a antecipação de pagamento ao fornecedor, e assim comprometendo os objetivos de inventário de material não produtivo. Objetivo: Estabelecer um processo para controle e análise - pelo analista responsável - da necessidade de antecipação do material em relação ao mês da programação já no ato de recebimento da nota fiscal no Gate, reduzindo em 50% o volume (R$) de antecipações de materiais e gerando indicador para análise / controle / ações do time de material industrial. Thiago Rocha – trocha@ford.com Página 1 de 19
  • 4. D D M M A A I I C C DEFINE VOICE OF THE CUSTOMER I.M.F. – Fluxo de Material Industrial O objetivo do Fluxo de Material Industrial é fornecer os materiais onde e quando necessário, e ao menor custo total. Os Materiais Industriais são definidos como todos os materiais que são utilizados e dão suporte à manufatura, mas não saem da planta como produto. Eles incluem todo o material em inventário e as compras realizadas conforme o orçamento e também os projetos capitalizados. 1. Metas e objetivos utilizando o desenvolvimento da política de IMF; 2. Acompanhamento e melhoria dos objetivos de custo de IM; 5. Melhoria 3. Utilização de conceito master padrão (Ford 2. Custos Contínua Production System); 4. Processo para coleta, análise e relatório de dados de materiais industriais; 5. Melhoría contínua baseada em dados. Thiago Rocha – trocha@ford.com Página 2 de 19
  • 5. D D M M A A I I C C DEFINE VOICE OF THE CUSTOMER Tela de Programação do Sistema IMIS 05.08.2012: Data de Programação do Material para Entrega na Planta 25.07.2012: Data de Recebimento Efetiva do Material << ANTECIPAÇÃO>> Thiago Rocha – trocha@ford.com Página 3 de 19
  • 6. D D M M A A I I C C DEFINE VOICE OF THE CUSTOMER Fluxo Atual de Envio de Programação e Recebimento de Materiais Analista de IM Fornecedor Fornecedor Análise e Envio da Programação de Recebimento da Programação contendo: Entrega de Materiais Programados Materiais ao Fornecedor Código do Material, Descrição, Quantidade e Data para Entrega (Lead Time) Almoxarifado Sistemas SIAM e IMIS Gate Ford Recebimento, Conferência e Validação da Data e Volume de Recebimento das Notas Fiscais para Confirmação da Programação Programação Entrada no Gate GAP Thiago Rocha – trocha@ford.com Página 4 de 19
  • 7. D D M M A A I I C C DEFINE VOICE OF THE CUSTOMER Mapeamento do Processo CTQ CTQ ´s ´s S uppliers I nputs P rocesses O utputs C ustomers • Analista Ford de • Analisar as • Fornecedor: • Entrada no sistema • Time de Inventário Material Industrial; necessidades de Receber as SIAM Ford de Industrial Material. • Sistema Ford IMIS – materiais de acordo programações e (Recebimento de Controle de com os volumes e separar, faturar e Materiais) e IMIS Inventário. datas de reposição transportar de acordo (Controle de (lead time do pedido com os materiais, Inventário) de acordo de compra) volumes e datas com o material, • Enviar as solicitadas nas volume e data de programações aos programações Ford. programação (lead fornecedores. time) Mapeamento do Processo Thiago Rocha – trocha@ford.com Página 5 de 19
  • 8. D D M M A A I I C C MEASURE CTQ (y) CAPABILITY Coleta de Dados (Dez/10 a Set/11) Thiago Rocha – trocha@ford.com Página 6 de 19
  • 9. D D M M A A I I C C MEASURE CTQ (y) CAPABILITY Nível Sigma no Período de Dez/10 a Set/11 Thiago Rocha – trocha@ford.com Página 7 de 19
  • 10. D D M M A A I I C C ANALYZE y= f (x) Identificação dos Problemas Apresentados no Processo Atual MÁQUINA MATERIAL MEDIÇÃO O sistema SIAM – IMIS não Falta controle de esta capacitado a detectar volumes antecipados no se a entrega de material é mês para análise e antecipada em relação a data ações do time de de programação (lead time material industrial negociado no pedido de compras) EFEITO (Y) Entregas antecipadas de materiais em relação a data Os analistas não têm Falta comprometimento de programação do sistema condições de bloquear a do fornecedor com a data IMIS (lead time de compra) entrada de materiais entregues correta de entrega dos antecipadamente ou analisar a materiais necessidade de antecipação MÃO DE OBRA AMBIENTE MÉTODO Thiago Rocha – trocha@ford.com Página 8 de 19
  • 11. D D M M A A I I C C ANALYZE y= f (x) Matriz de Causa e Efeito Thiago Rocha – trocha@ford.com Página 9 de 19
  • 12. D D M M A A I I C C ANALYZE y= f (x) Y = f (x) X1: O sistema SIAM – IMIS não esta capacitado a detectar se a entrega de material é antecipada em relação a data de programação (lead time negociado no pedido de compras). X2: Falta controle de volumes antecipados no mês para análise e ações do time de material industrial. Thiago Rocha – trocha@ford.com Página 10 de 19
  • 13. D D M M A A I I C C IMPROVE y= f (x) X1 = Y: O sistema SIAM – IMIS não esta capacitado a detectar se a entrega de material é antecipada em relação a data de programação (lead time negociado no pedido de compras). X1’: Criar uma trava no sistema SIAM (*) que faça a leitura da data e volume programados no sistema IMIS (*) e possibilite a liberação em caso de antecipação de data ou excesso no volume através de análise do analista responsável. (*) Sistema SIAM (Sistema Integrado de Acompanhamento de Materiais): Sistema responsável pelo gerenciamento de entrada de notas fiscais. (*) Sistema IMIS (Industrial Material Inventory System): Sistema responsável pelo gerenciamento de inventário de material industrial. Thiago Rocha – trocha@ford.com Página 11 de 19
  • 14. D D M M A A I I C C IMPROVE y= f (x) Implementação da Trava de Antecipação (a partir de out/2011) Tentativa de entrega do material de part number 02.002.00038 no dia 06/nov/2012, sendo que o mesmo possui programação em aberto somente para o dia 20/dez/2012. O sistema SIAM faz a leitura no sistema IMIS e bloqueia a entrada do material, que somente será liberado mediante solicitação da fábrica e autorização da supervisão de MP&L. Com isto, o analista de material industrial realiza a liberação no sistema IMIS que registra a operação (motivo / data / bzb). Thiago Rocha – trocha@ford.com Página 12 de 19
  • 15. D D M M A A I I C C IMPROVE y= f (x) X2 = Y: Falta controle de volumes antecipados no mês para análise e ações do time de material industrial. X2’: Criar indicador de entregas analisadas e liberadas para antecipação visando análise, controle e ações do time. Thiago Rocha – trocha@ford.com Página 13 de 19
  • 16. D D M M A A I I C C IMPROVE y= f (x) INDICADOR – FECHAMENTO JULHO/2012 Thiago Rocha – trocha@ford.com Página 14 de 19
  • 17. D D M M A A I I C C IMPROVE y= f (x) Coleta de Dados (Out/11 a Jul/12) Após o mapeamento do processo, a implementação do controle via sistema SIAM e IMIS e a definição das regras para bloquear a entrada de materiais antecipados ao lead time de programação, os analistas passaram a ter controle para análise de liberação de antecipação de lead time e volumes programados de acordo com a necessidade de uso da planta de Taubaté, reduzindo em média 67 % o volume de antecipações. Thiago Rocha – trocha@ford.com Página 15 de 19
  • 18. D D M M A A I I C C IMPROVE y= f (x) Nível Sigma no Período de Dez/10 a Set/11 Nível Sigma no Período de Out/11 a Jul/12 DPMO: Redução de 69 % Thiago Rocha – trocha@ford.com Página 16 de 19
  • 19. D D M M A A I I C C CONTROL X’s Controle do Processo  Revisão de controle de antecipação de materiais (Over Shipment) -Revisão mensal com todo o time nas reuniões de P.O.R. (Plant Operation Review) ** Ação de controle e monitoramento já implementada ** Thiago Rocha – trocha@ford.com Página 17 de 19
  • 20. D D M M A A I I C C CONTROL X’s Indicador de Perfomance (P.O.R. Julho/2012) Thiago Rocha – trocha@ford.com Página 18 de 19
  • 21. D D M M A A I I C C CONTROL X’s Thiago Rocha – trocha@ford.com Página 19 de 19