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Mais Melhoria Continua – Mais Produtividade
A Empresa - Introdução
1
Jornadas LEAN - 2015
Índice
2
- Apresentação da Costa Verde
- Projeto de Aumento de Produtividade - 2007
- Projeto Implementação de Melhoria Contínua em todas as Áreas – 2014
- Coaching de Melhoria Continua – 2015
- Próximos Desafios
A Empresa - História
3
- A Costa Verde concebe, desenvolve, fabrica e comercializa Louça Cerâmica
em Porcelana para uso doméstico, hotelaria e restauração.
- Início Atividade: 1992
- Volume de Vendas: 1 100 000 Peças /Mês
- N.º de Trabalhadores: 314 (377 em 2007)
- Sistemas Certificados de Gestão:
Qualidade (ISO 9001),
Ambiente (ISO 14001)
Saúde e Segurança (OHSAS 18001).
Responsabilidade Social SA 8000
Auditoria Final:
Certificação Energética, NP EN ISSO 50001:2012 – Outubro 2015
Em Implementação:
Gestão da Investigação Desenvolvimento e Inovação (IDI), NP 4457
A Empresa – O processo Produtivo
4
As peças são obtidas utilizando vários processos de fabrico:
Enchimento – Pasta líquida
Enchimento em Alta Pressão – Pasta líquida
Prensagem Isostática – Pasta seca
Contra Moldagem Roller – Pasta húmida
Desenvolvimento após 2003
Aumento da capacidade de
desenvolvimento de novos produtos
Júlio Senos
Modelação 3D a 100%
 Impressora 3D
 Fresadora CNC
 Impressora 3D a Cores
 Scaner 3D
DESENVOLVIMENTO
Evolução anual de produtos desenvolvidos
280
350
528
850
1012
1054
1135
1208
1268
1998 2002 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A Empresa - Constatação
6
No final de 2006 faltava algo:
- Na Logística
- Na Movimentação
- No Planeamento
Uma forma organizada de mudança
A Empresa - Projeto
7
2007 – Início do Projeto Kaizen – Melhorias:
- Produtividade
- Qualidade
- Postos de trabalho
- Mudanças / Máquinas
- 5 S
- Polivalência de funções
- Logística
- Movimentação / Normalização
- Planeamento
A Empresa – Resultados|Produtividade
8
( 49.397 Peças / 271 Pessoas )
( 47.950 Peças / 270 Pessoas )
+ 2,7% Produtividade
Global
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Operadores Cru 212 167 160 155 153 155 166 167
Operadores
Decorado
99 98 95 93 93 98 104 104
Total Operadores 333 265 255 248 246 253 270 271
Procura Peças
/dia
39.000 35.000 37.000 38.000 43.738 44.150 47.950 49397
Produtividade
Global
13% 10% 6% 16% -2% 1,8% 2,7%
* Relativamente ao ano anterior
A Empresa – Evolução da Produtividade Anual (nºpeças)
9
Crescimento relativamente ao ano anterior
0%
13%
10%
6%
16%
-2%
1.8%
2.70%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
10
A Empresa – Ganho Cumulativo Produtividade Anual
0%
13%
24%
31%
52%
49%
50.8%
54.7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A Empresa – Resultados | Valor Faturado
12
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total
Operadores
373 305 295 288 286 293 310 314
Fact. / Colabor.
€
34.610 € 35.725 € 35.590 € 36.892 € 38.341 € 36.640 € 36829€ 37192€
Fact. / Colabor.
%
10,7% 7,3% 7,7% 3,9% -4,4% 0,5% 1%
Valor peça Total
€
1,14 € 1,02 € 1,02 € 1,01 € 0,95 € 0,95 0,99 1€
Valor peça CV
€
1,25€ 1,45 € 1,19 € 1,21 € 1,07 € 1,03 € 1,02 € 1,1€
A Empresa – Valor Médio Peça
13
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A Empresa – Fact. Colaborador
13
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fact. Euros
N.º Peças
14
A Empresa – O Projeto
Projeto Kaizen
 Redução do Lead Time da Fábrica
 Melhoria da Produtividade
 Construção e Implementação do
Value Stream Mapping
A Empresa - Introdução
15
FORNECEDORES
43.000 Pç/DiaVENDAS=
CLENTES
15 X/SEMANA
PRAZO DE ENTREGA MÉDIO
– ? DIAS
3,75d LEAD
TIME
TVA – 2d
LT AMP=41,5d
LT fábrica=20,1d
LEAD TIME TOTAL= 61,6d + 2d
(VA) = 63,6d
EXPEDIÇÃO
86.408
75.000
10.000
EMBALAGEM
75.000
ESCOLHA
35.000
FORNO
DEC
35.771
2.860
1.225
ESTAMPADO
CARIMBOS
DEC.
1.784
2.095
PISTOLADO
FILAGEM MEC
159
13.342
FILAGEM MAN
CARIMBOS
22.481
ESTAMPADO
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ARMAZÉM
BRANCO14.279
ESC. PRATOS
ESCOLHA
72.543
41.457
FORNO VID.
5.000
VID.PRATOS
14.300
46.140
VID. OUTROS
8.898
CHACOTA F1
45.000
CHACOTA F3
45.000
ROLLERS
LOTE 2.500
PRENSAS LOTE
2.500
ACAB MANUAL
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ESTUFA
SECADOR
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(LOTE 300)
AUTOMÁTICO
PREP. PASTA
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0,23d1,74d0,81d0,83d0,93d 0,095d5,87d1,68d1,19d0,54d2,1d0,4d0,06d
PROGRAMA MENSAL DE
PRODUÇÃO
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Ficha de
fabrico
Encomendas
Programadas
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pontualmente)
41,5d
Encomendas
Programadas
(embalagens,
decalques)
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gesso)
DECALQUES
Plano de
Expedição
A Empresa – Análise e Desenho da Solução|Value Stream Design
16
FORNECEDORES
15 X/SEMANA
Tempo VA – 2 d
AMP=41,5 d
WIP=11 d
LT TOTAL= 52,5d + 2d
(VA) = 54,5d
EXPEDIÇÃO
1 d
FORNO
DEC
0 a 3 dias
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SUPERM. BRANCO1 hora
ESC. PRATOS
ESCOLHA
1 hora
1 hora
FORNO VID.
VID.PRATOS
VID. OUTROS
CHACOTA F1
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CHACOTA F3
0 a 3
dias
ROLLERS
PRENSAS
ACAB MANUAL
2 turnos
ESTUFA
SECADOR
1 d FIFO
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AUTOMÁTICO
PREP. PASTA
75.000
ASAS
PROGRAMA MENSAL DE
PRODUÇÃO
Encomendas
Programadas
(corrigidas
pontualmente)
(etiquetas, refractários,
pasta, gesso)
ESCOLHA E
EMBALAGEM
Cx Nivel.
TC=20’
Cx Prod.
SUPERM.
DECALQUES
0 a 3
dias
2T?
1 h
1 h
41,5d 1d 0,67d 1,5d 1 h 1,5 d33h2,5h 5 d1 h 1,5 d 3h 1 d
1 d FIFO
FIFO
FIFO
FIFO FIFO
FIFO
FIFO
LEAD
TIME
CLENTES
A Empresa – Aumentos de Produtividade
18
00:52
00:46
00:38
00:34
00:00
00:15
00:30
00:45
01:00
2008 2009 2010 2011
Tempo Médio de SETUP - MR1
-11.5%
-26.9%
-34.6%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
2009 2010 2011
Tempos SETUP - MR1
A Empresa – Aumentos de Produtividade
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23.9%
29.1%
37.1%
41.0%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2008 2009 2010 2011
Eficiência Vidragem Mecânica
12.7%
32.2%
41.7%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2009 2010 2011
Ganho Eficiência
A Empresa – Resultados Lead Time| WIP
20
WIP Antes (Peças) WIP Depois (Peças)
Expedição 161.408 43.000
Embalagem 85.000 1.790*
Escolha 35.000 0**
Forno de Decorado 35.771 64.500
Decorado 43.946 1.790*
Armazém de Branco 252.300 215.000
Chacota até branco 344.000 88.000
Total 957.425 414.080
Lead Time 24 11
Redução de 55% de Lead Time
 73%
 98%
 100%
 180%
 96%
 15%
 74%
A Empresa - Projetos
21
2014 - Implementação do KAIZEN DIÁRIO
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Piloto N1
Piloto N2
Piloto N3
Manual Rollout
Manual Rollout...
- Cronograma
Método de Implementação
- Quadros e Reuniões de Equipa
- Organização dos Postos de Trabalho - 5`S
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acompanhamento dos
pivots
Manual e treino dos
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pelos pivots
Líder treina a equipa Coaching
Auditoria de
implementação
A Empresa – Outros Projetos 2014
22
- Kobetsu Kaizen - Retoque Chávenas
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+ Produtividade
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Lean na Costa Verde

  • 1. Mais Melhoria Continua – Mais Produtividade A Empresa - Introdução 1 Jornadas LEAN - 2015
  • 2. Índice 2 - Apresentação da Costa Verde - Projeto de Aumento de Produtividade - 2007 - Projeto Implementação de Melhoria Contínua em todas as Áreas – 2014 - Coaching de Melhoria Continua – 2015 - Próximos Desafios
  • 3. A Empresa - História 3 - A Costa Verde concebe, desenvolve, fabrica e comercializa Louça Cerâmica em Porcelana para uso doméstico, hotelaria e restauração. - Início Atividade: 1992 - Volume de Vendas: 1 100 000 Peças /Mês - N.º de Trabalhadores: 314 (377 em 2007) - Sistemas Certificados de Gestão: Qualidade (ISO 9001), Ambiente (ISO 14001) Saúde e Segurança (OHSAS 18001). Responsabilidade Social SA 8000 Auditoria Final: Certificação Energética, NP EN ISSO 50001:2012 – Outubro 2015 Em Implementação: Gestão da Investigação Desenvolvimento e Inovação (IDI), NP 4457
  • 4. A Empresa – O processo Produtivo 4 As peças são obtidas utilizando vários processos de fabrico: Enchimento – Pasta líquida Enchimento em Alta Pressão – Pasta líquida Prensagem Isostática – Pasta seca Contra Moldagem Roller – Pasta húmida
  • 5. Desenvolvimento após 2003 Aumento da capacidade de desenvolvimento de novos produtos Júlio Senos Modelação 3D a 100%  Impressora 3D  Fresadora CNC  Impressora 3D a Cores  Scaner 3D
  • 6. DESENVOLVIMENTO Evolução anual de produtos desenvolvidos 280 350 528 850 1012 1054 1135 1208 1268 1998 2002 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015
  • 7. A Empresa - Constatação 6 No final de 2006 faltava algo: - Na Logística - Na Movimentação - No Planeamento Uma forma organizada de mudança
  • 8. A Empresa - Projeto 7 2007 – Início do Projeto Kaizen – Melhorias: - Produtividade - Qualidade - Postos de trabalho - Mudanças / Máquinas - 5 S - Polivalência de funções - Logística - Movimentação / Normalização - Planeamento
  • 9. A Empresa – Resultados|Produtividade 8 ( 49.397 Peças / 271 Pessoas ) ( 47.950 Peças / 270 Pessoas ) + 2,7% Produtividade Global 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Operadores Cru 212 167 160 155 153 155 166 167 Operadores Decorado 99 98 95 93 93 98 104 104 Total Operadores 333 265 255 248 246 253 270 271 Procura Peças /dia 39.000 35.000 37.000 38.000 43.738 44.150 47.950 49397 Produtividade Global 13% 10% 6% 16% -2% 1,8% 2,7% * Relativamente ao ano anterior
  • 10. A Empresa – Evolução da Produtividade Anual (nºpeças) 9 Crescimento relativamente ao ano anterior 0% 13% 10% 6% 16% -2% 1.8% 2.70% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
  • 11. 10 A Empresa – Ganho Cumulativo Produtividade Anual 0% 13% 24% 31% 52% 49% 50.8% 54.7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
  • 12. A Empresa – Resultados | Valor Faturado 12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Operadores 373 305 295 288 286 293 310 314 Fact. / Colabor. € 34.610 € 35.725 € 35.590 € 36.892 € 38.341 € 36.640 € 36829€ 37192€ Fact. / Colabor. % 10,7% 7,3% 7,7% 3,9% -4,4% 0,5% 1% Valor peça Total € 1,14 € 1,02 € 1,02 € 1,01 € 0,95 € 0,95 0,99 1€ Valor peça CV € 1,25€ 1,45 € 1,19 € 1,21 € 1,07 € 1,03 € 1,02 € 1,1€
  • 13. A Empresa – Valor Médio Peça 13 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
  • 14. A Empresa – Fact. Colaborador 13 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fact. Euros N.º Peças
  • 15. 14 A Empresa – O Projeto Projeto Kaizen  Redução do Lead Time da Fábrica  Melhoria da Produtividade  Construção e Implementação do Value Stream Mapping
  • 16. A Empresa - Introdução 15 FORNECEDORES 43.000 Pç/DiaVENDAS= CLENTES 15 X/SEMANA PRAZO DE ENTREGA MÉDIO – ? DIAS 3,75d LEAD TIME TVA – 2d LT AMP=41,5d LT fábrica=20,1d LEAD TIME TOTAL= 61,6d + 2d (VA) = 63,6d EXPEDIÇÃO 86.408 75.000 10.000 EMBALAGEM 75.000 ESCOLHA 35.000 FORNO DEC 35.771 2.860 1.225 ESTAMPADO CARIMBOS DEC. 1.784 2.095 PISTOLADO FILAGEM MEC 159 13.342 FILAGEM MAN CARIMBOS 22.481 ESTAMPADO 252.300 ARMAZÉM BRANCO14.279 ESC. PRATOS ESCOLHA 72.543 41.457 FORNO VID. 5.000 VID.PRATOS 14.300 46.140 VID. OUTROS 8.898 CHACOTA F1 45.000 CHACOTA F3 45.000 ROLLERS LOTE 2.500 PRENSAS LOTE 2.500 ACAB MANUAL 17.200 ESTUFA SECADOR 2.500 MANUAL ALTA PRESSÃO (LOTE 300) AUTOMÁTICO PREP. PASTA ASAS 0,23d1,74d0,81d0,83d0,93d 0,095d5,87d1,68d1,19d0,54d2,1d0,4d0,06d PROGRAMA MENSAL DE PRODUÇÃO Programa Semanal Ficha de fabrico Encomendas Programadas (corrigidas pontualmente) 41,5d Encomendas Programadas (embalagens, decalques) (etiquetas, refratários, pasta, gesso) DECALQUES Plano de Expedição
  • 17. A Empresa – Análise e Desenho da Solução|Value Stream Design 16 FORNECEDORES 15 X/SEMANA Tempo VA – 2 d AMP=41,5 d WIP=11 d LT TOTAL= 52,5d + 2d (VA) = 54,5d EXPEDIÇÃO 1 d FORNO DEC 0 a 3 dias DEC. 0 a 10 d (80% Referências) SUPERM. BRANCO1 hora ESC. PRATOS ESCOLHA 1 hora 1 hora FORNO VID. VID.PRATOS VID. OUTROS CHACOTA F1 0 a 3 dias CHACOTA F3 0 a 3 dias ROLLERS PRENSAS ACAB MANUAL 2 turnos ESTUFA SECADOR 1 d FIFO MANUAL ALTA PRESSÃO AUTOMÁTICO PREP. PASTA 75.000 ASAS PROGRAMA MENSAL DE PRODUÇÃO Encomendas Programadas (corrigidas pontualmente) (etiquetas, refractários, pasta, gesso) ESCOLHA E EMBALAGEM Cx Nivel. TC=20’ Cx Prod. SUPERM. DECALQUES 0 a 3 dias 2T? 1 h 1 h 41,5d 1d 0,67d 1,5d 1 h 1,5 d33h2,5h 5 d1 h 1,5 d 3h 1 d 1 d FIFO FIFO FIFO FIFO FIFO FIFO FIFO LEAD TIME CLENTES
  • 18. A Empresa – Aumentos de Produtividade 18 00:52 00:46 00:38 00:34 00:00 00:15 00:30 00:45 01:00 2008 2009 2010 2011 Tempo Médio de SETUP - MR1 -11.5% -26.9% -34.6% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 2009 2010 2011 Tempos SETUP - MR1
  • 19. A Empresa – Aumentos de Produtividade 19 23.9% 29.1% 37.1% 41.0% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2008 2009 2010 2011 Eficiência Vidragem Mecânica 12.7% 32.2% 41.7% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2009 2010 2011 Ganho Eficiência
  • 20. A Empresa – Resultados Lead Time| WIP 20 WIP Antes (Peças) WIP Depois (Peças) Expedição 161.408 43.000 Embalagem 85.000 1.790* Escolha 35.000 0** Forno de Decorado 35.771 64.500 Decorado 43.946 1.790* Armazém de Branco 252.300 215.000 Chacota até branco 344.000 88.000 Total 957.425 414.080 Lead Time 24 11 Redução de 55% de Lead Time  73%  98%  100%  180%  96%  15%  74%
  • 21. A Empresa - Projetos 21 2014 - Implementação do KAIZEN DIÁRIO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Piloto N1 Piloto N2 Piloto N3 Manual Rollout Manual Rollout... - Cronograma
  • 22. Método de Implementação - Quadros e Reuniões de Equipa - Organização dos Postos de Trabalho - 5`S - Normalização de Tarefas - Resolução Estruturada de Problemas Piloto com acompanhamento dos pivots Manual e treino dos pivots Formação aos líderes pelos pivots Líder treina a equipa Coaching Auditoria de implementação
  • 23. A Empresa – Outros Projetos 2014 22 - Kobetsu Kaizen - Retoque Chávenas - Gestão de Projetos - Produtividade Expedição